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FA251A精梳机的改造实践
FA251A精梳机的改造实践
廖元福 (重庆海康纺织(集团)有限公司)我公司的FA251A精梳机系80年代末期“纺机热”时代产品,在精梳纱的生产过程中,产品质量波动大,排除结杂、短绒效率低:条干差,导致该条生产线成纱质量水平低。随着市场的激烈竞争,用户对精梳纱质量要求的提高,在1999年,公司决定改造FA251A设备,提高精梳条和成纱质量。现将改造情况介绍如下,以期共勉。
我公司共两套FA251A精梳设备(89年、90年产各一套),当时有一台条卷机及部分精梳机已停开。除缺件因素外,机构设计的不合理性,加工精度不高,工艺配置不合理都是造成我公司精梳设备运转率低,结杂偏高,条干CV值差,零配件消耗大的重要因素。无论精梳条及成纱质量水平都处于乌斯特89公报75%水平之外,为此,我公司从具体实际出发,以较少的投入,针对性地改造了薄弱环节:传统的精梳准备工艺(预并-条卷)已不适合精梳产品的质量要求;钳板重量重,不利于快速稳定运转;吊杆芯轴铜衬磨损大,梳理隔距变小,损坏钳板及梳针;牵伸形式,并合方式不利于条干质量提高;毛民刷轴,钳板轴的轴承加油困难等等。
二、配棉情况及部分工艺参数:
配棉平均等级:2.2 原棉品质长度:30.2 短绒率:13.5%
含杂率 :1% 原棉主体长度:29 成熟度:1.50
1、预并:
并合根数:6根,定量:14.42克/5米
2、条并卷联合机:
并合根数:26根,牵伸倍数:1.47,定量:50.2克/米
3、FA251A:
并合根数:8根,定量:21.14克/5米,速度:163钳次/分,后退给棉,喂给长度:5.2mm,分离罗拉顺转顶时:30分度,落棉率:18%,牵伸加压:弹簧摇架,牵伸形式:3上3下压力棒
三、改造措施:
1、设备基础全面整改:
车头、车尾、车面、机架水平全都重新调试,制造厂设计的80%定位销孔重新打孔定位,以确保良好的机械水平状态。水平调试全部控制在0.03mm/200mm以内。经整改,锡林轴、毛刷轴运转灵活,机械负荷少,为设备快速稳定地运转打下坚实的基础
2、“心脏”部件锡林、钳板的改造:
采用新型轻铝合金弹性钳板,代替老的笨重的铸件钳板,钳板组件重量减轻,快速运转时,钳板组件的惯性力和惯性力矩减小,冲击力降低.隔距走动小,并且钳唇咬合良好不易变形;钳板支点吊杆芯轴的铜衬部分全部改为滚针轴承,解决了铜衬易磨损后钳板下垂,损坏梳针的问题;全面采用整体锡林,整体顶梳,确保分梳元件的高质、高效。
3、牵伸部位及并合方式改造:
采用国际、国内先进的精梳发展技术:“8并1”、“斜置牵伸”形式代替传统的“4并l”、“平面牵伸”。并合根数由4根增加为8根。棉层经过分离结合后形成的棉网是分段叠合,并合根数的增加极大地改善了棉条内部的凹凸结构,“斜置牵伸”形式有利于减小棉条的意外牵伸,都对提高条干质量起到积极作用,改造后乌斯特条干CV%值明显降低。
4、集中加油改造:
在机后每块墙板上打孔,将毛刷轴、锡林轴不易加油的部位用油管引出,集中在机后加油,操作方便,保证了轴承在高速运转下得到充分润滑,降低消耗。
5、精梳准备工序改造:
采用“预并—条并卷联合机”精梳准备工艺,代替传统的“预并—条卷”工艺,有利于克服粘卷,减少毛羽,提高棉层横向均匀度。预并采用FA311,条并卷联合机为FA355B。
四、改造后质量情况:
表一 改造前后精梳条质量对比
FA251A 条干
CV% 重量
不匀 精梳条
含短绒% 落棉含
短绒% 精条结
杂(粒) 除结杂效率% 落棉率 备 注 改造前 6.23 1.2 11.4 41 70/75 27 18 梳棉生条结杂(粒)95/
102
短绒:1 4.
96% 改造后 5.08 0.61 7.23 53.2 46/50 51 18 改善情况 1.15 0.49 4.17 12.2 22/25 24 ? ?
表二:改造前后成纱质量对比 ? 条干CV值% 细节 粗节 棉结 改造前 14.3 8 150 180 ?
改造后 ?
13.2 ?
1 ?
58 ?
105 改善情况 1.1 7 92 75 改造后,在配棉、品种及其它工序工艺参数不变的情况下进行纺纱试验,成纱质量各项质量指标达到乌斯特89公报50%水平,这与精梳设备改善条干CV值,提高排除结杂、短绒的能力有很大关系,精梳条、成纱质量明显改善。改造前后质量对比见表一、表二。从表一可知精梳条乌斯特条干CV值由改前的6.23%降为5.08%,下降1.15%;短绒含量下降幅度大,由改前的11.4%降为7.23%;改造后精梳机除结杂
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