LF冶炼sphc的实践.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
LF冶炼sphc的实践

LF冶炼sphc的实践摘  要 : 依据低碳铝镇静钢SPHC特点,一钢轧厂LF冶炼过程中采取相应措施,确保了SPHC命中率与钢水质量。 关键词 :低碳铝镇静钢 ;LF;SPHC The practice of low carbon aluminium-killed steel SPHC making of LF Wu Yuan Gang  ,WangXiaoMing Roll and steel making plant NO.1 of Tang Gang Abstract:According to the peculiarity of low carbon aluminium-killed steel SPHC . Roll and steel making plant took some specified methods to pledge the percentage of hits and quality. Key words:Low carbon aluminium-killed steel ;   LF  ; SPHC 一、SPHC系低碳低硅铝镇静钢,其成品化学成分如下表: C Mn Si S P Also1 ≤0.05% >0.15% ≤0.05% ≤0.007% ≤0.18% ≥150ppm 可见冶炼此钢种有以下几个问题: ⑴终点碳低导致渣中氧和钢中氧含量高。为了脱氧充分而快速去硫,脱氧剂Al的用量就大而且钢的成品Al含量高,这样势必产生大量脱氧产物Al2O3夹杂,这样使得钢中Al2O3夹杂的排除显得十分重要。 ⑵脱氧产物Al2O3大量进入渣中,导致渣脱硫指数恶化,同时又引发深脱硫困难。 ⑶在一定条件下,Al可以还原渣中SiO而导致钢中Si增加,这可能影响钢的判定。 而目前唐钢一钢轧厂150t LF通过多年的生产实践,已总结出了一套较为成熟的操作手法,本文仅就上述问题浅谈一下。 二、脱氧与脱硫 1、转炉出钢过程中向钢中加入AL块,其加入量依出钢状况而定(按C-O 平衡浓度积计算,转炉终点碳在0.05%以下时钢中氧在500ppm-900ppm),通过长期实践表明,对一次拉碳炉次而言,转炉加Al按吨钢1~1.2kg,即可满足脱去C-O平衡过剩氧,而且还可保证钢水到LF站时保证Al含量在100ppm左右。 2、  钢水到达LF站后,需要继续加Al(喂铝线、铝粉)深脱氧,LF脱氧前期,渣中氧与钢中氧较多,铝粉和铝线的吸收率很低,后期脱硫任务完成时,铝线吸收率可达70%~80%且稳定,建议用铝线来补足出站Also1,严禁用铝粉补铝。 3、  脱氧产物Al2O3大量进入渣中,SPHC渣中Al2O3升高(含量大致18%-28%),为满足渣指数R/ Al2O3在0.25~0.35之间一般要求碱度R〉5,但考虑其他因素(渣的流动性、冶炼成本),一般R 7 。 4、LF脱氧是为脱硫营造一个良好还原性气氛,促进渣中CaO与硫反应,其反应方程式如下:[FeS]+(CaO) (CaS)+(FeO); 2[Al]+3(FeO) (Al2O3)+3[Fe] 可见,Al是脱硫的稳定剂与促进剂,脱硫过程也是不断消耗铝的过程,为加快脱硫速度,钢中要保持足量的铝,我们观察钢中铝维持在150ppm以上即可以满足短时间快速脱硫。然而,若钢中铝含量过高,特别是LF冶炼中后期,可能造成钢液快速增硅,反应式如下: 4Al+3 SiO2 3[Si]+2 Al2O3 即:铝置换渣中硅造成钢液增硅。  这种可能性现实生产确实存在,为减少回硅量及速度我们总结了一些心得,在冶炼过程中我们应注意: ⑴.白渣造好以后,硫脱到一定程度(如硫小于0.015%)再进行深脱硫时增硅严重,钢中Also1保持量不能大于250~300ppm。 ⑵. 底吹氩的流量过大或搅拌时间过长会加剧回硅速度,一般大搅时间控制在3分钟以内。 ⑶.钢液温度 1600℃和加热时间不宜过长(避免渣过热和流动性过强) ⑷.脱硫不能过低,钙处理前 满足S 0.007即可 二、夹杂物处理  1.钢中氧与Also1对夹杂物的影响  有资料表明钢中氧与夹杂物总量有线性关系,降低氧含量就需要调整钢中Also1,但也不能过高而造成二次氧化夹杂物增多。结合实际经验,精炼出站时要满足钢中氧 10ppm, Also1 250~400ppm。  2.夹杂物变质处理 理论上通过向钢液里喂入Ca-Fe以改变钢水中Al2O3夹杂物的形态,经钙处理后可使不同类型高熔点Al2O3 –CaO夹杂物转变为液态的12CaO+7 Al2O3。另外,加钙处理控制硫含量小于0.01%,可减少CaS夹杂产生。通过实践总结,SPHC进行钙处理通常有如下规律: ⑴每百米钙线实增钙4ppm~5ppm (钙线直径13mm)。 ⑵喂丝引起钢液搅动,

文档评论(0)

juhui05 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档