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某高速客船主机RR151增压器轴承非正常损坏原因分
学术
ACADEME
RR151
◎田国新 珠江集团船厂有限公司
摘 要:分析MWM16V620主机RR151增压器轴承出现磨损坑槽的原因,提出预防
办法。
关键词:涡轮增压器 轴承磨损坑槽 原因分析 防止办法
RR151~压器是ABB公司为高速大功率柴 修,期间解体检查增压器。解体后 此外一个问题是,该船另一台
油机生产的离心式增压器,因其结构简单紧凑、 发现两台增压器涡轮端轴承外表均 主机B排增压器此前不久因增压器
工作效率高、维护保养方便而广泛应用于大功 有一条坑槽,如图3右方两个轴承, 涡轮端轴承断裂烧熔,废气涡轮、
率高速柴油机上。RR151增压器最高转速61000 坑槽从轴承定位孔开始延伸,方 向 压气机叶轮、压气机壳、废气涡轮
转 /分,最高废气温度750~C,最大工作压力比 与转子转向相反,其中一轴承坑槽 壳均损坏而使整台增压器报废,直
为3.5,即外界气r土为1个bar时,最大增压压力为 长度超过1/2圆周长,另一轴承坑槽 接经济损失超过12万港元。事故原
3.5bar。航行于粤港水路的某高速客船主机道尔 约1/6圆周长;坑槽宽度约6MM,比 因是由于涡轮端轴承损坏造成该机
兹MWM16V620就选用RR151~压器,每台主机 定位钉直径大,深约4MM;很明显, 损事故。
配置二台,每缸排各一台。 此坑槽是由轴承的定位钉磨出来
的。但是压气机端的轴承没有出现 3.RR151增压器轴承非正常损坏原因
1.RR151增压器基本结构 坑槽,定位孔非常完整,如图3最左 检查增压器转子,发现废气涡
RR151增压器 的工作方式是定压涡轮增 边方一个轴承。 轮叶片_积碳比较严重而且不均匀,
压。主机每个缸排8个气缸的排气经排气总管进 进一步检查测量两台增压器轴 有些地方比较厚有些地方比较薄;
入增压器推动废气涡轮高速转动并带动压气机 承内孔径和外径,发现废气涡轮端 将涡轮叶片上的积碳清洗干净后,
工作,压气机将吸人气体压力升高至工作压力, 轴承内孔磨损量比压气机端 的大, 还有许多白色的金属氧化物牢固的
压气机为离 式压气机。 平均相差0.02MM。检查增压器的其 附着在叶片表面上,叶片的凸面和
图1是RR151增压器基本结构图,其轴承支 它零件没有不正常损坏现象。 凹面均有覆盖 ,白色金属氧化物在
撑方式为内支撑 ,两轴承均在涡轮和压气机内
侧,叶轮两端悬臂放置。轴承为铜合金滑动轴
承 ,两个轴承尺寸完全一致,如图2所示 ,轴承安
装在本体的座孔中,由一颗固定在本体上的定位
钉定位,轴承与其座孔有003mm左右的间隙,定
位钉与轴承上的定位孔之间有约0.5mm的间隙,
因此,安装后的轴承在座孔内不是完全固定亦不
能全周转动,仅有0.5mm轴向和周向窜动。轴承
的润滑油由主机的润滑系统供给,其润滑方法为
压力润滑。
2.RR151增压器轴承非正常损坏现象
该高速客船其中一台主机在2007年进行大 图 1:RR151废气涡轮增压器
80
学术
ACADEME j_=≥一
碳及金属氧化物细心清
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