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PLC、触摸屏和变频器在循环双流化床锅炉自动控制系统的应用

《自动化技术与应用》2010年第29卷第2期 PLO 与 DCS PLC andDCS PLC、触摸屏和变频器在循环双流化床锅炉 自动控制系统的应用 黄 宁 . (四川机电职业技术学院,I~lJII攀枝花 617000) 摘 要:根据循环双流化床锅炉(CFDB)控制系统的设计方案,从硬件设计和软件设计两方面介绍采用西门子S7—200PLC、TP270、 MM430变频器的改造方案。系统具有设备投资少 ,操作简便的特点,同时运行后降低了能耗 ,提高了生产率。 关键词 :循环双流化床锅炉;控制系统;硬件设计;软件设计 - 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1003—7241(2010)020058—04 TheApplicationW ithPLCTouchScreenandFrequency ConverterinAutomaticControlSystemsofCFDB HUANG Ning (SichuanElectromechanicalInstituteofVocationandTechnology,Pnazhihua617000China) Abstract:Thispaperintroducesthetechnicalrenovationfrom hardwareand softwarewithS7—200PLC TP270andMM 430 accordingtothedesignprojectofcontrolsystemsinCFDB.Thissystemhastheadvantagesoflowinvestmentandeasy operation,italsocanreducetheenergyconsumptionandenhancetheproductivity. Keywords:CFDB;automaticcontrolsystems;hardwaredesign;softwaredesign 1 引言 统运行现状 ,本着既能节能降耗 ,又控制简便、安全且 循环双流化床锅炉(CFDB)就是专为小容量锅炉研 投资较少的原则 ,我们设计时采用了性能先进的西门子 制的新型流化床锅炉 ,是小型循环床锅炉的改进 ,其特 PLC、变频调速器、控制屏等自动化设备组成的锅炉 点是运行稳定、性能 良好 ,用户经济效益显著 ,特别适 PID 自动控制系统。该控制系统通过检测蒸汽压力,主、 用于6-35t/h锅炉。某钛 白粉厂采用DG15循环双流化 付床温度,炉膛负压 ,汽包液位等运行物理量 ,实现运行 床锅炉为生产供汽,原锅炉根据 自治原则设计 了锅炉控 过程主付床温度、炉膛负压力、锅筒水位 自动调节,保 制系统,采用智能仪表对锅筒液位进行 自动控制,而蒸 证了锅炉的安全稳定高效运行。 汽压力的控制主要靠司炉工的操作经验手动调节给煤 量及改变主床、付床风 门开度和引风机开度控制炉膛 2 、锅炉控制系统设计方案 燃烧来实现。当工厂负荷变化时,司炉工需首先观察仪 2.1 锅炉燃烧 自动控制系统[1] 表的变化,再根据经验调节各控制参数。由于锅炉控制 锅炉燃烧 自动控制系统的基本任务是使燃料燃烧 系统问使彼此关联度大,且工厂负荷变化频繁,燃煤煤 所提供的热量适应外界对锅炉输出的蒸汽负荷的要求。 质变化大,司炉工操作稍有不慎 ,便导致供汽不稳,严重 外界用汽量的变化,反应在锅炉为压力的变化,用汽量 时会发生锅炉结焦或熄火事故,影响工厂生产。基于系 加大 ,汽压下降。要增减负荷 ,必须增减风量和煤量。循

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