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大庆油田注水井洗井的做法(讲课),渗水井做法,雨水井做法,集水井做法,集水井盖板做法,注水井,注水井洗井,油水井增产增注技术,注水井强磁阻垢器,注水井调剖
注水井洗井污水和干线冲洗污水直接外排主要问题是污染环境,也浪费了宝贵的水资源,特别是90年代中期以后,新投注水井取消了土油池,严重制约注水井洗井工作的开展,迫切要求我们探索污水不外排的方法。 (1)洗井水直接进油系统。该方法是配备简易洗井装置,用管线连接注水井和相邻的油井,洗井污水经过洗井装置初步过滤后进入油系统。 (2)罐车回收洗井水。用1-2台罐车洗井,将洗井水拉至污油处理站,沉降后进油系统处理,一方面由于污油处理站处理能力有限,满足不了需要,另一方面洗井过程不连续,不能保证洗井质量,需要进行改进。 我们重点是完善罐车回收洗井水方法,解决了连续洗井问题,并配套洗井设施,实行专业化洗井管理,收到较好效果。 为了避免洗井污水对油系统的影响,我们在污水处理站新建200m3-400m3的洗井水回收池,洗井污水经过沉降后进入污水处理站处理,而不进入油系统。 为了保证安全,对所有洗井罐车全部安装了液位显示报警装置,工人不用再爬上罐顶观察液位,消除了安全隐患。 将进水口由车下部改到上部,解决了冬季防冻的问题,给罐车焊装了工具箱,解决洗井工具存放问题,自行研制的过滤器防止大量杂质进罐后堵塞出水口。 制定实施了《注水井专业化洗井实施方案》,将洗井车调配到测试队集中管理,成立洗井班组,每班组配备2~3台罐车,配备专职洗井工,洗井计划由采油矿工艺队统一制定并对洗井情况进行监督。 为了保证专业化洗井工作的顺利开展,我们制定了《注水井罐车洗井操作规程》,组织了标准化操作培训。 通过完善洗井方法,优化班组结构,明确职责分工,完善规章制度,加强质量监督等工作,洗井效率和质量得到明显提高,实现注水井洗井“三个提高、两个减少、一个杜绝” 一是测试疑难井减少。通过对测试疑难井加强洗井,提高了测试成功率,对比年测试疑难井减少了152口井,测试疑难井减少了57.4%。 二是减少人员配置。专业化洗井前,采油队要安排2人以上负责管线连接和洗井操作,专业化洗井以后,所有操作由洗井班独立完成,采油队不再另外安排人员,减少了人员配置。 即杜绝污水外排,2008年全年洗井4519口,洗井污水22.6×104m3,没有外排,处理后全部回注,节约水费90.4万元。 该方法是以联合站(污水站)为中心,把联合站(污水站)周围注水干线按照干线切断阀门分成若干条,从注水干线的端点附近的注水井铺设一条临时管线直接进联合站(污水站),区块内的注水干线可以逐条冲洗,回收的污水在污水站处理合格后重新回注地下。 经现场试验,该方法既经济又实用,冲洗效果较好,解决了困扰油田生产多年的干线冲洗水无法外排的难题。 干线冲洗前,相关部门制订了详细的干线冲洗方案,根据全厂注水管网情况,充分考虑注水站来水排量,按照尽量减少外接管线长度的原则,合理安排冲洗干线工作。每条干线冲洗要确定来水站、放水井点,设计冲洗干线的冲洗长度、冲洗排量等参数,从设计上做到科学、可行。 (2)稳步实施干线冲洗工程 一是组织机构到位 成立了工作领导小组,设立专项资金,安排专业队伍施工; 二是工作职责到位 工程启动前,我们制定了《注水干线冲洗管理规定(试行)》,理顺工作流程,明确职责,施工单位也制定了相应的管线安装施工操作规程; 三是严密组织到位 管理人员细化关井方案,重新核实每口关井井号和切断位置,提前一天通知相关人员做好准备; 四是全员配合到位 由于此项工作涉及的点多面广,采油队与污水站之间、采油矿与采油矿之间进行全员、全方位、全过程配合,以确保此项工作安全顺利进行。 (1)提高排量是保证冲洗质量的关键。为确定干线冲洗排量,选择注水井最为密集的杏1-3排东部深度水管网进行测算,该管线全长5.5km,干线连接注水井39口,日注水量为2126m3,干线内水流量最高为88.6m3/h(Φ219×16mm管道内流速0.66m/s),干线冲洗污水排量要高于此流量,才能保证冲洗效果,因此,确定冲洗时排量要不低于100m3/h(管道内流速不低于0.74m/s)。统计2008年65条干线冲洗数据,平均排量为166.5m3/h,能够满足冲洗的要求。 2008年采油四厂共组织铺设临时回收水管线19.65km,冲洗注水干线65条,累计冲洗注水干线470.8km,解决了全厂的干线冲洗问题,收到较好效果。 抓好注水工作是实现油田高水平、高效益开发的重要保证,几年来,我们高度重视注水管理工作,强化注水井洗井和干线冲洗管理,将精细管理贯穿到每一个环节中,大胆尝试,稳步推进,在洗井水外排方面取得一定进步,我们将以注水基础年为契机,向兄弟油田学习好经验和
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