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复混肥生产设备的改造
学兔兔 第40卷 第2期 化 工 技 术 与 开 发 、,01.40 No.2 2011年2月 TechnologyDevelopment ofChemical Industry Feb.201 1 复混肥生产设备的改造 韦毅1,2 李建三 ,王桂英 ’2 (1.广西化工研究院,广西 南宁 530001;2.广西大学化学与化工学院,广西 南宁 530004) 摘 要:对50kt· 复混肥生产装置试产过程中出现的问题进行分析并提出技改措施。设各改造后,成球率提高到85%, 产品外观得到改善,质量提高,实际生产能力达到装置设计能力。 关建词:复混肥;设备改造;成球率 中图分类号:TQ 440.5 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2011)02—0059—02 广西化工研究院新建成 5O kt-a. 复混肥生产装 2 烘干机 置,主要生产高、中、低浓度三元复混肥,试产过 程中设备运转不理想,产品颗粒圆度差,成球率低, 在产品烘干过程中,烘干机入口风道尾端与筒 生产能力不达标,尤其是生产过程中出现粘结堵料 体交汇处有时会出现堵料现象,特别是停机几天 现象,严重影响生产,造成产品不合格。现从生产 后,再重新开机时,堵料更为严重。分析其堵料原 设备的特点及实际运行情况出发,对试产过程中出 因主要有:(1)生产高氮配方时,物料粉尘中尿素含 现的问题进行分析,并提出相应整改措施,对设备 量较高,尿素吸湿后连带其他原料粘附在风道内壁 进行改造。 上,慢慢堆积造成堵料;(2)停机后,由于南方空气 湿度大,风道中未清理干净的粉尘大量吸湿,黏性 1 转鼓造粒机 变大,重新开机后,极易粘附其他粉尘,缓慢堆积, 试产时,中、高浓度的复肥成球率不达标,仅 形成堵料;(3)操作过程中,热风温度过高,超过尿 为60%左右,低浓度复肥成球率稍好些。其根本原 素的熔点 132.7℃,尿素熔化缓慢进入风道,其再 因在于物料在造粒区的停留时间不够,没有经过充 粘附其他物料粉尘,形成堵料。 分的粘聚碰撞便进入抛光区,然后出料到烘干输送 采取的措施中除调整工艺配方及控制参数外, 皮带机。为延长物料在造料区的停留时间,决定在 对设备进行的改造主要有:将烘干机前风道管路上 转鼓内设置可移动式中间环形挡料圈,将挡料圈通 的热引风机改换成喷射引风机,它可通过调节冷风 过螺栓固定在筒体内的三根滑轨上,使挡料圈可以 进量从而精确控制烟气温度,避免尿素熔化;将烘 根据生产品种需要前后移动。生产低浓度复肥时, 干机内靠近风道尾端的部分抄板割掉或者改短,可 因为物料本身粘性好,成球速度快,因此可将造粒 以减少物料被抄板扬起后散落到风道内。改造后风 区调短一些,抛光区长一些;生产高浓度复肥时, 道没有出现堵料,物料烘干效果良好。 混合物料本身粘性较差,成粒速度慢,需要更长的 3 立式掺混料搅拌机 造粒时间,此时可将造粒区调长一些,抛光区短一 些:生产中浓度复肥时,物料粘性
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