还原车间QC成果..docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
还原车间QC成果.

QC小组材料 降低还原单耗 单 位:焦作煤业(集团)合晶科技有限责任公司 小组名称:还原车间QC小组 2011年4月19日 降低还原单耗 一.小组简述 加压还原能够有效的降低多晶硅电量的单耗,是响应国家保护环境号召的新兴节能减排项目。由于原设计工艺流程造成还原电耗较高,硅棒生长周期过长,增加了生产成本。还原车间QC小组本着“攻克难题,提高效益”的宗旨,以解决生产难题为目的进行活动,为企业发展做出贡献。 活动小组课题及成员情况如下: 小组名称 还原车间QC小组 成立时间 2010年10月 课题类型 现场型 本次活动时间 2010年10月1日~2011年2月28日 注册时间 注册号 活动次数 5 近一两年来完成的课题名称 优化还原工艺,提高硅棒产量 活动周期 1次/月 姓 名 性别 文化程度 组内分工 职 务 冯军强 男 专科 组长 主任 李利潮 男 硕士 组员 副主任 史小卫 男 大专 组员 副主任 王方 男 本科 组员 副主任 武晓 男 硕士 组员 技术员 庞小才 男 组员 技术员 孙媛越 男 组员 机修组长 二.系统简介 目前国际上多晶硅生产工艺主要有改良西门子法和硅烷法,其中70%以上采用改良西门子法。改良西门子法能兼容电子级和太阳能级多晶硅的生产,有技术成熟、适合产业化生产等特点,目前是国内外成熟、稳定、安全、可靠、产品质量稳定的多晶硅生产工艺,是目前多晶硅生产普遍采用的首选工艺。公司目前采用该工艺,高纯氢气和精馏提纯的高纯三氯氢硅按适宜的摩尔配比进入还原炉,在硅芯发热体表面上沉积,生长多晶硅,得到产品。 还原炉尾气经干法回收得到三氯氢硅和四氯化硅混合液、氯化氢气体以及氢气。分离的氯化氢经降膜吸收器吸收成为副产品盐酸。降膜吸收后的尾气经喷淋水洗塔水洗后达标排空。氢气返回还原炉生产多晶硅。 还原工艺流程图 三.选题理由 1、多晶硅生产企业生产每公斤多晶硅的综合耗电量在120千瓦时-150千瓦时之间,而我公司多晶硅生产企业的平均水平超过 200千瓦时,而电耗恰恰是多晶硅生产成本中最主要的部分。 2、多晶硅的价格售价持续下降,从高峰时的每公斤400美元掉到目前约70美元的水平。 3、市场竞争激烈,国内在建或拟建的多晶硅项目剧增。 为此,QC小组决定以加压还原,降低多晶硅单耗为活动课题。 四.现状调查 调查1 —— 现状调查总结:通过统计分析如下表所示,可知3-9月份还原炉平均每月产量29.31t,平均还原炉电耗171度/Kg。通过加压还原工艺改造,可以大幅提高还原炉产量,降低还原炉电耗,因此我小组的工作要从这方面下手开展原因分析。 3月~9月还原炉生产情况 月份 项目 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 产量(Kg) 31400 36525.14 32343.49 25559.05 18807.34 29935.41 30607.22 电耗(kwh/kg) 156 150.4 161 140.7 251 191.4 182.73 通过对2010年3至9月份电耗及单台炉的产量数据进行分别统计,发现各月电耗均在140KWH/Kg,每月多晶硅产量在32t左右,最高的产量也就达到36t左右,对于同行业还处于较高的能耗上,还有较大的降耗空间。如图所示: 调查2 —— 从2010年3月份至9月份生产情况来看每吨多晶硅需三氯氢硅大概是在22t,电耗17万度。三氯氢硅的消耗量上基本上没有太多的节省空间,其次就是电耗了,电耗在生产成本中占据较大比重也是有较大的压缩空间。 五.目标值确认 1、通过动态调整还原炉进炉的三氯氢硅气量,并根据硅棒的表面反应最佳温度1050-1080℃来及时调整硅棒升温电流的幅度,确保硅棒表面的单质硅能够实现沉积速率最大化,单位时间内及单位用电量的前提下,能够实现产量与投入的合理性。 关键技术是:突破常规进料量,加大进料量;通过技术改造,由常压还原改为加压还原,将生长周期缩短为10天;改变硅棒的生长周期;延长硅芯高度,努力实现单炉产量的提高。改变停炉操作方法,缩短停炉时间,降低电耗。 2、加大进料量的比例。将进入还原炉的三氯氢硅量提高到2000 m3/h以上。硅棒表面单位时间内接触到的三氯氢硅总量增大了,单位时间内的沉积速率也会有所增加。 3、通过技术改造,在尾气总管上加装气动阀、在供料方式上增加加压供料输送泵等具体工艺管道改造。由常压还原改为加压还原,以改变硅棒的生长周期。目前硅棒生长周期为12.5天,由于沉积速率与进料量的供需矛盾不但不能充分体现产量效果,反而造成还原炉直接电耗的增加。将生长周期缩短为10天,可以缓和沉积速率与进料量之间的供需矛盾,同时由于生长周

文档评论(0)

cv7c8hj6b4I + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档