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AGC油缸漏油原因分析
第33卷2015年第6期 (总第 180期) 使用与维护
11.45mm,密封厂家MERKL要求防尘 圈直径在 差 ,氧化铁皮和水分进入的量也逐渐增多,目前高
1100mm以上时的沟槽尺寸为 10.7ram,即出问题的 压系统清洁度变差,达到了~AS8级,油液浑浊充
防尘圈沟槽的尺寸大了0.75mm,造成O型圈补偿 分说明了这一论证。
能力有限,防尘圈松动,当油缸存在一点偏载的时 综上所述AGC缸修复后各沟槽尺寸不对;油
候,间隙大的一边就很容易在外界一定油压下跑 缸使用了铜导向环使间隙增大,偏载增加;油缸斯
出,同时松动的防尘圈也容易导致杂物进入油缸 特封增加了垫片,且垫片挤出破坏了密封效果 ,导
内部。 致氧化铁皮进入到密封处,将位于油口方向的位
1.2 导向环分析 置传感器处的斯特封彻底磨坏 ,导致大量漏油是
缸头导向环有两层,每层 由三片组成。此油 AGC缸突然漏油的主要原因。
缸修复时将上面一层的导向环改为了铜质。由于
铜质导向环近似无弹性 ,圆度不够(原装导向环材 2 维护与管理分析
质为树脂 ,具有一定的弹性)。为保证装配时缸头 (1)AGC缸点检周期和冲洗周期为2天,本月
能顺利装配到活塞杆上面,必然要放大铜导向环 由于换辊时间多次都是在中夜班,点检和冲洗未
的尺寸。由于此导向环尺寸偏大,无法保证油缸 严格按要求执行到位 ,造成油缸头部残留部分氧
处于一个垂直状态下工作 ,此油缸刚上线时,油缸 化铁皮 ,加剧了活塞杆和密封的磨损。
上面的位置传感器的数据表明新油缸最大偏载达 (2)AGC缸原装挡水板是装在阶梯板底板上,
到了7mm,这也佐证了此铜导向功能的欠缺。原 共由四片组成,每片之间有个缺口,靠近牌坊两侧
装的树脂导向环有一定的弧度,虽然硬度较高,但 挡水板的缺 口很大,设计不是很合理,以前每次下
对活塞杆不会造成明显损伤,而铜导向环有明显 线时上面也都有一堆氧化铁皮。加上安装挡水板
的棱角,且比树脂导向环还要硬 ,当油缸上下快速 的底板上的螺栓全部锈死在里面,挡水板就没装
调节时,活塞杆受到铜导向环棱角的摩擦,产生了 上去,导致油缸头部残留部分氧化铁皮。
一 些颗粒。油品检测分析的高倍显微镜可以看出 (3)目前油品化验室只是以数字形式 (如清洁
系统中确实有显红色的铜粉和闪闪发光的铬。 度 :NAS8级)反馈现场,不能反映油品里面杂质的
1-3 密封损坏分析 具体情况。
现场检测斯特封沟槽的宽度为22.1ram,而密 (4)对修复过程中更改了油缸防尘圈、密封圈
封要求的沟槽宽度为20mm,沟槽变宽的原因是修 沟槽尺寸不知情。
复方将以前因氧化铁皮和水分的侵蚀形成凹坑的
沟槽直接车削了2mm。为保证密封能正常工作, 3 AGC缸的整改措施
检修方加了一个 白色的聚四氟乙烯垫片,但该垫 (1)做好AGC缸的运行状况点检跟踪 ,坚持停
片已明显变形无法测绘出其精确尺寸,粗测其毛 轧时冲洗AGC缸头上部的氧化铁皮,并做相应的
边的厚度并未达到2ram。同时加在斯特封沟槽 内 冲洗记录。
的垫片受到内腔油压挤压已逐渐变薄。 (2)将与提升轨道相配合的AGC缸两侧安装
由于导向环的问题导致轧钢时油缸存在一定 面铣出30mm×630mm×100mm的台阶,以便于恢
的偏载
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