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循环流化床锅炉技术改造及节能效果

2006年9月 广 西 蔗 糖 第3期(总第44期) GUANGXI SUGARCANE CANE SUGAR NO.3.Sep.2006 文章编号:1007—4732(2006)03—02 循环流化床锅炉技术改造及节能效果 张志峰 (新疆四方实业股份有限公司 新疆伊犁 835219) 关键词:循环流化床锅炉;改造;节能 中图分类号:TS243;TK222 文献标识码:B 能正常运行,导致锅炉燃烧效率低,煤耗高。 1 引言 2.3 负荷调节性能差,80%以下负荷不能稳定运行 全球能源日益紧张,节约能源成为全球共同关注 循环流化床锅炉的负荷靠改变给煤量、送风量 的话题,随着能源紧缺煤炭价格不断上涨,我公司生 和飞灰循环量来调节,循环灰量的改变可改变炉内 产成本持续上升。公司现有四台SHc35—2.45/400型 的细粒浓度和上部的温度水平,促使换热系数能在 循环流化床锅炉,自1998年投运以来 ,存在点火难、 较大范围内变化,较好地调节锅炉负荷。由于飞灰 热效率低、煤耗高、压火难及负荷调节性能差等问题, 循环未能正常建立,致使锅炉负荷调节性能不好。 不适合公司热负荷需求变动大的生产状况。 2.4 炉墙磨损严重 在二次风口高度部位的炉墙磨损严重。主要原 2 锅炉存在的主要问题 因是二次风来源于一次风机,致使二次风速偏高,且 2.1 锅炉点火启动成功率低,不能压火备用,煤耗高 集中布置于后墙,将大量颗粒吹向前墙,碰撞冲击, 锅炉采用床内木炭点火方式,不易控制,点火 导致炉墙磨损严重。 成功率低,这主要是在点火过程中,很难掌握煤在 3 锅炉技术改造方案及实施 不同温度下的燃烧速率。在低温时,煤燃烧很慢,随 着床内温度的上升,其燃烧速率逐渐增加。当温度 3.1 点火系统改用热风点火 升高到一定程度时,点火时投入的煤迅速燃烧,放 采用热风点火系统,由油泵提供高压柴油(压力 出大量热量,如不及时加大风量,就很容易产生超 大于 1.96MPa)送入机械雾化油枪,在预燃室中燃 温结渣,反之,就可能熄火。由于不能压火备用,增 烧,用高温一次风逐渐加热床料和给煤,直至点火成 加了点火频率,频繁的启停也给锅炉本体的安全带 功,改变油量和一次风量能方便地控制和调节热风 来隐患。 点火过程中的温升速率,不易熄火和超温结渣,点火 2.2 飞灰循环未正常建立,燃烧效率低 成功率高。 锅炉原设计采用卧式旋风筒分离器,分离下来 热风点火系统布置于0m层,从空预器出来的 的细灰下落到一狭长形(3.71m×0.32m)储灰槽中, 一 次风管上连接一根旁通管道和调节风门进入预燃 由6根q~57mm管子供给送灰风将细灰经返料口送 室,预燃室为一个q~710mm卧式圆筒,内衬50mm厚 入炉内。由于返料口位于浓相区,且处在埋管与炉 的耐热混凝土和75rmn厚的绝热层 ,预热室本体长 墙之间的斜坡上,该处流化特性差,经常有渣块堆 2m。使用机械雾化喷嘴和插入式油枪,点火成功后, 积,致使下灰口堵塞或流动不畅,有时细灰送不进 退出油枪,预燃室停

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