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井筒修复加固施工技术应用
煤矿现代化 2014年第4期 总第121期
井 筒 修 复 加 固施 工技 术 应 用
张战京
(鹤壁中泰矿业有限公司,河南 鹤壁 458010)
摘 要 本文分析了鹤壁中泰矿业赵荒风井井筒发生严重变形破坏的原因,以及修复加固过程中所
采取的技术方案。本次施工方案制定科学合理,切合工程实际,为以后同类施工积累了经验。
关键词 井筒井壁破坏变形;修复加 固
中图分类号:TD262.5 文献标志码 :B 文章编号:1009—0797(2014)04—0133—03
鹤壁中泰矿业有限公司赵荒风井位于矿井井 田 壁也出现了不同程度的裂隙,局部井壁有脱落情况。
的东南部 ,风井井筒设计直径 5m,井深 321.16m,井 (2)在井壁破坏部位井深约 101~106m观察范围
口标高+241.1m,井底标高一80.06m。井筒表土层厚 内梯子间、梯子大小梁全部脱落,106m以下井壁破
度为 100.2m。 坏和梯子间破坏情况不详。
井筒锁 口和井颈加厚部分高度为2.5m,采用钢
2 井简井壁变形破坏原因分析
筋砼支护,钢筋保护层厚度 lm;表土段 99m,素混凝
土支护 ,壁厚 500mm;基岩段 222.16m,素混凝土支 2.1 原设计方案表土段与基岩交接处没有进行特殊
护 ,壁厚 300mm。 加固处理
在赵荒风井建井设计图上,从井 口往下 19.3m
1 井筒井壁变形破坏情况
支护形式采用钢筋混凝土 ,井壁为 0.7m;井筒
赵荒风井建于 1985年,使用时间较长。早在 19.3m~67.06m为混凝土支护 ,壁厚 0.5m;67.06m,井
1994年就发现井壁有脱落现象,在井深99m表土层 底为混凝土支护,壁厚为0.3m。99m位置处正好是表
及基岩交接处井壁出现变形脱落,在井壁后形成较 土段与基岩交接处 ,在设计中并未考虑0.5m厚的井
大空洞,空洞体积大约20余立方。1998年发现矿界 壁向基岩段深入基座 ,而是直接到基岩处就将混凝
内小煤矿在赵荒风井保护煤柱 内大量布置巷道 ,造 土厚度变为0.3m。设计时没有考虑对该段进行特殊
成井筒及机房附近地表多条裂缝,导致雨季期间地 加固处理,是造成表土段与基岩交接处破坏原因之
表水顺井筒裂缝大量下灌 ,造成风井井筒漏风严重。 一 。 同时设计混凝土支护强度为200号,相当于现在
2013年矿井测风期间发现赵荒风井南翼地区风量明 的混凝土标号Cl8,设计混凝土强度较低也是造成
显下降,通风情况异常,井底发现有大量黄泥、砼块 井筒失修的另一原因。
以及混凝土梯子梁,井筒井壁严重变形脱落,致使风 2.2 受地质条件的影响
井底通风断面堵塞,通风断面仅剩不足一平方,造成 井筒施 :[实测柱状 图显示表土层厚度共计
该矿井南翼地区通风系统紊乱。对井筒进行实地勘 100.2m。该处地质条件相对较为复杂,共有三条断层:
察时发现共有两处破坏,破坏段 I为58m处,破坏段 4F013断层走向NE32。,倾向NE302。,倾角65。,
Ⅱ为 lOlm一106m处。 落差 H=20m;4F104断 层 走 向 NE44。 ,倾 向
1.1 井简破坏段 I NW214。,倾角60。。落差H=10
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