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技术讲课教案 主 讲 人:姚国军 技术职称:工程师 所在岗位:电机点检 讲课时间:2011年6月24日 技 术 讲 课 教 案 培训题目:英国泰勒炉水泵电机检修 培训目的:使电气一次点检员掌握英国泰勒炉水泵电机检修步骤和标准。 内容摘要: 介绍英国泰勒炉水泵电机检修的步骤、技术标准。 培训内容: 一、炉水泵电机检修步骤 1、解体前检查: 1.1、检查电机外观。 1.2、盘动电机转子,检查转子有无卡涩。 1.3、测量电机绝缘电阻和直流电阻。 2、拆卸电机各部件: 2.1、拆卸叶轮螺帽和叶轮。 2.2、拆卸电机侧螺栓、引出线接头部件、过滤器、反止推轴承、推力盘、止推轴承、电机侧导向轴承。 2.3、吊出转子。 2.4、吊出整个定子、拆卸泵侧导向轴承。 3、各部件检查: 3.1、检查各部件有无裂纹。 3.2、检查各部件磨损情况并测量间隙(由厂家出具具体的测量数据报告),对尺寸不合格的部件进行重新研磨和修复。 3.3、检查转子的叶轮耐磨环,铁心、止推盘、轴颈衬套、轴伸端轴颈等部位的偏心度。 3.4、检查定子绕组有无破损,将定子绕组放入除盐水中浸泡24小时后,按DL/T 1132-2009炉水循环泵电机检修导则,进行交流耐压试验(1.5倍Un,即9kV,1min)。(导则要求:电机解体修理,如果绝缘大于200MΩ,则进行1.5倍Un工频交流耐压试验,持续1分钟,应通过,测量冷态绝缘电阻应不低于200MΩ)。 3.5、各部件检修后,由检修厂家给出电机拆检报告。 4、回装电机: 4.1、回装泵侧导向轴承,回装定子。 4.2、回穿转子。 4.3、回装电机侧导向轴承、止推轴承、推力盘、反止推轴承、过滤器、引出线接头、电机侧螺栓。 5、总装后试验: 5.1总装后密封性试验和交流耐压试验:1.3倍炉水泵设计压力(26MPa)、1h;13kV、1min; 5.2空载试验:6小时,记录空载电流、振动值。 Tyler炉水泵电机结构图 二、炉水泵电机检修质量验收 序号工序质量标准质量签证1修前电气试验用2500V摇表测量电机绝缘电阻大于200MΩ;测量各线间的直流电阻值,其相互差别不超过1%。W-12抽转子使用专用工具固定在转子起吊螺孔上??使用行车起吊整个转子,起吊过程中由专人看护定子和转子的间隙,防止定子与转子相碰,吊出转子后,把转子放在专用架子上。W-23定子绕组、铁心、引出线接头检查定子绕组及引出线接头:绕组无过热产生的塑性变形、变色、绑扎带松动、引出线接头及电缆无危害性损伤,绕组绝缘电阻大于200MΩ,绕组浸泡24小时后进行交流耐压试验,试验电压9kV、耐压时间1min,无击穿。W-3定子铁心:铁心无松动、过热现象。引出线接头:接头无漏水痕迹、接头各部件完好、无裂纹、各密封圈完好、接头放置“O”型密封圈的槽深度大于0.6mm。4叶轮、推力轴承、导向轴承、过滤器、冷却器检修叶轮:叶轮耐磨涂层无脱落、叶轮螺母无裂纹。W-4推力轴承:止推盘承磨面无明显磨损,磨合面积达80%以上、粗糙度达0.8,止推块的不平面度小于0.007mm,粗糙度达0.8。止推盘承磨面与止推盘耐磨圈间隙为0.27-0.46mm,最大不超过0.70mm。转子游动间隙为0.20-0.30mm。电机侧导向轴承:承磨面磨合面积达80%以上,轴颈衬套粗糙度达0.8、无明显磨损,配合间隙为0.20-0.38mm。泵侧导向轴承:承磨面磨合面积达80%以上,轴颈衬套粗糙度达0.8、无明显磨损,配合间隙为0.27-0.45mm。过滤器:清洁过滤网,过滤器完好。冷却器:清理高压冷却器内部水渍和污垢,密封性试验通过(26MPa、1h)。5转子检查转子铁芯、短路环、导条及平衡环完好,转子的叶轮耐磨环,铁心、止推盘、轴颈衬套、轴伸端轴颈等部位的偏心度不大于0.03mm。W-56更换绕组拆卸旧绕组,清洗铁心的杂物,并打磨铁心边端的毛刺。W-6按照合肥皖化电机技术开发有限公司的技术要求重新穿绕组,并绑扎固定好绕组。7更换接线封垫模新接线封垫模出厂试验合格,新接线封垫模与绕组之间的接头包扎良好,更换后绕组和接线封垫模的绝缘电阻大于2500MΩ。W-7绕组连同新接线封垫模一起进行交流耐压试验(2.0Un+1000V,即13kV、2min),耐压后测量绕组绝缘电阻大于2500MΩ。8总装后密封性试验和交流耐压试验1.3倍炉水泵设计压力(26MPa)、1h,各密封面及接线封垫模无泄漏现象。W-8将水压降到20MPa,绕组进行交流耐压试验(2.0Un+1000V,即13kV、1min),耐压通过后测量绕组绝缘电阻大于250
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