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六塘河清淤回填施工方案
205国道K6+680~760(前六塘河)清淤回填施工方案
一、工程概况
205国道徐溜新建段K6+680~K6+760段原为前六塘河老河道,横穿主线,面积较大,淤泥较深,地质情况较差、地下水位较高,施工难度大,是本标段路基施工的节点段落。
原施工图设计:该段落采用一般过塘段路基常规施工工艺进行处理(抽水清淤彻底后,直接回填40cm碎石土封底,然后进行正常路基土方填筑),具体工程量如下:清淤深度1.5m,清淤面积3551m2,清淤量5326.5m3,碎石土1420.4m3。
二、施工存在主要难点
1、该段落原为前六塘河老河道,是地方主要水运通道,现已废弃多年,面积较大,淤泥较深(经试挖后约为3.2米),清淤工程量较大(与图纸不符),同时淤泥需要进行多次翻倒后才能外运,机械投入大,施工组织要求高。
2、该段落地质情况较差、地下水位较高,机械作业困难。砂土中毛细水现象明显,机械作业产生的震动,导致砂土逐渐液化,机械深陷其中,无法施工。解决水的问题是施工关键,首先要保证挖掘机有正常作业平台,完成清淤工作,然后进行基底处理,一次性封底到位,阻止地下水上涌,满足正常路基填筑需要。
3、工期紧,根据总体进度计划要求,我部必须在6月底完成路基土石方填筑,该段落施工层次较多,土石方填筑施工周期较长,必须集中力量,迅速组织施工。
4、原施工图设计在该段落中间(对应老河道中心)K6+725.00处设置一道4×3米盖板涵,在该段落两端(对应老河道两侧)K6+675.00、 K6+766.74处各设置一道直径1米的圆管涵。考虑到前六塘河早已不通航,老河道已废弃多年,同时设置在该段落两端的两道直径1米的圆管涵能满足地方水系沟通的需要。我部根据现场实际情况和总体进度计划要求(盖板涵施工周期长,台背回填层次多),建议取消该段落中间K6+725.00处的一道盖板涵,目前已征得联合指挥部、设计院、驻地监理组的同意,正在与地方政府及水利部门积极协调。
三、方案比选
项目部高度重视该段落施工,会同联合指挥部、驻地监理组、设计代表多次察看现场,并针对现场实际情况进行集体讨论、研究。
根据现场实际情况,按照常规沟塘清淤回填施工工艺无法组织施工,必须对该段落进行特殊处理,项目部提出了两种施工方案,具体施工方法和优缺点比较如下:
方案一
采用井点降水。该段落面积较大,地下水位较高,我部考虑先围绕该段落四周间距1米打入2排抽水钢管(约500根),配备8台大功率真空泵,根据现场试挖情况,抽水钢管打入深度超过4.5米。参照以往施工经验及现场实际情况,降水至少需要15天,如果降水效果较好,满足挖掘机作业条件,立即投入6台挖掘机进行清淤,清淤结束后,基底先抛50cm厚块石,再填筑40cm标准碎石土进行封底,如现场封底效果不理想,再一次性填筑40cm掺50%碎石的4%+1%水泥石灰土进行封底,养生5天后,进行正常路基填筑。如果降水效果不好,在该段落四周间距1米再打入1排抽水钢管(约250根),增加4台大功率真空泵,延长降水时间,直至满足挖掘机作业条件。
方案二
采用抛石挤淤,边清边填。在该段落两侧开挖边沟和集水井,用4台大功率潜水泵不间断连续抽水,控制地下水位防止地下水上渗。
考虑到该段落面积较大,机械作业困难,现场工作面无法全面展开。我部计划采用现场施工断面打方格,分段进行处理,即先在该段落沿主线前进方向间距20米采用抛块石的方法打3道码头,既可以先行挤淤,又可以作为挖掘机工作平台,由于该段落是砂土地质,挖掘机作业时,码头会逐渐下沉,项目部现场管理人员跟班作业,及时发现问题,加固码头,保证挖掘机正常作业。
挖掘机依次在3道码头上分块清淤,连续作业,确保清淤彻底(清除的淤泥及时外运,现场做好文明施工),由于现场地下水位较高,同时周围地表水位高出基底至少3.5米,机械作业振动,砂土地质会迅速形成流砂现象,根据以往经验,现场采用抛石处理,清淤结束后先抛入100cm厚块石(块石直径小于40cm,依次抛入,现场严格控制层厚),挖掘机履带碾压后,先抛入的块石基本陷入流砂中,再次抛入1-2层块石(厚度以现场能保证挖掘机正常作业、不致于陷入流砂为控制标准),然后用挖掘机履带全断面跑两遍进行碾压挤密,基底达到基本稳定后,紧接着迅速回填一层40cm碎石土及一层30cm4%+1%水泥石灰土进行封底,养生成型后进行正常路基填筑。
上述两种施工方案从经济性、安全性、可行性三个方面进行比选,具体如下:
经济性:方案一、方案二在基底稳定后的处理方式基本相同(填筑一层40cm碎石土及一层水泥石灰土或水泥石灰碎石土封底,养生成型后进行正常路基填筑),区别在于方案一采用井点降水稳定后,再进行清淤回填的方法;方案二采用抛石挤淤,边清边填的方法。
方案一需增加井点降水的费用;方案二需增加抛石挤淤的费用(约1米左右的块石)
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