SET三效逆流降膜蒸发浓缩装置的运行概况.pdfVIP

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第27届全国氯碱行业技术年会论文集 SET三效逆流降膜蒸发浓缩装置的运行概况 于迎春。,王书浩 (烟台万华氯碱有限责任公司,山东烟台264002) [关键词]烧碱;蒸发;三效逆流工艺 [摘要】介绍了意大利SET三效逆流蒸发装置的工艺流程、运行概况、运行过程中遇到的问题及解决方法。 2002年烟台万华氯碱股份有限公司(以下简称碱罐来的32%碱换热,多余的二次蒸汽进入表面冷 “烟台万华氯碱”)从意大利SET公司引进了1套三 凝器E1304,经冷凝后进入冷凝水罐,未被冷凝的气 效逆流降膜蒸发浓缩装置,该装置设计能力为6万 体经真空泵排入大气。 t/a100%NaOH,工艺流程设计为全自动控制。该装 2原工艺设计 置从2003年8月运行,开始两年因离子膜制碱能力2.1原工艺设计中的蒸发自动化控制状态 限制,并没有达到满负荷运行,2006年以后,才有满 负荷运行的情况。在运行过程中发现,整个控制工 制Ⅲ效液位,由自控LICl02控制Ⅱ效液位,由自控 艺并不能实现完全自动化,而设备备品、备件的维修 更换频繁。烟台万华氯碱技术人员根据运行中遇到 制蒸发出碱量,蒸汽用量自控FICl01由人工给予一 的问题不断探索和改进,找出相应的解决办法,实现 定的流量设定值,其大小决定着蒸发进碱量。另外, 了蒸发工艺全自动控制,降低了设备的维修频次,保 电磁自控阀FI101和Frl02具有保护连锁的作用, 证了整个蒸发装置的连续平稳运行。 在连锁投用状态下,如果蒸发连锁停车,则这2个电 1主要物料工艺流程 磁阀自动关闭,分别切断蒸汽和32%烧碱的供应。 烧碱:来自烧碱罐的32%烧碱经电磁控制阀 原工艺流程图如图1所示。 FTl02从Ⅲ效蒸发室顶部经换热器E1303换热,自2.2原工艺设计中实现蒸发自动控制的条件 流至Ⅲ效蒸发室,浓缩成约35%烧碱,后经泵P1303 ①蒸汽压力0.8MPa,且稳定不变;②对应一定 并通过自控阀LCVl02进入Ⅱ效蒸发室顶部,与的蒸碱量所用蒸汽量是固定不变的;③3个效体的 E1302换热,自流至Ⅱ效蒸发室,浓缩成约4l%烧 液位调节同步性很好,液位控制稳定,不会出现发散 碱,再由泵P1302并经自控阀LCVl01送入I效蒸状态。 发室顶部,经E1301与生蒸汽换热,浓缩成48%以2.3原工艺设计中的不足之处 上的烧碱,再由泵P1301经自控阀DCVl01送入成(1)原工艺设计中,设定蒸汽压力稳定在0.8 品罐。 MPa,而在实际生产中,蒸汽的压力不可能保持恒定 蒸汽:从界区来的高压饱和蒸汽经电磁控制阀 不变。公司的蒸汽供应用户众多,由于各用户的蒸 FTl01及自控阀FCVl01控制后进人I效换热器汽用量波动较大,离子膜蒸发系统所用蒸汽压力必 E1301,与Ⅱ效来的41%碱液换热,碱液蒸发产生的 将随之频繁波动,因此原设计中将蒸汽压力理想化 蒸汽生成二次蒸汽经安装有压力测量点PIIlM的管的假定是不符合实际生产的。 道进人Ⅱ效换热器E1302,与Ⅲ效来的35%碱液换 (2)蒸汽量固定不变带来的问题。如果蒸汽量 热,所产生的二次蒸汽进入Ⅲ效换热器E1303,与烧FICl01固定不变,则蒸汽压力和蒸汽加湿状况的不 · [作者简介]于迎春(1970一),女,工程师,1994年毕业于烟台大学化学工程系,现于烟台万华氯碱有限责任公司从事 氯碱工艺技术工作。 [收稿日期]2009—06—24 129 第10届“佑利”杯氯碱论文竞赛文集 稳定,必然造成蒸汽换热量的不尽相同,蒸发出碱浓

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