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变速箱托架焊接方案的分析与改进
南宁五菱桂花车辆有限公司 曹振权
[摘要] 对我公司生产的GH2310低速汽车的变速箱托架生产过程中存在的问题进行分析,并根据企业目前的状况,提出了可行的改进方案。
我公司生产的GH2310低速汽车的变速箱托架为钢板冲压焊接件。该部件为总成重要部件,筯板和腹板均为低碳钢冷冲压件,筯板材料牌号为:Q235-GB/T3274(δ=6.0mm);腹板材料牌号为Q235-GB/T912(δ=4mm)。焊接形式为接触面上6处凸焊焊点均布,焊接后的总成如图1所示。现车间焊接的部件在后续加工时出现个别焊点开焊,检验时发现整体焊接强度不符合要求,表面处理及后续附加工艺存在成本不稳定等问题。
生产现场存在的因素分析
设备因素分析 我厂原来采用的4台单点电阻焊机,生产效率能够满足生产需要,但电阻焊对零件的表面处理要求较敏感。当焊接件表面存在的氧化物、脏物尤其是导电低的氧化物增多时,接触电阻会显著增加。而电阻的大小对电极压力、材料性质及焊接表面状况、温度等因素双比较敏感,这都直接影响了焊点的质量。因该变速箱托架焊接时要求控制对称度,所以原设备采用了非导电性质的木制定位件,但在实际使用中,磨损较严重,难以控制,不能保证图样要求。从焊接质量及审干接定位尺寸上都不能保证产品质量的稳定性,直接影响下道工序生产。
表面工艺因素分析 筯板和腹板在焊接前的表面处理工艺为:抛丸处理——冷冲压加工——脱脂处理——焊接。在脱脂处理后表面一般不再采取防锈措施,直接转入下道工序焊接,但在焊接工序出现工作滞留时间过长或外界因素导致出现锈迹时,直接影响焊接效果。改变焊接参数,会使凸点焊点熔化速度不稳定,导致腹板焊接变形严重,影响腹板的整形工序。如果进行二次表面处理,直接导致成本增加。
改进措施
鉴于电阻焊焊接对工件表面的敏感性,我们尝试采用电焊机进行角焊缝焊接,筯板两侧对称焊缝4mm×15mm,焊后检查发现腹板焊接变形严重,且外观质量差,此措施不可行。
通过分析,我们将腹板结构形状改动,增加焊接孔,采用塞焊方式。焊接工艺采用熔化极CO2气体保护焊,因CO2气体保护焊的生产效率高,焊接变形小,对油、锈不敏感,冷裂倾向小,电弧可见性好,且成本较低,适合薄板焊接。由于筯板的厚度为6mm,我们通过试验,在腹板上预留7.5mm的焊孔(如图2所示),这样可以让焊点熔滴在两侧少量外漏,增加焊接面区域,加大焊接强度。对于在腹板上增加的焊接孔,我们通过对原冷冲压模具改造,可以在不增加工序的情况下同时冲出,因而减少了腹板零件的成本。
通过验证,我们采用φ1.0mm的H08MnSiA焊丝和短路过渡焊接工艺(如表1、表2所示)。
表1 焊丝直径适用范围
焊丝直径/mm 熔滴过渡形式 板厚/mm 焊缝位置 1.0 短路过渡 2~8 全位置 1.4 细颗粒过渡 2~12 水平 1.6 短路过渡 3~12 水平、立、横 ≥1.6 细颗粒过渡 >6 水平
表2 不同焊丝直径适合的焊接电流区间
焊丝直径/mm 焊接电流/A 细颗粒过渡(30~45V) 短路过渡(16~22V) 0.8 150~250 60~160 1.2 200~300 100~175 1.6 350~500 120~180
由于电弧气氛的氧化性比较强,因此对工件表面的沾污、锈等污物不太敏感,可根据工件污染情况适当采取焊前清理或不清理。所以,经过试验,我们调整了焊前处理工艺:原材料抛丸处理——冷冲压加工——焊接。经过小批量试生产及检验,焊接质量符合要求,且工件变形小,工装定位准确,焊后尺寸符合图样要求。
为了增加焊接效率,我们采用气动工装夹紧装置对腹板夹紧定位,对腹板6处焊点一次焊接成形,这样在保证质量的前提下,大大降低了产品成本,提高了生产效率。
改进效果验证
通过近一年的生产验证,焊接质量得到了较好的保证,不仅提高了生产效率,而且降低了产品成本,减少了大功率设备的负符。
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