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主要异常情况 5月份: 1、#1机除氧器满水超压事件 1)时间:2006-5-10/18:15至2006-5-10/19:47 2)异常事故发生前运行方式: #1机除氧器水位从临时水位计上看在中间位置,因除氧器底部溢流管漏水,上值于15:05暂停上水,广东火电人员在补焊。 3)事件情况概述: 18:15广东火电万民强通知#1除氧器底部漏水点已补焊好,要求上水冲洗除氧器,本值派人对凝结水系统和除氧器检查,除氧器只有一个就地临时水位计,CRT上无水位、流量、压力显示,要求广火万民强派人监视就地水位。 18:27在确认除氧器、热井就地水位计已由广火人员监视后,启动1A凝结水泵向除氧器上水,发现CRT上凝结水泵出口压力、凝结水母管压力、凝结水泵密封水压力显示为0,就地检查人员发现压力变送器一次门被关闭,通知广火人员开启后CRT上显示恢复正常。凝结水再循环管振动很大,广火调试人员万民强称:“没关系,就这样”。要求运行人员做好“凝结水再循环管破裂”的事故预想。 19:10因除氧器水位调节旁路门开启失败,停运凝结水泵。由广火人员手动开启10%后,19:24启动1A凝结水泵继续上水。 19:47由于广火就地监视除氧器水位的人员疏忽,除氧器满水。监盘人员听到万民强说“法兰盘冲破”后在DCS立即停1A凝结水泵,除氧器出口临时排放门开启困难,由广火人员手动开启排放。现场检查发现除氧器安全门动作,凝结水管进入除氧器补水管的两个法兰盘冲破漏水。事后查凝结水泵出口压力在停泵前一分钟由2.1MPa升到2.56MPa。 4)处理情况及采取的措施: 立即停运凝结水泵,开启临时排放门放掉除氧器内部水。 5)原因分析 a.对除氧器就地水位监视不到位,且未做好防范除氧器满水风险分析。 b.除氧器空气门和冲洗排放门未开启,凝结水临时管道再循环只能现场手动调节,凝结水泵顶压导致除氧器满水、超压。在监视手段缺乏的情况下,未考虑到除氧器满水后凝结水泵出口压力和凝结水母管压力会升高,应调出母管压力趋势图进行辅助监视除氧器水位。 6)存在问题: 安装单位的调试方案可操作性不高,在控制、调整设备未完善的情况下进行设备试运,人身和设备事故的风险高。 7)整改措施 a.重视设备试运工作,协助安装、调试单位做好试运风险评估,避免人身和设备异常事件。 b.加强现场安全技术检查和风险评估及控制。 c.建立值班制度,加强现场试运工作的协调和指导。 d.制定运行岗位,特别是值长岗位记录规范。 e.规范运行人员的监盘行为,提高监盘水平。 2、#1炉过热器进水事件 1):2006-5-12/00:15至2006-5-12/07:00 2)异常事故发生前运行方式: 准备启动1A凝结水泵对化学清洗临时管路、凝结水管路、给水管路、锅炉启动系统行上水冲洗。 3)事件情况概述: 12日夜班接班后,广火人员调试人员张庆告该阶段管路冲洗方案:凝结水从凝结水泵→临时管路→给水管路→省煤器→水冷壁→汽水分离器→下部排放管路。明确就地操作部分由广火人员操作/电厂运行跟随,集控部分由广火人员监护运行操作。根据广火方案在值内作风险防范讨论,并向广火调试人员张庆交待: a.预防汽水分离器满水:分离器就地水位计、分离器底部排放门、炉顶空气门要有专人监视,控制小流量上水,先关闭排放门,一旦有水位立即开启排放门;空气门为全封闭或半封闭(左侧),也应专人监视,及时发现空气门有排气(说明上水正常)及排水(说明相关管路已满水),同时提出水位计为U型管式不合理,气侧没有连通管易造成水位计水侧水塞型成假水位。 b.防止凝泵过负荷:启动时C8门全关,开启凝结水再循环10圈,控制启动电流及流量,待电流稳定后再切换至C8开大,再循环关小,控制上水速度。 c.防止除氧器补水门内漏,应手动摇紧,并关闭其后几道门。 d.防止凝泵倒转:手动关严1B凝泵出口门,启动后监视1B泵有无反转。 e.防止凝泵打空泵:专人监视热井水位。 f.汽水管路畅通,有关空气门开启,疏水门关闭。 对冲洗回路进行检查,发现DCS无法监视汽水分离器水位、冲洗回路压力、流量。只有就地一个U型管水位计可监视水位,且只有2-3m长,此临时水位计装设不合理已向广火提出。 3:12启动凝结水泵上水后,开始炉顶空气门有空气排出,一段时间后排气停止,此时张庆认为上水量太小,不断开大C8门仍无反应,运行向广火提出不能开太大,要检查一下,广火人员称13.7m层已开始探伤,不好检查,仍不停开大C8门至全开(此为事后才知道,当时广火人员用粤语通话,听不明白),仍没有排汽,广火张庆才通知探伤停下来,进行检查,广火当时认为高加旁路堵,应广火要求要求切至主路(事后才知道DCS流向标识有误,实为切至旁路),切换过程中高加快关阀变黄色(故障),广火就地开启高加快关阀及出口电动门。此时凝结水泵出水出口压力较低
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