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大冶铁矿选矿车间球磨QC小组--提高二次溢流粒度合格率选编
提高二次溢流粒度合格率 ;一、小组概况;小组概况表 表一 ;二、选题理由;1、工序质量要求:二次溢流粒度-200目(即0.074mm)合格率达到75%,才能使矿石中的有用成分达到单体解离,满足选别作业的要求。 ;2、本工序存在问题:二次溢流粒度合格率为54.23%,没有达 到75%的合格率要求。由于粒度合格率低,一方面造成磁选作 业精矿粒度偏大,对球 团造球带来影响。另一 方面,由于单体解离不 充分,造成浮选作业金 属回收率下降。 ;三、现状调查;一段 磨矿;小组对2005年1~3月份二次 溢流粒度的取样化验结果进 行了统计分析。共取样化验 1265次,其中-200 mm 粒 度不合格 579次,合格率为 54.23 %。现场归类统计后 列出二次溢流粒度不合格品 的统计表和排列图如下: ;二次溢流粒度不合格品统计表 表二 ;600;四、确定目标;1、目标值:二次溢流粒度合格率≥75%。 ;(2)理论依据:通过活动解决二次溢流跑粗问题的60%,二 次溢流粒度合格率可达到75.53%。(计算过程54.23.% +54.23 % * 65.46%* 60%=75.53%) ;五、原因分析;小组成员针对二次溢流跑粗的主要问题进行原因分析(见图三)。;六、要因确认;我们对因果图中的个末端因素逐一进行验证。;4;经过确认,找出三条主要原因: ;七、制定对策;对 策 表 表四;3;八、对策实施;实施一:调整地沟泵排矿口与溢流堰之间的距离 ;实施二:对筛下矿进行分流。 ;在实际操作过程中,由破碎集控室根据筛下量及时与调度和 选矿球磨岗位联系,做到每台分级机处理量控制在70吨左右。 这样就克服了原矿中粉矿量增大时,水洗筛后筛下产品含泥 量过大,粒度不均匀等外部因素对溢流浓度的影响,解决了 溢流跑粗的难题。;实施三:完善溢流浓度检测制度。 ;两小时测量一次;九、效果检查;到2005年6月12日,以上措施全部得到落实,二次溢流 粒度合格率明显提高,由原来的54.23%提高到75.61%。 ;二次溢流粒度合格率的提高,虽然没有直接经济效益,但间 接效益显著:球团80万吨达产和提高铜、铁金属实际回收率 创造了良好条件。 在无形效果上,小组成员团队精神、解决 问题能力和自主??新能力都得到提高。;十、巩固措施及标准化;;十一、遗留问题及今后打算;本次活动,解决了二次遗留跑粗的难题。但在解决溢流跑粗 的过程中,影响了球磨台时的提高。因此,在今后的工作中, 随着矿石性质和外部 环境的变化,如何在 确保溢流粒度合格率 的前提下,最大限度 地提高球磨台时,将 作为我们下一次的活 动课题。 ;谢谢大家!
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