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钢管学会六届三次年会·论文集一交流与探讨
大型穿孔机主传动改造的探讨与实践
丁军1,张增全1,朱红安2
(1.中冶京诚工程技术有限公司轧钢工程技术所,北京100176;
2.湖北新冶钢特种钢管有限公司,湖北黄石435000)
摘要:对大型穿孔机主传动轧制力矩及减速机速比进行了探讨,提出改造方案并实施。通过对减速
机速比进行比较,以及绘制相应轧制力矩曲线,确定了满足生产要求的传动方案。在电机功率及转速确定
的情况下,为减速机速比的选择提供了实践意义上的理论依据,对类似机组的改造也具有参考和指导意义。
关键词:穿孔机:主传动;改造;速比
1改造背景
rlllTl的管坯,已经生产了大量各种规格和品
某厂460轧管车间自投产以来,采用最大直径①460
种的大直径中厚壁管。但在用qb460rnm管坯试轧P91高压锅炉管时,穿孔机总是出现轧卡现象,电
机电流明显大于过载保护电流;而用相同直径管坯在同样穿轧温度情况下,穿孔机可以穿轧45钢毛
管,且电机过载也比较大;从穿孔过程看,穿孔机用0460mlTl管坯生产大规格合金钢时轧制力矩不
够,满足不了轧制P91/P92高压锅炉管的需要,使460车间产品规格和品种受到限制;
生产中大规格厚壁合金管是连轧管机生产的弱势环节,又是Assel机组适合生产的优势产品,
同时,P91/P92是超临界/超超临界发电设备锅炉的必须材料,该系列耐热钢以其很高的强韧性、抗
蠕变性能,以及良好的抗高温氧化和抗腐蚀性能而得到关注,并成为热电厂中主要设备用材的主选
或更新换代材料,产品附加值高,市场消费量将随着对电力需求增加而不断增大【lJ。所以,改造460
现有穿孔机传动系统,增加轧制力矩,使460穿孔机适合穿轧高钢级品种具有很大意义瞄J。
2改造方案确定
2.1现有460穿孔机传动系统参数
图1所示为460车间现有穿孔机主传动的上电机和减速机安装情况。
图1 穿孔机主传动的上电机
500 r/min,
现有460穿孔机主传动参数:减速机速比为5,电机额定功率6kW,额定转速359
910N·m。
过载能力(全速范围)225%,电机额定转矩为172
256
钢管学会六届三次年会·论文集一交流与探讨
2.2改造方案确定
1)降低轧制速度以减少轧制功率需求
目前,在生产绝大多数品种规格时,穿孔机轧辊的轧制转速一般50r/min,从电机参数知道,电
机额定转速为359r/min,对应的轧辊额定转速为71
r/min,所以,电机工作在恒转矩范围内。在用①390
mm管坯试轧P92钢种毛管时,轧辊转速在25r/min时可通过穿孔机,但在用0460
mm管坯试轧P91
钢种毛管时穿孔机总是出现轧卡现象,轧制力矩明显不够。由此说明,当电机功率、基准转速和减
速机速比确定后,采用在基准转速下降低轧制速度的做法不能增加轧制力矩。
2)增gHgL锘U力矩
为了穿轧P91等高钢级大规格品种的管坯,必须要提高穿孔机的轧制力矩。提高轧制力矩有两
种方法:一是加大穿孔机电机功率,相应的电气传动装置也进行更换,同时也需要更换机械部份的
万向接轴和减速机;二是保持现有电机和电气传动控制装置不变,增加减速机的速比,则只需更换
减速机和传动轴。
采用第一种方法,涉及到更换电机、电气传动装置和减速机及传动轴,设备更换量大,改造时
间长,对生产影响大,设备投资相当大;采用第二种方法,只涉及到更换减速机及传动轴,保持电
机及传动控制装置不变,设备更换量小,对生产影响小,设备投资相对较小。
通过对现场穿孔数据的反复分析,并结合现
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