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Q235B气泡废分析
Q235B铸坯气泡废分析
12.8日甲班3#炉至2#机生产线发生连续3炉(15-26937~1526939)铸坯气泡质量事故,气泡直径大小约0.5~0.8mm,距表皮6mm呈四周分布。分析原因如下:
一、事故过程
1、冶炼工序
15-26937打盲板船角B过渡Q235B第一炉(中间包第11炉),炉前一倒出钢1686℃,终点碳0.048%,硅铝铁加入量15Kg,硅钙16Kg,合金工加硅铝铁备料20Kg,硅锰合金143kg,氩前温度1622℃,氩后1589℃。正样成分C:0.10%,Si:0.13%,Mn:0.41%。本炉三夹子气泡。
正样成分C:0.10%,Si:0.13%,Mn:0.41%
切角1:C:0.12%,Si:0.13%,Mn:0.49%
切角2:C:0.12%,Si:0.11%,Mn:0.45%
切角3:C:0.11%,Si:0.11%,Mn:0.42%
切角4:C:0.11%,Si:0.10%,Mn:0.39%
切角5:C:0.11%,Si:0.09%,Mn:0.36%
切角6:C:0.12%,Si:0.11%,Mn:0.41%
第二炉,第三炉属于过渡后正常冶炼,炉前一倒出钢、出钢温度分别为1674℃、1653℃,终点碳0.043%、0.051%,硅铝铁15 Kg、17 Kg、硅钙16 Kg、17 Kg,硅锰合金134kg、132kg,补加备料硅铝铁5-10Kg。氩前温度1598℃、1612℃。
第2炉成品成分C:0.10%,Si:0.12%,Mn:0.40%,第3炉成品成分:正负样气孔,本炉整炉气泡。
第2炉,切角因铸坯气孔无法做样分析。本炉整炉气泡。
第3炉,切角3:C:0.11%,Si:0.09%,Mn:0.37%
切角5:C:0.10%,Si:0.07%,Mn:0.30%
第四炉1526940因温度低回炉,炉前一倒出钢温度1667℃终点碳0.07%,氩前温度1612℃,氩后未测显。
2、生产准备工序
第一炉15-26937吹氩时间大于3分钟,氩后温度1589℃,正常包。
第二炉15-26938氩前温度1598℃,氩后1588吹氩时间大于3分钟,正常包。
第三炉15-26939氩前温度1612℃,氩后未测显,吹氩时间小于3分钟,正常包。
第四炉15-26940 氩前温度1612℃,氩后温度1606℃,吹氩时间小于3分钟,正常包。
3、调度工序
过渡后炉前翻牌甩钢8分钟,第三炉出钢后通知炉前铸机因顶坯需要提高出钢温度。
4、连铸
1526937,打盲板过渡大包到站第一炉温度标准1580-1595℃,本炉到站温度数据1576℃,温度偏低。3:33分第一炉大包开浇,3.:38分中间包开浇,3:39分4流全部开浇,3:48分2流因顶坯停流,3:50分1流套眼停流,三、四流散流,后处理正常。中间包温度测温分别为1521℃,1525℃、1531℃、1544℃、1537℃、1538℃。因二个流浇注中间包温度偏低,1526937炉号对大包注流吹氧,且强度较大。
1526938,到站温度1565℃,温度偏低,仍然吹氧升温,中间包温度1537℃、1536℃、1536℃、1537℃、1544℃、1543℃。
1526939,到站温度未测显,仍然吹氧升温,中间包温度1541℃、1542℃、1547℃、1546℃、1547℃、1548℃。至到第四炉正常。
5、质检工序
取坯子样第3炉1526938因气孔多不能做成分、第四炉1526939第3、5夹子做出成分其他夹次因气孔做不出成分。
二、原因分析
1、冶炼工序:从操作过程看炉前均一倒出钢,终点碳均偏低,炉前采取补加脱氧剂处理。从成分上看,第一炉、第二炉成份正常,第三炉正付样气孔。从加入主要合金量上看,硅锰合金加入量正常偏高。
2、生产准备、调度工序正常。
3、连铸工序:铸机因事故顶坯,连续3炉2个流浇铸造成浇铸时间延长导致中间包温度低,铸机采取对注流吹氧升温的办法强行浇注,从1526937和1526939炉号成分看,因铸机高强度吹氧导致钢中熔解氧含量骤升,钢中过剩的氧在中间包和结晶器内与Si、Mn、C反应,造成钢中Si、Mn低(切角成分与正样成分对比第5夹次降低Si降低0.04%,Mn降低0.05%)和CO气泡,气泡在结晶器无法完全排出,被初生坯壳所捕捉,残留在铸坯表层形成皮下气泡。是造成本次事故的主要原因。
三、责任考核
1、按《2011年质量绩效管理实施办法》连铸工艺管理中第四条规定,考核铸机二车间吹氧2000元。
2、按《2011年质量绩效管理实施办法》铸坯质量管理中第2条规定,废品47.59吨按每30元吨考核连铸二车间1428元,并取消其产量奖,并扣主管副主任蒋卫强200元。
3、冶炼3
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