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06转子系统故障诊断技术概要

5)非平稳故障分析功能模块: 三维Wigner时频图分析; 谐波小波分析 小波分析 Laplace小波相关滤波分析 小波包分析 匹配追踪分析 小波包自回归谱分 Hermitian小波奇异性分析 转子系统故障诊断技术 6)智能自动诊断模块: 可识别以下12种旋转机组常见故障: 不平衡(弯曲、脱落) ;不对中 ; 油膜涡动 ; 油膜振荡 间隙激励 ; 气体涡动 摩擦 ; 动静碰摩 轴瓦碎裂 ; 转子裂纹 不等轴承刚度 ; 支座松动 转子系统故障诊断技术 分析诊断软件为汉字界面,配有在线帮助。经过短期培训,工厂操作人员可迅速掌握系统的使用。在机组出现异常时,应用智能自动诊断模块可以提供初步的诊断结论,结合系统的其它精密分析方法可进一步实现故障的确诊,为设备的预知维修提供指导性建议。智能自动诊断模块具有自学习功能,随着在现场的进一步使用,系统将提高故障识别的准确率。 转子系统故障诊断技术 兰州西固热电厂的5#~8#汽轮发电机组 分布式状态监测和故障诊断网络系统成功案例分析 系统投运以来,利用丰富的平稳和非平稳信号分析技术,成功地捕捉到轴瓦碎裂、支承松动、粉尘积垢、蒸汽激振、连轴器缺陷、气封摩擦、传感器失效等多起故障,为工业生产发挥了积极作用。 下面将介绍该系统捕捉到的另一起汽轮机高压缸转子径向碰摩故障。 转子系统故障诊断技术 兰州西固热电厂8号机高压缸2000年6月振动增大,机组只能低负荷运行,严重影响生产。2000年7月对该机组进行调节负荷试验,图1为整个试验过程轴瓦振动峰峰值的趋势图,表1为图1中7个时刻的主蒸汽进汽量、负荷与轴瓦振动峰峰值对应关系。 一、振动现象 图1 调节负荷试验过程振动峰峰值趋势图 转子系统故障诊断技术 表1 进汽量、负荷与振动峰峰值对应关系 从图1和表1看到,高压缸1瓦、2瓦的振动随着进汽量和负荷明显变化:当进汽量从224t/h增加到254t/h时每个测点振动突增,2#瓦垂直从23.9mμ跃到83.7mμ,随着进汽量和负荷的进一步增大,振动继续升高,在270t/h时,2#瓦垂直方向振动达到101.2mμ。 转子系统故障诊断技术 当峰峰值小于40mμ时,信号的振动频谱以工频50.78Hz及其倍频谐波为主。随着进汽量增加时,各通道频谱中开始出现幅度很大的25.39Hz频率分量及其倍频。图2(a)、(b)为高压缸2号瓦在进汽量270t/h时的频谱。 图2 进汽量270t/h时2瓦垂直方向振动波形和频谱 25.39Hz 转子系统故障诊断技术 上述现象说明高压缸的严重振动主要是25.39Hz的频率出现所致,它严格等于工频50.78Hz的一半。我们认为25.39Hz频率及其整数倍频是由高压缸转子出现了径向动静碰摩引起的,理由如下: 1)根据频谱特征,基本上可以排除油膜涡动和蒸汽激励等自激振动。油膜涡动的特征频率是工频的0.42~0.48倍,而高压缸振动频率恰好为0.5倍工频。蒸汽激励故障的特征频率等于或略低于机组一阶临界转速,而该机组的一阶临界转速为29.07Hz,显然高于25.39Hz。 二、故障原因分析 转子系统故障诊断技术 2)应用Laplace小波相关滤波法,发现信号中每2个工频周期出现1次明显冲击响应信号,其振荡频率为123.8Hz。由于信号在轴瓦处通过振动速度传感器获取,所以123.8Hz应该是轴承座的固有频率。冲击响应波形表明,只有轴承内部存在强烈的冲击激励时,才可能激发出轴承座的固有频率振动。 转子系统故障诊断技术 2)应用Laplace小波相关滤波法,发现信号中每2个工频周期出现1次明显冲击响应信号,其振荡频率为123.8Hz。由于信号在轴瓦处通过振动速度传感器获取,所以123.8Hz应该是轴承座的固有频率。冲击响应波形表明,只有轴承内部存在强烈的冲击激励时,才可能激发出轴承座的固有频率振动。 转子系统故障诊断技术 3)1990年大修时,发现高压缸转子靠近进汽端(1瓦)1.38米处弯曲达620mμ。采用加温加压法直轴,该处弯曲下降到90mμ。虽然弯曲仍然很大,但直轴时加热退火,导致转子硬度下降到设计下限,不能再进行校正。这种永久弯曲必然使转子偏心而引发过大的振动,同时,弯曲也导致转子与静止部件偏斜,使得蒸汽驱动转子时产生与转子轴线垂直的激振力,有可能激起转子横向固有频率振动,使振动进一步恶化。总之,过大的振动是将会导致动静碰摩。 转子系统故障诊断技术 4)转子径向动静碰摩是一种复杂的非线性故障,理论和试验研究表明,发生碰摩的转子振动将会出现周期2分岔,简单

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