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催化重整稳定塔波动原因分析及处理.pdf
2011年第 18卷第 2期 化工生产与技术 ChemicalProductionandTechnology ’59· 催化重整稳定塔波动原因分析及处理 奚 俊 邢 刚 钱 刚 李 荣 (中石油克拉玛依石化公司,新疆 克拉玛依 834003) 摘要 对催化重整稳定塔 的操作异常情况进行 了分析 ,判 断稳定塔 内部分塔板有铵盐沉 积.导致塔板 浮阀卡塞 、塔板 开孔 面积减少 ,造成局部液泛 。提 出了向塔 内通入水蒸汽 ,用 内回流洗涤溶解积盐的处理方法 ,实际操作表明该方法有效 ,解决 了稳定塔操作异常问题 。 关键词 稳定塔 ;结盐;水洗 中图分类号 TQ028.31 文献标识码 B DOI10.3969~.issn.1006—6829.2011.02.018 某 300kt/a催化重整装置建于 1995年 ,以直馏 20块 ,塔上部有 2O块塔板 ,单溢流 ,塔径 1.2m,开 石脑油和加氢后的焦化汽油为原料 ,生产高辛烷值 孔率 13.9;下部有 20块塔板 ,双溢流,塔径 1.8m,开 汽油调和组分,同时副产氢气 ,为二次加工装置提供 孔率 9.1:第 28块塔板是灵敏板 ,通过控制此板温度 氢源。装置中稳定塔的作用是除去在催化重整反应 来控制产品质量。 过程中所产生的C 以前的馏分 ,使重整稳定汽油蒸 2 存在 问题及分析 汽压和馏程点体积分数的 10%满足 GB17930—2006 要求 lJ【n 2.1 存在 问题 在 2007年 l1月至 2008年 2月 ,催化重整稳定 1 工艺流程 塔操作波动比较大 ,表现在装置满负荷时,塔顶温 稳定塔工艺流程如图 1所示 。 度、压力波动大 ,塔压降增大,塔底液位、塔顶回流罐 液位波动大 ,难维持平稳操作 ,塔顶液化气 中的 C 含量高 ,塔底稳定汽油饱和蒸汽压高。8月份塔釜液 位波动除个别天数外 ,大都在允许范围内,平均波动 为7.4;回流罐液位波动很小 ,为 2.7,基本都在允许 液化气 范围内。而 12月份两液位每天的波动大 ,平均波动 外送 分别为 14和 26,都超过允许范围,说 明稳定塔内物 料平衡 、热量平衡出现明显异常。 8月份液化气 C含量基本都合格 ,而在 l2月 再接触部分 稳定塔系统 除个别工作 日产品合格外 ,大都超过液化气C体积分 图 1 稳定塔工艺流程 Fig 1 Theflow chartofstabilizer 数≤2.5的规定 ,说明操作波动导致产品质量不合格 。 重整反应产物经过再接触系统 ,在高压 、低温条 2.2 液泛分析 件下提纯氢气和增加汽油收率后进入稳定塔 。经过 操作中,塔底蒸发量基本维持不变,塔顶回流罐 稳定塔的分离作用 ,塔顶得到液化气和燃料气 ,其 中
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