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转炉烟气净化系统的综和治理待续详解
转炉烟气净化系统的综合治理
一、工艺流程及设备简况 2
二、存在的主要问题 4
三、原因分析及改进措施 4
1、主要原因分析 4
2、主要改进措施 11
四、系统的综合治理 12
五、改造治理效果 13
六、后期跟踪和继续研究的问题 13
一、工艺流程及设备简况
鞍钢一炼钢厂转炉烟气净化系统(一次除尘系统)为双文湿法烟气净化系统。冶炼过程中产生的高温烟气经固定烟罩、汽化冷却烟道降温后,进入一级文氏管(以下简称“一文”)进行降温和粗除尘,经一级90°弯头脱水器脱水后,进入二级文氏管(以下简称“二文”)进行精除尘,之后烟气依次进入二级90°弯头脱水器和折流板脱水器脱水后,进行煤气回收或点火放散。一文和二文所排污水经由高架污水流槽流向污环水处理系统,污水经过污环水处理后重新给一文、二文供水,由此形成一个循环水流程。其工艺流程如图1。
图1 转炉烟气净化系统工艺流程
一文的主要作用是降温和粗除尘,可使温度为800-1000℃的烟气到达文氏管喉口处时很快冷却到70-80℃,除尘效率为95%左右;二文的R-D阀是精除尘设备,除尘精度达到99.9%,因此二文除尘效率可达99.9%。
文氏管降温除尘原理:烟气流经文氏管的收缩段时,因截面积逐渐收缩而被加速,高速紊流的烟气在喉口冲击由喷嘴喷入的雾状水幕,使之雾化成更细小的水滴,细小的水滴吸收烟气的热量而蒸发成水雾并使烟气降温,水雾经过喉口后变成大颗粒的含尘液滴,由于污水的密度比烟气大的多,又经过扩张段降低了烟气速度,再经过文氏管后面脱水器利用重力、惯性力和离心力的沉降作用,使含尘水滴与烟气分离,从而达到净化烟气的目的。
一文的收缩段外侧安装有一个溢流水箱(溢流盆),水箱内的水始终保持满溢状态,溢出的水沿着收缩段内壁流下形成一层水膜,对一文收缩段起降温保护作用,溢流盆的作用如下:
(1)溢流水在文氏管收缩段内壁形成一层水膜,从而防止烟尘在管壁上的干湿交界处结垢造成堵塞;
溢流盆为开口式,一旦发生爆炸可以泄压;
调节汽化冷却烟道因热胀冷缩而引起的设备位移变形;
文氏管除尘器的除尘过程可分为雾化、凝聚和脱水三个环节。前两个环节在文氏管内进行,后一个环节在脱水器内完成。
收缩段:含尘气体由烟道进入收缩管后流速逐渐增大,在喉口流速达到最大值。
喉口:在喉口处气体和水分充分接触,并达到饱和,尘粒被水湿润,发生激烈的凝聚。
扩张段:在扩散管内,气流速度减小,压力回升,以尘粒为凝聚核的凝聚作用形成,凝聚成粒径较大的含尘水滴,更易于被捕集。
二文为可调喉口矩形断面文氏管。可调喉口文氏管结构:二文喉口采用带R-D型调节阀的喉口,壳体中间有一个椭圆形的焊接结构的翻板,翻板转动轴贯穿翻板中心轴承座内,一端与驱动阀体的执行机构相连,另一端与开度计相连;翻板可在与水平夹角30°—90°之间转动以调节喉口开度。其结构如图2所示。
图2 二文矩形可调喉口R-D阀
主要除尘设备:
一级溢流文氏管
①溢流盆、收缩段、扩张段
②喉口:φ900mm、L=1050mm,配有120度螺旋喷嘴3个
二级R-D阀矩形可调喉口文氏管
①矩形R-D阀喉口:截面920×1300mm、L=1200mm,两个长边管壁每边配有21个喷水孔,带有氮气通针
②收缩段、扩张段
90°弯头脱水器(两个)
折流板脱水器(一个)
二、存在的主要问题
一炼钢厂三座转炉投产十多年来,为适应生产和环保需要,已对系统各部进行了多次改造,从07年来,系统中问题日益突出,已经影响到兄弟厂矿的环境,引起了公司领导的重视,其问题主要表现在:
(1)炉口烟气外溢严重,污染大气环境,严重影响操作环境及外部环境,使职工工作环境恶化,影响职工人员的身心健康和设备工作环境;
(2)烟气含尘量大,风机叶轮积灰严重,致使风机叶轮寿命低(叶轮寿命只有7天左右),备件费用高;更换叶轮频繁,造成非计划停机(更换叶轮)时间长,影响生产;
(3)煤气回收量低、质量差;
(4)二次烟箱寿命短,系统经常有阻塞现象,烟气带水现象严重,管道结垢严重,设备维护、检修费用及能源消耗高。
三、原因分析及改进措施
1、主要原因分析
经过长时间地对整个系统地观察和分析,对其主要参数数据进行统计(如表1),从统计结果与设计值相比,我厂除尘系统各参数经几年的运行,已经发生了很大的变化,一些值严重偏离了设计值,有些偏离的原因现在的点检人员及管理人员已说不清楚。同时由于管道结垢严重,一些计量仪表显示结果也有很大偏差。如5号炉烟气流量偏大,远大于设计值。经过多次研讨会,分析其主要原因如下:
(1)转炉烟气净化系统除尘效率低,主要体现在一文除尘效率低,致使二文除尘压力过大。
表1 转炉烟气净化系统主要参数统计 序号 内容 实际结果6月15日 设计值 4D 5D 6D 1 每个炉子烟罩下部距炉口的距离mm 480 5
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