低品位金矿石中多金属综合回收生产实践..docVIP

低品位金矿石中多金属综合回收生产实践..doc

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低品位金矿石中多金属综合回收生产实践.

低品位金矿石中多金属 综合回收生产实践 丁彦明 (嵩县金牛责任有限公司) 摘要:金牛公司店房选厂经过全方位的技术改造,不仅扩大生产规模,使用处理矿量提高50t/d,而且浮选尾矿采用重选法回收金、银、铅等金属,取得了良好的经济效益。 关键词:技术改造,提高,尾矿,重选法 一、生产状况 1、矿石性质 金牛公司店房选厂矿石属爆发角砾岩金矿床,矿石由半氰化矿石及原生矿石组成,属含金多金属硫化物角砾岩型矿石,矿石角砾岩成分复杂,矿石中主要金属矿物为方铅矿、褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿、金矿物以银金矿及少量自然金形式存在,嵌布粒度较粗(0.074㎜占54.36%),包体金含量较高(占23.96%),脉石矿物有绿泥石、云母、石英、方解石、斜长石、高岭石、长石等,金属硫化物以黄铁矿为主,可供利用,回收的元素为Au 、Ag、 Pb。 原矿多元素分析见表I 元素 Au(g/t) Ag(g/t) Pb Cu Zn S TFe SiO2 含量(%) 2.72 52 2.25 0.037 0.25 0.38 11.95 52.07 元素 Cao Mgo AI2O3 MnO TiO2 K2O Na2O 烧炭 含量(%) 4.04 3.36 7.61 2.29 0.69 1.66 0.058 7.49 2、生产中存在的主要问题 (1)原矿性质复杂、品质低。 (2)采区采矿点多,斜井出矿,无格筛控制出矿粒度,致使进入料场矿块粒度偏大。 (3)破碎作业2台150×750颚式破碎机生产能力有限,产品粒度偏大-20㎜,制约着球磨机生产能力。 (4)浮选作业采用SF-1.2浮选机组,一粗三扫工艺流程,容积小,流程短,金属易随尾矿流失。 (5)氰化作业采用精矿全泥氰化+锌粉置换工艺,工艺流程长,置换作业很难适应规模扩大之后生产所需。 (6)浮选精矿脱药效果差,大量的浮选选药剂进入氰化系统,直接影响着氰化工艺。 (7)在磨后精矿直接进入氰化作业,浸出矿浆浓度无法保障,原有一段浸出矿浆浓度22%左右。 (8)生产、生活用水量大,目前三台泵站供水无法保证正常的生产、生活用水。 3、原有的生产工艺流程。 原有生产工艺流程见图I 1997—2004年,金牛公司一选厂工艺流程采用浮选+金精矿氰化+锌粉置换,工艺流程见图I 4、生产指标 日 期 (年) 球磨机生产能力 (吨/天) 原矿品位 (吨/天) 金回收率 (%) 2001 223 2.24 78.19 2002 246 2.24 78.23 2003 249 2.15 78.16 2004 260 2.04 78.13 鉴于以上情况,决定走规模化道路,并进一步优化工艺,以增加企业的经济效益。 二、生产改造与实践 (一)生产改造 1、破碎段 (1)400×600深腔鄂破替代替250×750鄂式破碎机。 (2)GP—100M园锥破碎机替代2台150×750细碎破碎机。 (3)SD1224振动筛替代ZD1224振动筛。 2、重选作业 进一步回收浮选尾矿,采用两组Ф2000螺旋溜槽+6S摇床联合使用。 3、炭浆工艺替代锌粉置换工艺 缩短工艺流程,优化生产指标,大幅度降低生产用水。 (二)生产实践 随着矿山的深部开采,矿石性质发生变化,品位严重负变,选矿回收率逐渐下降,见表II,本区水资源缺乏,枯水、干旱期无法正常生产,为摆脱困境,决定走规模化兴矿之路。 1、降低入磨粒度,提高球磨机生产能力 (1)深腔400×600鄂破替代250×750鄂破,从根本上解决了采区供矿粒度偏大问题,保证了二道破碎的供矿量。 (2)GP-100园锥破碎机代替2台150×750额破,彻底改善了职工的劳动强度,碎矿时间由22—23小时/天降到10—12小时/天,产品粒度由-20㎜降到-10㎜,体现了“多碎少磨”的原则。 (3)SD1224振动筛改制,提高了筛分效率。 (4)除尘设施的完善:采用喷水雾+离心泵除尘,有效地保障了职工的身心健康,改善工作环境。 实践表明:碎矿设备更新后,球磨机的生产能力由原来的260吨/日提高到310吨/日左右。 2、多金属回收,提高企业的经济效益 (1)浮选尾矿进行重选回收Au、Ag、Pb 破碎设备的更新,提高了球磨机的处理能力,浮选作业SF-1.2浮选机瓶颈作业突出暴露出来,制约了生产正常进行,使得浮选尾矿性质,矿浆的

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