强化水井工况分析 提高洗井有效率.docVIP

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强化水井工况分析 提高洗井有效率.doc

强化水井工况分析 提高洗井有效率   摘要:注水水质不合格以及地层出砂、出灰浆等影响,一直是注水井欠注的主要原因之一,本文通过结合注水井现状,提出了提高洗井有效率的方法,分析了洗井无效原因,以解决油田生产过程中日益严重的欠注问题。   关键词:欠注;注水井;工况分析;预警   长期以来注水水质不合格加快了注水设备的老化,加之地层出砂、出灰浆等影响,造成欠注井越来越多,在油田生产中,欠注会造成注水井吸水量下降、测试问题增多等现象,从而造成油井产量下降。   1 欠注井现状   由于地层出砂、出灰浆严重以及管线结垢等因素的影响,加剧了水井欠注,目前开井48口,其中欠注井11口,日欠注水量748m3,与去年同期对比,欠注井数下降9口,欠注水量下降311m3/d。   从欠注原因分类看,目前11口欠注井,6口井因地层出砂、出灰浆欠注,2口井因地面管线结垢欠注,2口井因油管结垢欠注,1口井因地层压力高欠注,大部分因为地层出砂、出灰浆欠注,占欠注井总数的55%。   2 结合水井工况分析,提高洗井有效率   长期以来注水水质不合格加快了注水设备的老化,加之地层出砂、出灰浆等影响,造成注水井吸水量下降、测试问题增多等现象,针对以上情况,综合分析判断注水井地面、井筒和地层存在问题,根据不同井况,制定“一井一策”洗井方案。同时采用固定洗井流程、高压水龙带洗井、罐车洗井等多种工艺进行洗井,为注水井洗井创造了更好条件。2012年1-11月份共实施洗井见效123井次,日增注3174m3。   2.1 出砂严重油井   由于地层非均质性严重,胶结疏松,易出砂,尤其注聚后,在近井地带形成高压聚合物区,转水驱后聚合物返吐严重,返吐的地层砂、聚合物在停注或洗井期间,易堵塞井下油管和偏心配水器、底部球阀等。故此类井洗井应采用大排量,直接进入平衡洗井阶段,排量一般控制在20-30m3/h,洗至出口水质合格为止。   以我单位其中一个口作为典型井例,该井单注62+3层,地层出砂严重,光油管注水,尾深在油层下界,为充分洗净井筒赃物,避免地层吐砂造成洗井无效,该井采用分阶段长时间大排量洗井方式。2011年4月以来洗井分二个阶段:平衡洗井阶段,洗井时间2h,排量25m3/h左右;稳定洗井阶段,洗井时间3h,排量20m3/h左右,共计洗井5h,洗井水量100m3。洗井增注效果明显,油压由13/10.5MPa,日注由120/160m3,日增注40m3,对应4口油井,日增油1.4t。   2.2 套变或套破井   套变、套破井出砂、出灰浆严重,在洗井过程中往往会造成大量出砂甚至砂埋管柱、地层坍塌,因此要长时间小排量洗井,特别是出灰浆严重时需采取憋压式洗井,即进口排量稍大于出口排量,排量控制在15m3/h左右,这样就造成了井底流压大于地层压力,使地层水不能回吐,防止地层出灰浆造成躺井。   以我单位其中一个口作为典型井例,该井单注55层,光油管注水,在油层上、中部有4处套变,地层出灰浆严重,2011年元月洗井时出大量灰块,因此采取憋压式洗井,排量控制在10m3/h,使进口排量稍大于出口排量,将灰浆携带出地面。该井洗井前油压12.6MPa,实注130m3/d,洗井后油压12.2MPa,实注180m3/d,日增注50m3,对应2口油井,日增油0.8t。   2.3 地层压力高井   部分水井由于与油井连通性差,在近井地带形成高压区,注入状况日益恶化,此类井易采取小排量长时间洗井方法,避免喷量过大地层回吐,排量一般控制在15m3/h左右,洗井时间4-6小时。   2.4 有卡封层水井   如固1*1、偏2*2管柱,此类井洗井时要考虑卡封层漏失,为保证出口一定的携砂能力需大排量洗井,进口排量控制在30m3/h左右。   3 洗井无效井原因分析   2011年1-11月间,出现洗井不见效4井次,其中砂堵油管洗井不通井1次,洗井未见效井3井次。洗井无效的原因主要有以下几个方面:   3.1 油管漏失:其表现为洗井压力低,返出水迅速,返出水清澈,井口声音、震动明显,主要是管柱使用年限长,发生丝扣刺漏现象导致。如某油井,该井注52+31+32.42+5.5层,偏1*2管柱,上次换管柱日期2009年7月9日-7月15日,2月13日洗井时返出水清澈,且压力较低(5.0MPa),洗井后未增注,分析油管漏失。3月9日测试时井口检测水量与地面水表水量对比正常,怀疑该井偏1以上管柱漏失,验证1000-500米漏失80m3/d,500-20米漏失130m3/d。   3.2 砂堵油管:这种情况多见于出砂或出灰浆井,主要表现为洗井进、出口均无水量,洗井不通。如某井井注52.42+5层,井段1295-1326.8米,光油管注水,地层出砂、灰浆严重,3月8日洗井

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