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Bш-80双端面磨床液压系统改造

维普资讯 学兔兔 轴承技术 2007年第 1期 B ttt一80双端面磨床液压系统改造— (滚子厂) 凡刚松 胡 玎 摘 要 :介绍 Bnt一80双端面磨床液压系统改造 ,解决冷却液易混入油箱导致油料变质、液压 系统压力不稳 、产品尺寸达不到工艺要求 、油路故 障率过高且维修困难等问题。 关键词 :外接油箱 ;散热 ;电磁换 向阀;元件互换性 古人云 :工欲善其事,必先利其器。良好稳 压元件老化且磨损严重 ,产生内泄造成系统压 定的设备,是加工 出合格产 品的有力保 障。滚 力不稳定 ;油泵流量小、压力低 ,这也是造成系 子厂 Bnt一80双端 面磨床 由于液压系统老化、 统压力不稳 的重要原因。 液压备件互换性差、以及液压系统设计 的先天 2 确 定 改造 方 案并付诸 实施 不足等导致故障率高、生产效率低、所制产品尺 重新制作油箱 ,将内置油箱改为外置油箱。 寸达不到工艺要求。故其液压系统急需进行改 改造后的油路及原理如图 1所示: 造 ,以解决此问题。 图 1中,虚线框内的元件原来在机 床内部 1 1 改造前设备状况及产生问题的原因 现移至机床外部 ;将手动换 向阀改为 24D一25B Bnt一80双端面磨床是前 苏联 5O年代 生 电磁控制换向阀;把原来 0.7kw油泵电机改为 产的设备、现服役已有 5O余年。该设备存在问 1.1kw电机 。 题为 :液压系统老化 ,失压、泄漏问题严重 ;系统 3 改造后的效果 工作压力不稳定造成产品摆差超差、高度相互 新改进 的 Btn一80双端面磨床液压系统 , 差过大 ;液压元件互换性差 ,维修不方便;工作 彻底解决 了系统压力不稳 、不足 ,油箱进??混入 时砂轮分合不到位 ,油缸活塞涨死修整器爬行、 杂质等问题 ;解决 了液压元件在更换时不方便 液压元件换 向调整不灵敏等现象 ;砂轮油缸液 问题 ,节约了维修时 间,缩短停 台时间 ;解决产 压换向阀采用手动换向,工人劳动强度加大。 品在该工序因液压系统压力不稳 ,造成高度不 针对设备出现 的问题 ,结合设备液压 系统 稳、摆差超差的问题。改造前高度相互差仅能 原有的构造与性能,经过认真研究论证 ,认为其 控制在 0.10mm以内,改造后高度相互差可控 主要原 因为:机床液压油箱为内置油箱 ,其散热 制在 0.05mm以内;同时也节约了油料,降低了 性能差 ,导致系统液压油温度过高,从而造成液 劳动强度 ,提高了劳动生产率。将原手动控制 压缸活塞涨大 ,液压缸易产生爬行 ;内置油箱造 改造成电气控制 ,操作轻 松、维修方便 ,深受操 成液压系统故障维修不便 ;生产过程中冷却 液 作工和维修工的欢迎。预计节约费用也相当可 进入油箱 ,导致液压油变质,破坏系统压力 ;液

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