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回收利用水合肼生产中废盐的扩试研究
回收利用水合肼生产中废盐的扩试研究 贺周初 彭爱国 余长艳 庄新娟 (湖南化工研究院长沙 410007)摘要:回收利用水合肼生产中的大量废盐,必须除去废盐中的氮,因这种废盐中因含有少量水合肼、尿素等氨氮有害杂质,不能直接作为原料盐用于氯碱工业。使用自主研发的专利设备及工艺,进行15t/a规模水合肼副产废盐的回收利用扩试研究,获得十分理想的结果,在加料量为2.0 ,停留时间为6 h,热分解温度为450℃的最佳工艺条件下,经处理后的盐总氮质量分数<20×10-6,可完全满足氯碱工业用盐要求。为水合肼副产废盐的资源化利用开辟了一条可行的技术路线。 10%以上的增长速度并大量进口【】【】【】 (NH2)2C0+NaOCI+2NaOH →N2H4·H20+NaCI+Na2C03 由反应方程式看出,在生产水合肼的同时,副产大量的氯化钠,每吨水合肼副产5吨废盐,这些废盐中主要含氯化钠,约为70%,另还含氢氧化钠5%左右,碳酸钠15%左右,以及少量的尿素、水合肼【】也不能直接向江河、大海倾倒大部分厂家将其堆存起来由于盐的可溶性而极易流失,从而盐化周围土壤,危及周围植被,同时对周边水源和稻田造成极大污染盐是一种重要的战略资源,如果将这种副产盐经过处理,回收利用,不仅消除了环境污染问题,而且还变废为宝,实现循环经济。【】利用自主研发的专利设备及工艺,对副产盐的处理及利用进行研究,获得十分理想的结果,经处理后的盐总氮质量分数<20×10-6可完全满足氯碱工业用盐要求。工业副产盐其杂质成、含量不一样,对应选取的处理方法、设备及工艺都不尽相同。根据副产盐中杂质的特性,利用湖南省化工研究院专利设备及配套工艺,采用高温法处理副产盐渣,处理流程主要包括:热风工序、热分解工序 尾气 湿盐渣 热分解 冷却 包装 产品盐 热空气 电热炉 空气 水合肼废盐中等有害杂质,分别在20和20℃时开始熔融并分解,利用这一特性,将盐渣置于热分解炉内,在高温条件下,等有机物分解,氮以气体的形式挥发出去,达到与盐渣分离的目的经过氯化钠,其氮含量达到氯碱工业盐要求,要化学反应方程式 (NH2)2CO+H2O 2NH3↑+CO2↑ Δ 2N2H4?H2O 4NH3↑+O2↑ Δ N2H4+ O2 N2↑+ H2O 2.2 实验设备与原料 原料:试验原料盐渣取自某公司的水合肼生产线,样品具有代表性。原料成分为:氯化钠76.25%;水7.7%;氢氧化钠2.1%;碳酸钠13.27%;总氮5965×10-6(质量分数)。 设备:根据水合肼副产盐渣中有害杂质的特性,自主设计制造了扩试主体设备热分解反应器Ф600 mm×800 mm,处理规模为15 t/a,热风系统采用电加热方式。 2.3 实验步骤 根据试验室小试结果,扩试对盐渣加料量、停留时间、热分解温度等主要工艺参数进行优化和确定。热分解反应器为连续运行设备,盐渣从反应器上部连续加料,处理后盐从底部连续出料,试验每隔2 h从出料口取样检测总氮含量。 3 结果与讨论 3.1加料量的试验 盐渣的加料量直接影响关键设备热分解反应器的生产能力,因而影响盐的处理成本,是重要的工艺参数之一,在热分解温度为450℃,停留时间为6 h的条件下,进行了1.0 g/h、1.5 g/h、2.0g/h、2.5g/h等加料量试验,实验结果见表2加料量/(g/h) 处理后盐中氮的质量分数/10-6 备注 1.0 12.26 合格 1.5 14.40 合格 2.0 15.43 合格 2.5 21.65 不合格 以上试验结果看出,当加料量为1.0 kg/h、1.5 kg/h、2.0 kg/h时,处理后盐中氮含量均合格,但差别不大。当加料量加大至2.5 kg/h时,处理后盐中氮含量不合格,同时,在试验中发现,当加料量为2.5 kg/h时,设备已出现运行困难,说明该加料量已达到设备负荷极限,因此,确定加料量为2.0 kg/h时比较适宜。 3.2 停留时间试验 物料停留时间直接影响热分解反应器的处理能力,停留时间越短,处理能力越大,反之处理能力越小,从而影响处理成本。在分解温度为450℃,加料量为2.0 g/h的条件下,进行了停留时间分别为2 h、4 h、5 h、6 h、7h的试验,实验结果见表3停留时间/h 处理后盐中氮的质量分数/10-6 备注 2.0 34.24 不合格 4.0 24.43 不合格 5.0 19.26 合格 6.0 7.0 14.78 13.80 合格 合格 温度/℃ 处理后盐中氮的质
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