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全国中氮情报协作组第30次技术交流会论文集 ·171· 型煤气化工艺在我公司的应用 陆军 (安徽淮股份有限公司,安徽淮南232038) O引言 按工艺要求加入一定比例的腐殖酸盐、膨润土及 当地洗精煤,经双轴搅拌机再次搅拌均匀后转入 我公司合成氨一厂醇氨能力180kt/a,采用 制球;由落煤斗经皮带机送人煤球成型机制成的 常压固定层间歇或富氧制气UGI煤气炉8台,以 煤球经筛子分离碎煤后,由皮带输送机送至烘干 及常压流化床气化粉煤炉l台。固定层系统气化 工序;煤球在烘干机的炉排上由链条牵引到烘干 原料原主要以本公司自产焦炭为主,以筛焦及外 室内,利用热风炉产生的高温烟气将煤球烘干, 购洗小块白煤为辅。近几年来,国内煤炭供应市 之后落入烘干炉底煤斗的煤球由排渣电瓶车分批 场发生了很大的变化,尤其是山西晋煤集团大规 送至造气岗位型煤专用气化炉用于制气。 模收购和兼并各地化工企业后,晋城优质块煤Ft 趋紧张,加之运输成本上升,致使入厂煤价格达 2工艺路线的选定 800形t以上,已接近公司自产焦炭价格。合成 100 kt/a腐殖酸盐型煤生产线试运行期间, 氨一厂自1990年开始陆续进行原料路线多元化 合成氨厂组织部分降温型煤(烘干窑温度过高) 尝试,中块白煤间歇、富氧气化,小块白煤、小 从煤运皮带系统进行输送测试,由于型煤粘结剂 籽焦(筛焦)富氧气化相继试烧成功,为公司 配方尚处于摸索调试阶段及煤运系统折返落差过 实现原料煤综合利用奠定了基础,并为公司创造 大,型煤破碎率达50%以上,煤气炉无法正常 了良好的经济效益。2003年公司粉煤流化床气 气化。本着适用、经济、效益最大化的原则,决 化炉投产,由于粉煤干燥及输送系统产生粉尘污 染,装置现处于停产整改阶段,未能发挥预期效 定在现有装置不作大幅调整的情况下割除原自动 加焦机及加焦平台,采用吊桶直接投煤在8。炉 益。随着公司焦炉炉龄的即将到期,合成氨老系 进行型煤试烧。 统原料路线改造也提上议事日程。纵观现有中小 氮肥企业原料路线改造,粉煤制气是核心,粉煤 3间歇工艺条件的选择 加工成型煤代替焦炭及块煤也是可行之路,因为 经过几十年的发展型煤制气技术已日趋成熟,我 3.1强风短吹。提高炉内蓄热水平 公司经过多方考察、调研、测算,确认型煤自产 根据固定层间歇气化机理,只有选择较高的 价格为690元/t后决定采用型煤制气进一步降低吹风强度才能产生较高的气化强度。型煤制作初 生产成本。

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