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3号飞剪前引导槽的改进
2013年5月 第二期 全 47
3号飞剪前 引导槽的改进
朱伟荣
(杭州钢铁集团公司小轧股份有限公司 杭州 310022)
摘 要:小连轧3号飞剪前引导槽,生产过程中造成产品表面擦伤,拉丝等质量问题及飞钢堆钢故障。对引
导槽改进后,提高了刀片利用率,保证了产品质量,消除了飞钢堆钢故障,提高了引导槽使用寿命,
降低 了工人的劳动强度和停机率。
关键词:合成引导槽 ;改进 ;寿命 ;质量
进行改进 ,碎断功能不再使用。现在主要承担连轧
0 前言 线产品倍尺剪切分段。主要生产 442~+12圆钢,
杭钢小连轧生产线 3号飞剪 由意大利 POMINI 因轧制生产线速度不同,轧制 442~ 5大规格产
公司设计 ,并提供成套工艺设备,主要承担连轧线 品采用曲柄式剪切分段,}24~ 12小规格产品采用
产品中分段剪切 ,头尾剪切的碎断剪切 ;同时可 以 回转式倍尺分段,原设计工艺前引导槽同时采用两
用于切分轧制分段剪切和实现分段剪切 的量化。 种工作模式引导槽 ,分别与飞剪剪切工作模式相配
自1996年8月底投产以来,其碎段和分离工序因不 套使用。
适应现有生产需求,投产后各相继取消,碎断刀片
因多为箱体径向开裂。箱式水冷块存在易变形 ,容 /只),寿命提高 54%(从原来的6.5只/年降至 3只
易出现冷却死点,造成冷却不均,易开裂等缺点。 /年),12500元 /只X6.5只/年一14056元/只 ×3只
因此改为冷却效果较好的管式水冷结构较为合适。 /年 =49882元 /年,年度节约费用约5万元 。
4 结语
炉盖结构经过改进,其故障率下降、使用寿命
延长,但还存在有待进一步改进的方面,其中炉盖
改造前
加料斗的安装位置问题较为关键。
炉盖加料斗的主要功能是根据冶炼工艺需要,
适时加入适量的石灰,达到造渣、脱磷等 目的。 目
前存在的主要问题 :
改造后 1)加料斗安装于炉子渣门口正上方,在加石灰
图3 小炉盖水冷套改进示意图 操作时,容易造成在渣门区域活动的炉门碳氧枪大量
粘渣,影响碳氧枪操作,需退出避让,影响冶炼节奏;
3 效果 2)由于石灰直接加在渣门口区域,部分石灰未
1)炉盖水冷块原平均使用寿命为2640炉,改造后 能及时与钢水发生反应就从渣门流失,造成原材料
炉盖的水冷块寿命则达到4360炉以上(2011.9.10— 的大量浪费。因此如何合理的布置加料斗的位置
2012.5.10)。每套水冷块备件费用为 100987元,按年产 将是下一阶段需要解决的问题 。
量75万吨计算,全年约8000炉,( 一 ×100987
= 120720元/年,年度节约费用约 12万元。
2)小炉盖水冷套改为管式水冷块后,其加工难
度及费用下降约 16%(12500元/只下降至 10456元
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