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某大厚度软土场地PHC桩倾斜事故分析与处理.doc
某大厚度软土场地PHC桩倾斜事故分析与处理 摘 要: 针对武汉某大厚度软场地PHC桩出现大面积倾斜现场,通过试验、观测等手段,结合桩基设计、施工方案及工程地质条件分析事故原因。根据现场质量、进度的要求,提出了以补打PHC桩与钢管桩相结合的方案对原桩基承载力进行补救。 关键词:PHC桩 倾斜桩补救措施 中图分类号: TU471 文献标识码: A 1 前言 高强预应力混凝土管桩(PHC)由于具有承载力高、适应性广、施工便捷、质量可靠等特点,正被广大工程人员接受。在软土地区城市建设中的应用也越来越广泛。 在有千湖之省之称的湖北,表层覆盖有较薄硬壳层而下部埋藏有大厚度软土的场地十分常见,在采用大型静压桩机施工时,桩机自重所造成的挤土效应及桩基开挖的不当处理,导致工程桩的倾斜的事故时有发生。如何处理和避免类似事故,是工程技术人员十分关注的问题[1]。 本文通过介绍某PHC桩倾斜事故为例,分析其倾斜原因,并介绍其加固处理经验。 2 工程概况 某高层住宅楼位于武汉市蔡甸区后官湖湖畔,为18层框架剪力墙结构,基础深-5.0m,带一层地下室。±0.00m标高为22.83~23.60m,桩基开挖前场地平均标高为23.00m。基础形式采用桩基,主要采用#216;500型HPC管桩,桩长在19~24m,基础下共布置145根桩,单桩设计承载力特征值为2900KN,详见桩位平面布置图(图1)。 场地原为湖区,场地为素填土推平,回填厚度4m左右。场地岩土层勘察范围内由上至下可分为7个亚层,各土层主要物理力学指标见表1。 3PHC桩倾斜状况及原因分析 3.1桩基开挖后,发现有108根桩出现不同程度的倾斜,桩顶是最大偏移超过1000mm,A区桩倾斜最为严重。通过现场小应变检测,桩身断桩深度统计情况如表2所示。桩位偏移情况见图2。 表1土层主要物理力学性质指标 表2桩身断桩深度统计 图2A区域一侧桩位偏移照片 3.2桩身倾斜事故原因分析 (1)该施工场地地表16m以内均为流塑淤泥质粘土层,地质条件复杂,且该土层为高压缩性土,对挤土效应极为敏感。在压桩的过程中,静压桩机有明显的下陷现象,局部填土发生隆起。 (2)该构建物有一层地下室,开挖深度接近5米,设计要求采用钢板桩加喷坡挂网的支护方式。基坑边坡施工进度慢,支护结构未形成,施工单位迫于工期压力,基坑土方超挖,又因天气影响,开挖土方未及时外运出场,而是堆放在A区域一侧。在4#楼开挖到设计标高后,次日复测,现场平均标高高出设计标高60cm,施工单位再次开挖至设计标高,第三天复测高出设计标高30cm。基坑边坡开裂,且向4#楼A区域内位移明显(具体情况见图3)。这种不当的开挖措施方案是造成桩身倾斜的主要原因。 图3开挖前A区域一侧 4、事故处理 4.1在发生桩身偏移事故后,建设单位组织招开了专家会议,专家组建议: (1)禁止基坑周边重载机械通行; (2)后期其他区域开挖应将大型 挖机替换成中小型挖机; (3)其他桩基在加固后再开挖,建议使用搅拌桩加固未开挖区域; (4)补桩处理区域,采用锚杆静压桩施工处理; (5)软塑层厚度较大,前期未引起重视,建议后期分层、分区开挖; (6)针对已有断桩处理,如果断桩部位深度较浅,淤泥厚度在2米以内的,可以尝试使用钢护筒接桩;如果断部位较深,采用高压旋喷加固该区域,形成整体之后再行处理。 4.2现场实际处理方案: 通过小应变检测,该楼145根工程桩有108根发生断桩事故,其中有25根桩断桩深度在2m以内,准备采用钢护筒接桩及钢管桩对原桩基进行加固处理,但在接桩过程中,实际操作极为困难,流塑状淤泥质粘土一经扰动,就液化下陷,接桩工作无法进行。后经各方协商,同意采用锤击管桩代替,局部采用钢管桩加固的方法。在施工管桩前,清理掉上部2m左右的淤泥质土,回填近4m厚的砖渣进行碾压后,再进行锤击管桩的施工工作。后期土方开挖严格按照设计要求,做到了分层、分区域开挖,该工程补救处理措施历时46天,目前该工程已投入使用,沉降观测记录显示平均沉降12mm,小于场地内其他相同建筑沉降值。监测资料说明,本工程的加固处理是成功的,可以保证安全使用。 5 结语 (1)表层覆盖有大厚度软土的工程地质条件下,由于静压桩机自重加剧挤土效应并引起桩基倾斜的事故时有发生,在设计及施工过程中应通过排水、清淤、换填、碾压等措施减少挤土效应对桩基的影响。 (2)在基坑开挖过程中,必须编制专项施工方案,严格按照专项方案进行分层、
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