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3. 数据统计 步进电机品质改善提升(QC项目) 2011.6.10 -----阳光QC小组 专案目录 目录 一. 立案背景 二. 小组架构 三. 专案计划 四. 原因分析 五. 改善措施确定与实施 六. 专案成效验证 七.专案结论 八.专案成果标准化 一.立案背景 1. 2010年7月,有顾客反映我司MP28步进电机在进行摩擦耐久试验时,有1台出现打滑现象。 2. MP28系列步进电机为我司常规产品,性能较稳定,年销售量约280万台。此次出现打滑现象,应有特殊原因,为了彻底查清原因,为此我司决定成立QC项目小组,围绕MP28系列产品进行改善。 二.专案小组组成 品质部 设备人员 管理人员 操作人员 技术人员 肖 民 何 其然 许 工 黄 甲 三 余 飞 祝 然 杨 飞 刚 陈 忙 君 李 俊 军 张 祥 军 吴 阳 杨 王 六 武 组长:张翔 大 专 本 科 大 专 本 科 大 专 大 专 大 专 高 中 本 科 大 专 大 专 高 中 三.专案计划 1.评审确定过程/步骤的工作安排以及预期结果 阶段/步骤 工作内容安排 预期结果 主导人 原因分析 通过解剖不良品,分析可能的原因,筛选确定主原因 筛选出最终确定的主原因 马杰 确定改进目标 根据筛选出的主意原因,确定改善目标 不允许出现打滑现象(不良率为0 ) 许炳章 确定措施 各部门根据主意原因以及改进目标,确定所需过程、资源、时间、成本、各阶段/步骤计划 详见计划表 马杰 措施落实 各部门按计划实施 按专案实施计划表 王建武 措施验证 统计和分析所有针对改善措施所产生的数据 不良率为0 余音锟 专案总结 统计改善后不良率与所增加的经济效益 不良率为0 马杰 成果标准化 相当相关文件资料标准化 按专案实施计划表 肖序 三.专案计划 2.专案进行计划 阶段/步骤 计划完成时间 实 际 完成日期 原因分析 2010.07.10 2010.07.13 确定改进目标 2010.07.12 2010.07.12 确定措施 2010.07.15 2010.07.16 措施落实 2010.10.25 2010.10.28 措施验证 2010.11. 10 2010.10.20 专案总结 2011.5.30 2011.05.30 成果标准化 2011.6.4 2011.06.02 四.原因分析 1.原因分析: D齿轮小齿断齿 齿轮啮合不良 摩擦力矩偏大 设备稳定性较差 输出轴打滑 齿轮强度不足 齿轮板尺寸不良 人工操作, 品质不易管控 材质问题 齿轮结构不完善 齿轮尺寸不良 四.原因分析 1.原因分析: 由上图末端可发现造成输出轴打滑的原因有: 齿轮尺寸不良; 齿轮板尺寸不良; 齿轮材质 齿轮结构不完善; 设备为人工操作,稳定性较差 四.原因分析 2.原因确认安排: NO. 原因 确认内容/方式 判别标准 负责人 完成日期 1 齿轮尺寸不良 检查不良样品及抽查库存齿轮尺寸 符合图纸要求 祝丹 2010.07. 8 2 齿轮板尺不良 检查不良样品及抽查库存齿轮板尺寸 符合图纸要求,齿轮无异常串动空间 祝丹 2010.07.8 3 齿轮材质 检测库存以及断齿/滑齿样品齿轮材质,验证其强度是否合格 >8.5Kg 余音锟 2010.07.10 4 齿轮结构 重新试验与评估现在齿轮结构 在摩擦力矩2300-2500gf.cm范围内不会断齿的齿轮强度(标准要求:800~2000gf.cm) 肖序 2010.07.12 5 设备稳定性较差 同一批齿轮用一设备同一作业员所生产输出轴,测试输出轴的摩擦力矩的离散性, 输出轴摩擦力矩超差率0.03% 杨建刚 2010.07.12 四.原因分析 3. 数据统计 3.1检测不良样品以及 3.2检查不良样品及抽查库存齿轮板尺寸 抽查库存齿轮尺寸,见表1 见表2 批次 调查数量 合格数 合格率 结果 客诉不良样品 1 1 100% OK 1 300 300 100% OK 2 450 450 100% OK 3 270 270 100% OK 4 440 440 100% OK 5 600 600 100% OK 6 400 400 100% OK 7 350 350 100% OK 8 350 350 100% OK 调查人:祝丹 确认人:许炳章 批次 调查数量 合格数 合格率 结果 客诉不良样品 1 1 100% OK 1 100 100 100% OK 2 250 250 100% OK 3 200
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