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浅谈臭氧、活性炭技术在饮用水深度处理中的应用
——洛杉矶水厂与鹊华水厂新工艺对比
鹊华水厂 罗赋聪
摘要:主要探讨臭氧、活性炭深度水处理工艺在实际供水环境中
的应用,总结工艺的特点及应用实际效果,为臭氧、活性炭深度
水处理工艺的进一步发展提供技术支持
关键词:臭氧 活性炭 城市供水
引言:臭氧在饮用水处理中的应用已经有一百多年的历史,但是
由于其技术复杂、成本昂贵,是应用受到限制。本世纪七十年代,
由于水污染的加剧和公众健康意识的提高,迫使人民在传统水处
理工艺的基础上采用新的手段,保证供水水质符合更加安全的饮
用水标准。经过进二十年的研究和实践,以臭氧为主组成的复合
应用技术,以其良好的处理效果成为给水深度净化技术的首选。
进入八十年代以来,由于美国环保局提出了新的水质标准,对出
厂水和管网水的消毒作了更加严格的规定,同时又对减少水中的
消毒副产物作出进一步的限制,这双重的压力迫使国内的水厂不
得不考虑采用臭氧化、强化混凝和生物过滤等技术来达到供水要
求。因而臭氧化深度处理技术改造正在全国范围内兴起。
一、 洛杉矶水厂工艺概况
洛杉矶水厂于1987年4月正式投产,是全美最大的臭氧化水
厂,最高日处理量230万 m³,平均日处理量160 万m³。原水来
自内华达西拉山的东坡,积雪融化的水,采用渠道和水管两种输
水方式,经540 km距离,重力输送至水厂。原水浊度2NTU 左右,
pH8-8.5,TOC平均1.5mg/l,水质较好。
1.1工艺流程
洛杉矶水厂的主要工艺过程包括:
1.1.1预臭氧化
臭氧发生器设计采用5台(4用1备),臭氧发生量149kg/h。
臭氧接触室共 4 座,单池尺寸为 30×9×6m,臭氧投加量
1.0-2.0mg/l,停留时间 5min,尾气由接触室顶部集中抽送到
臭氧尾气破坏装置中,将尾气中臭氧降至0.1 mg/l以下,排入
大气。
1..1.2混凝
快速混合池共8个,单池尺寸为3×3×4.3m,各安装快速搅
拌器,把混凝剂快速均匀地扩散至水中。混凝剂投量为:阳离子
聚合物1.3 mg/l,三氯化铁1.1 mg/l。混合时间0.86s。絮
凝池36 个,单池尺寸 7.6×7,6×6.1 m,停留时间10 min。
1.1.3过滤
滤池24 只,单池面积130m²,无烟煤滤料,厚度1.83 m,有
效粒径 1.5mm,均匀系数 1.5。采用 3 段式气水混合反冲洗:首
先气水同时冲洗,通气时间 1min,冲洗强度 20 l/(s·m²),水
冲2 min,冲洗强度6.8 l/(s·m²);然后单水高速反冲5 min,
冲洗强度 17 l/(s·m²);最后低强度漂洗 2 min,冲洗强度 15
l/(s·m²)。冲洗效果良好,滤料表面不易结块,滤层不形成泥
球。
1.1.4消毒
由于预臭氧化的作用,最后消毒时,三卤甲烷大大减少。4
台加氯机容量124kg/h,最大加氯量5.6mg/l。
二、 臭氧化技术特点与应用效果
2.1臭氧采用纯氧发生
洛杉矶水厂采用管式水冷臭氧发生器,使用 9.5-10.5kV、
600Hz高压中频交流电,以纯氧为原料产生臭氧,臭氧浓度按重
量计可达6%。氧气由洛杉矶水厂的低温氧气发生厂供应,日产
45,360kg,氧气从空气中制备,纯度达 95%。为了满足生产过
程中臭氧用量的不同需要,氧气产量可在设计能力的 100%到
60%之间进行调节。每日还产生大约 l,820kg 的液态氧,贮存
在一个35,250l的液氧罐内。液态氧可在需氧高峰期间增加氧气
的供应,也是氧气厂停机时的后备供氧源。
臭氧发生器原设计采用5台,1993 年又添置了1台臭氧发生
器,以增加臭氧的投加能力。1997 年,其中的 1 台臭氧发生器
进行了改造,将原有的玻璃放电管改换为陶瓷放电管,将产量提
高近 1 倍,并可节约能量。目前的总装机能力为 250 kg/h。运
行时,臭氧的产量可通过增减臭氧发生器的工作台数,在系统能
力的25%到100%之间进行调节,氧气的流量及发生器的功率均
可自动控制。
2.2臭氧以微孔扩散方式接触反应
预臭氧化之前,水仅在入口处经过筛网过滤。臭氧注入接触
池,水深≤6.10m,水力停留时间≤5min。池内的导流墙可以使
水的短流降至
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