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ZHC01型加氢裂化催化剂的工业应用

? ZHC-01型加氢裂化催化剂的工业应用 ? 王 智 齐鲁分公司胜利炼油厂连续重整车间(淄搏 255434) ? 摘要 介绍了ZHC-01型加氢裂化催化剂在胜利炼油厂加氢裂化装置的开工、运转情况。催化剂的初活性与稳定性均良好,结垢速率为0.031/d,产品性质完全达到了规格要求;ZHC-01型催化剂的抗氮能力较强,即使在比较严重的氮中毒情况下,也能很快恢复原有的活性。 关键词 催化剂 活性 稳定性 抗氮能力 ? 胜利炼油厂1.4 Mt/a加氢裂化装置采用的是单段双剂串联一次通过的工艺流程,装置设计以中东高硫原油的减二、减三线和胜利焦化蜡油为原料,主要产品为石脑油、航煤、柴油和尾油。其裂化催化剂采用了由抚顺石油研究院开发,齐鲁石化公司第一化肥厂催化剂厂生产的ZHC-01型加氢裂化催化剂,该催化剂是一种以W和Ni为加氢活性组分、无定型硅铝为载体的无定型加氢裂化催化剂。ZHC-01型催化剂从2001年3月投入运行,至2004年8月按计划停工,第一周期共运转时间为42个月,应用效果良好。 1 装置开工 1.1 催化剂装填 加氢裂化反应器共设置4个床层,ZHC-01型加氢裂化催化剂共装入162.96 t,体积为183.6m3,平均装填密度为887.6 kg/m3。在四床下部还装入了部分ZTS-3后精制催化剂。ZHC-01型加氢裂化催化剂的物化性质及装填数据见表1、表2。 表1 ZHC-01型加氢裂化催化剂的物化性质 项 目 指标 项 目 指标 组成 WO3,% ? 21.5~23.5 物化性质 孔容/(mL.g-1) ? 0.30~0.35 NiO,% 8.5~9.5 比表面积/(m2.g-1) 240 助剂,% 6.5~7.5 堆积密度/(g.mL-1) 0.96~1.02 SiO2,% 27.0~31.0 压碎强度/(N/mm) ≥15 AL2O3,% 余量 磨损率,% <3  ? 表2 催化剂的装填数据 项目 催化剂 装填量/kg 装填体积/m3 装填密度/(kg·m-3) 一床 ZHC-01 39 515 44.751 883 二床 ZHC-01 40 180 45.146 890 三床 ZHC-01 39 865 44.492 896 四床 ZHC-01 ZTS-3 43 400 12 990 49.206 14.761 882 880 ? 1.2 催化剂的干燥和预硫化 催化剂干燥采用了在氮气下循环升温的方法,在催化剂床层温度升到160℃后开始有水脱出,床层温度升到220℃后结束脱水,共脱水2 400 kg,约占催化剂重量的0.007%,说明催化剂装填情况较好。 催化剂预硫化采用干法预硫化,硫化剂为二甲基二硫(DMDS),共加入DMDS 52.61 t。吸附在催化剂表面上的硫约合DMDS 49.573 5 t,占理论上硫量的93.1%,催化剂表面上的硫含量为7.33%。装置开工以后,催化剂性能、产品质量稳定,证明此次催化剂预硫化是成功的。 1.3 催化剂钝化和进油 催化剂预硫化结束后,进行了催化剂钝化。采用柴油做钝化基础油,钝化剂为氨,累积注氨5 t。钝化结束后,继续提温提量,切换蜡油,直到转化率满足要求,24 h后装置全部产品合格。 2 装置运行情况 2.1 装置运行数据统计 胜利炼油厂1.4 Mt/a加氢裂化装置自2001年3月开工正常,至2004年8月按计划停工,共运行1 231 d,累计加工蜡油4 086.975 kt,其中掺炼焦化蜡油361.271 kt,所加工原料中有科威特、伊重、沙中、沙轻等原油的直馏VGO。典型的原料、产品性质及操作条件、产品收率分布情况见表3~表5。 表3 几种典型的原料性质 项 目 减二 减二、焦蜡 减二、减三 常三、减二、减三 常三、减二 常三、减二、焦蜡 密度/(kg.m-3) 889.2 913.3 890.3 888.1 898.9 886.0 馏程/℃ 初馏温度/℃ ? 238 ? 315 ? 255 ? 273 ? 285 ? 251 10% 342 382 338 358 362 337 50% 402 437 410 429 433 405 90% 461 501 487 498 502 485 终馏 515 539 547 541 552 542 硫含量,% 1.46 1.82 1.34 1.31 1.27 1.47 氮含量,% 0.088 0.13 0.10 0.09 0.10 0.06 残碳,% 0.05 0.19 0.06 0.07 0.07 0.05 氯盐/(mg.L-1) 2.1 3.9 ? 2.4 2.1 2

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