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机制转换及标准化案例.ppt
1.原状(改善前的状态) 2.以铝合金制作工位进行承包试点的原因 3.平开门制作存在的问题 4.主要问题点 5.针对各问题实施的改善对策 6.改善后效果对比 7.当前需进一步改善的问题 1.原状(改善前状态) 2.原因分析 3.主要问题点 4.针对各问题实施的改善对策 5.改善事例 6.改善前后的效果对比 7.当前需进一步改善问题 * 平开门制作机制转换案例分析 1)产品合格率低:80%左右 (三强公司制作时为:85%) 2)生产效率低:2张/人/天、 3)生产成本较高 4)未实施目标考核制度 5)保姆式管理使员工处于被动状态,积极性不高。 机制转换 承包责任制 1)产品为标准产品,允许库存,可均衡生产; 2)工艺成熟稳定,工序控制能力较强。 人 机 法 料 环 无详细标准,员工操作很随意 只找借口,不找原因 员工士 气低落 保姆式管理,员工欠主动性 操作未实行标准化管理易出错 现场“6S零乱” 物品分类不明确, 直接影响生产效率 模具设计不合理,周边有溢料现象,清理困难 辅材成本高,浪费大 辅材消耗没有详细 的BOM清单 1)发泡后产品周边溢料现象严重,清理难度大;模具设计不合理,拆卸困难,产品尺寸得不到保证。 2)操作流程不规范,产品记录不全,无奖罚机制。 3)员工工作热情不高,责任心不强,无目标意识; 4)辅材成本高,员工成本意识浅薄。 1)材料有时不能按时到货; 2)冲压模具不够用; 3)生产场地有点小(扩大70平米最理想) 4)发泡机枪头使用时间甚久,易损坏。 给水制作标准化工艺生产案例 (大连海港大厦给水 管的接头处断裂) 操作器具落后。 旋扭接头时采用的工具是无扭力刻度的扳手,力度完全靠人来控制,故波动性大。所以出厂后存在质量隐患,造成过客户投诉。 人 机 法 料 环 凭经验办事,无标准可依 现场“6S零乱” 成品、半成 品摆放混乱 用传统的固定扳手,靠人凭感觉进行操作,不能保证产品的一致性。 采用浇注而成接头有沙眼现象 供应商制作工艺落后 采用的整圆工具简单只能扩孔、整圆,影响装配 新人操作不能保证品质 铝塑管的裁切长度是用卷尺测量,效率较低。 1)用传统的固定扳手,靠人凭感觉进行操作,不能保证产品的一致性。 2)采用的整圆工具简单只能扩孔、整圆,影响装配。 3)铝塑管的裁切长度是用卷尺测量,效率低。 4)采用浇注而成的接头有沙眼现象,存在质量隐患。 5)现场6S零乱,成品、半成品摆放混乱。 扭动工具改善(愚巧法的应用) 改善前工具: 改善后: 改善前采用传统的固定扳手,使扭力因人为因素波动大,如过大(大于90牛米)可能会出现接头开裂或铝塑管剪断的质量隐患;如过小则存在漏水的隐患。 改善后采用有扭力刻度的扳手进行操作,如扭力一达到设定值(32牛米),扳手就会发出报警声音,且扳手自动卸力,操作者用力无效,从而保证了扭力的一致性。 扭力过大后接头开裂图片如下 试水时缺乏专用的堵头,现用的为塑料王材料自制的堵头,受压后有喷射伤人的安全隐患。 * Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
问题点
合格率明显上升,人工成本下降。
员工工作热情不高,责任心不强,无目标意识;
2004.12~
2005.01
模压后产品周边溢料现象严重,清理难度大;模具设计不合理,拆卸困难,产品尺寸得不到保证。
柳四兵
刘本华
2005.01~
2005.02
柳四兵
财务课
2004.12~
2005.01
真正做到让员工自动自发
财务课
2004.12~
2005.01
操作流程不规范,产品合格否无记录
操作规范、统一,新人培训2天可以上岗
改善模具:
模具的挡边条用铝合金条代替木制挡边条。
设定合理的目标并考核执行;实施“多劳多得”制度,提高员工积极性。
改善对策
负责人(部门)
完成时间
获得效果
重新编写详细的标准作业指导书并严格按其执行;负责人随机进行督察,违者处罚。
1.制定详细的耗材BOM清单,按单进行配料;
2.开展节约奖励/浪费处罚活动,合格率在90~95%范围内,每张奖励20元;在95~100%范围内,每张奖励100元;低于90%,每张罚100元
辅材成本高,员工成本意识浅薄
员工收益和产品合格率双赢
1.00
2.00
3.00
4.00
Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
问题点
合格率明显上升,人工成本下降。
员工工作热情不高,责任心不强,无目标意识;
2004.12~
2005.01
模压后产品周边溢料现象严重,清理难度大;模具设计不合理,拆卸困难,产品尺寸得不到保证。
柳四兵
刘本华
2005.01~
2005.02
柳四兵
财务课
2004.12~
2005.01
真正做到让员工自动自发
财务课
2004.12~
2005.0
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