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斗轮堆取料机反压轮装置的改进

斗轮堆取料机反压轮装置的改进 刘伟华 南京惠宁码头有限公司 南京 210038 文章编号:1001—0785 (2014)05—0l13—02 斗轮堆取料机 (以下简称斗轮机)是南京惠 3)支座整体强度不够。 宁码头有限公司709—710码头装卸系统进出场流 4)压轮表面硬度不够。 程的设备 (共 2台),主要 由行走机构、门座、门 2 改进方案 柱、悬臂、斗轮机构、俯仰机构、回转机构、尾 车、电缆卷筒、润滑系统、带式输送机及其他金 1)加大反压轮的直径,对反压轮表面进行热 属结构组成。这 2台斗轮机生产制造年限较早 处理,提高表面硬度。 (1989年及 1996年),旋转支承装置采用多支点的 根据现场测量 滚子夹套式,转盘有2段前后布置的圆弧形轨道, 原反压轮与滚道间 转动部分通过这 2段支承在排列成一圈的滚子上, 在 多个位 置 的间 滚子支承在斗轮机 固定部分的圆形轨道上,前后 隙,将反压轮的直 各备2组反压轮,以防止倾翻,见图1。 径 由 +2oomm 增 加到+225mm,使 图2 改进后的反压轮 得滚道与压轮之间 的间隙减小到 5mm 以内,减小二者接触时的冲 击 。反压轮材质选用 45号钢 ,进行调质处理,提 高其表面硬度,增强了其耐磨性 ,从而延长了其 使用寿命 ,如图2所示。 1.内滚道 2.反压轮装置 3.水平轮 4.斗轮机 2)对反压轮装置重新进行了设计计算(见图3)。 转动部分 5.上轨道 6.滚子 7.下轨道 图1 斗轮堆取料机滚子夹套式旋转支承装置简图 1 存在的问题 由于堆取料作业时,斗轮机回转部分重心发 生改变,使得斗轮机前倾,后2组反压轮装置经 常发生反压轮轴压弯变形,甚至被剪断,固定螺 栓松动、拉断,支座板整体变形,反压轮磨损严 重等现象。曾分别采取提高螺栓强度等级、加厚 支座板、加大轮径等方法,未见效果。 产生的主要原因: 1)设备使用年限较长,内滚道磨损严重,使 反压轮与滚道间隙较大,接触时冲击力过大。 2)斗轮机作业时回转机构只在局部角度 内转 动,内滚道磨损不均匀,使前后 2组反压轮在斗 (a)改进前 (b)改进后 L7.筋板 2.销轴 3.防松螺帽 4.反压轮 轮机前倾或后仰时只有一组受力,承受不住斗轮 5润滑油孔 6.铜套 8.支撑板 9.连接螺栓 机的倾覆力矩 ,导致整个反压轮装置损坏。 图3 反压轮装置 《起重运输机械》 2014 (5) 一 113 — 改进后该装置采用两个左右对称布置的反压轮通 改进,使用半年后,该反压轮装置固定螺栓、支 过一个中间销轴固定在支座上,支座与旋转部分 座 、反压轮、轴等均无异常。之后,对第二台斗 采用高强度螺栓联接。整个装置随斗轮机旋转部

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