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400 kA铝电解槽降低预焙阳极消耗的探讨
2015年4月第 2期 张景强 :400kA铝电解槽降低预焙阳极消耗的探讨 ·41·
400kA铝 电解槽降低预焙阳极消耗的探讨
张景强
(黄河鑫业有限公司 ,青海 西宁 811600)
[摘 要] 400kA大型预焙铝 电解 阳极用量大 ,阳极消耗直接影响企业经济效益。本文通过分析找差
距 ,提 出改进措施 ,降低 了炭素阳极消耗量 ,取得显著成效。
[关键词] 预焙 阳极 ;碳耗 ;降耗措施
[中图分类号] TF821 [文献标志码] B [文章编号] 1672—6103(2015)02—0041—04
大型铝电解预焙阳极消耗问题一直受到铝冶炼 88.5%
厂关注 ,也 困扰着铝冶炼技术管理人员,在 目前原铝 本公司统计 电流效率高于 89.5%,理论碳消耗
市场价格低迷 、企业全方位节能降耗增效之 际,为 量应小于387kg/t,预示有降低碳耗的空间。
降低生产成本 ,对约 占成本 11%左右阳极消耗进行
技术挖潜极为重要。 2 阳极消耗
针对本公司强电流低电压生产后影响碳耗 的诸 阳极消耗见表 1。
因素进行分析研究,结合生产实际,优化阳极尺寸、 表 1 阳极消耗指标 kg/t·A1
优化工艺技术条件 ,改进操作 ,进一步降低 了阳极消
耗 ,为企业减亏增效 。
1 降低消耗的可能性及现状
碳 阳极反应总方程为 :
A1203+yC=2A1+(3一Y)CO2+(2y一3)CO
(1) 近两年虽然 阳极净耗有所下降,但 与法铝 400
由此推碳消耗量的计算式为 : kg/t·A1、兰铝395kg/t·A1相比,差距显著,也就是说
有潜力可挖。
§=
2.1 强化 电流后 阳极消耗
式 中:§——碳消耗率 ,kg/kg·A1; 强化系列电流后 ,阳极消耗有增大的趋势 。电
— — 气体中CO摩尔量。 流强度 由400.3kA提高到404kA,槽 电压由4.05V
当 =1时 ,生产 1000kgA1理论上碳消耗量为 降到3.95V再至 3.91~3.88V,为保持热平衡适度
333kg,由于 阴阳极副反应的存在 ,CO所 占摩 尔量 降低铝液水平高度 。发现炉膛扩大 ,阳极消耗过快 ,
1,理论碳消耗量高于计算值 ,实际生产中更高 ,往 原铝质量下降,残极形状极不规整 ,换极周期被迫缩
往达到 450kg/t·A1。 短 ,阳极消耗量增大 ,详见表2。
当CO摩尔量为 0.7时,理论碳 消耗量为 393
表2 某月阳极质量典型缺陷情况统计
kg/t。
电效可达 叼=1/2(CO2% +100%)+3.5% =
[作者简介]张景强 (1972一),男,甘肃 白银人,冶炼工程师,从事铝 — —
冶炼生产技术管理。 2.2 指标影响
[收稿日期]2014—02—20 [修订日期]2014—03—28 根据相关文献 ,提高阳极质量后 ,可降低阳极消
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耗 ,提高 电流效率 ,增加产量 ,降低能耗 。阳极质量 阳
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