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应用顺序凝固原理解决后轮毂铸件缩孔
维普资讯 《重庆重汽科技》 2005第2期 应用顺序凝固原理解决后轮毂铸件缩孔 高明淑 【摘 要】本文概要分析了后轮毂铸件产生缩孔的原因。提出了利用恰当的冒口、冒口颈和冒口补缩距 离对铸件进行补缩的铸造工艺,从而减少了铸件缩孔缺陷,提高了铸件质量。 关键词 顺序凝固 冒口 冒口颈 冒口补缩距离 缩孔 0 前 言 布置3件。工艺简图和型板布置示意图见图 990l2340068R后轮毂是斯太 尔重 型汽 2和 图3: 车上一个关键零件 ,材质为 QT450—10,单 件重 48.5kg,属于回转体结构,整体壁厚较 大 ,热节分散,铸造工艺性能较差。且加工完 毕后要求试漏,因此铸件 内在质量要求很高 (如图1)。该铸件产量很大,因此若废 品率 较高 ,则损失相当大。为此 ,我们针对铸件缺 陷进行 了工艺改进 ,取得 了非常明显的效果。 提高了铸件质量。 图2 99012340068R后轮毂铸件工艺简图 A. # J^ 图 1 99012340068R后轮毂铸件简图 l 原铸造工艺及铸件质量状况 990l2340068R后轮毂铸件在 I280高压 造型线造型,湿型铸造。Xl为水玻璃砂芯,, 制芯时在图示位置放置 l#冷铁 4块 ,均匀 布置。造型前在下模图示位置均匀布置 2# 图3 99012340068R后轮毂铸件型板布置示意 外冷铁 4块,冷铁 由模具上冷铁座 固定。造 采用此工艺,后轮毂铸件 2001年质量状 好型后将 M1、M2冒口顶出气孔扎通。一箱 况如表 l。 · 17 · 维普资讯 《重庆重汽科技》 2005第2期 表 1 后轮毂生产情况统计表 合格 (件) 废品(件) 废品(件) 内废 外废 缩孔 砂眼 材质 偏芯 缺料 跑火 浇不足 冷隔 其它 17619 505 2384 1830 563 234 89 65 32 31 14 31 从表 1计算可知:2001年该铸件综合废 边缘距型腔距离 由原来的 21mm缩 短为 品率为 15.9%。主要缺陷为气缩孔(废 品率 5mm。此补贴由原 冒口顶斜到底部,对起模 10.1%)。占废品总量的63.3%。气缩孔是 影响不大。这样就缩短了冒口与型腔之间的 造成后轮毂铸件废品率高的主要原因。根据 距离,有利于对环形热节进行补缩。 实际了解情况,气缩孔里主要是缩孔。所以 2.将 冒口颈厚度 由 12mm 改为 15mm, 决定工艺改进 目标为解决铸件缩孔缺陷。 内浇口截面尺寸增大,铁水充填速度变缓,但 从实际了解 的情况看 ,缩孔主要 出现在 铁水充填流量增大,浇注铁水充填平稳,有利 +314法兰盘子 口上。 于实现 “大流量低流速”。为解决去除冒口困 2 铸件缺陷分析 难的问题 ,特意将 冒口颈做出3mm深的应力 对于缩孔缺陷,我们分析认为是 因为法 缺口,以保证从此处去掉冒口。这样
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