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刮板机培训 ▲操作规程 一、工作前准备: 按照有关规定对设备进行一般性检查,包括: 1、入料、排料溜槽应畅通,无损坏变形。 2、刮板机各部件完整无损,与环、链配合良好。 3、电机、减速器固定螺栓紧固完好,无松动。 4、减速器按规定油标检查油位。 5、防护设施、防护罩、防护栏杆齐全完好。 二、开车: 1、集中开车:听到开车信号,站在控制按钮旁监视启动,发现异常情况立即按下停止按钮,将禁启按钮打到禁启位置,并汇报主控进行处理。 2、就地开车:联系主控同意就地开车后,先对设备进行核对性检查,确认无影响设备正常运行的问题后再点动设备两次,最后按下启动按钮开车。 三、停车: 1、正常停车:接到停车信号,待刮板机内物料拉空后按下停止按钮停车并汇报主控。 2、紧急停车:发现设备运行异常时,要立即按下停止按钮或拉动拉绳开关停车,待设备停止运转后,检查存在问题并汇报主控处理。 四、常见故障: 1、链子拉斜原因:两条链松紧不一,头轮轴安装不正,链子磨损变形。 处理:调整松紧,调整头轮,换链。 2、跳链原因:杂物进入头轮与链间,刮板弯曲严重,头轮磨损严重。 处理:停车排除杂物,更换坏刮板、头轮。 3、断链原因:螺栓松动脱落,连接环磨损严重,过负荷或槽内有杂物。 处理:紧固螺栓,更换连接环,减少负荷,排除杂物。 4、飘链原因:链过松,槽底不平整,槽底有杂物。 处理:紧链,处理槽底,排除杂物。 五、维护和保养: 1、经常检查链、连接环是否可靠,磨损超限和弯曲的刮板应及时更换;经常检查刮板链松紧是否适度。 2、头轮、尾轮的轴瓦、油盅定时注油。 3、经常与上、下道工序联系,以防刮板机压、堵,刮板机压住时应卸掉部分物料后启动,不准强行启车。 4、运行中经常检查各部位轴承座和电动机的温度,听各部位声音,如有异常,立即停车汇报处理。 5、检修和处理问题时必须在办理停电手续打闭锁后方可进行。未办理停电手续,严禁任何人进入和跨越刮板输送机。 ▲岗位作业标准 开车之前细检查,部件完好又可靠; 听到信号在启动,密切监视很重要; 运行中要详察看,声音温度要正常; 飘链卡链要停机,断链刮帮要处理。 ▲“手指口述”工作法 手指口述内容:刮板运输机部件、减速机、电机、排料闸板、信号、操作箱。 1、交接班手指口述: 1.1各部件齐全、完整紧固可靠,确认完毕。 1.2刮板链无弯曲变形、链环、U型环连接紧固,无严重磨损,确认完毕。 1.3减速器无漏油,润滑正常,排料闸板灵活可靠,确认完毕。 1.4电器操作正常,禁启按钮复位,张紧装置调节正常,无飘链现象,确认完毕。 1.5设备清洁,附近无积水、无杂物,确认完毕。可以接班进行正常工作。 2、启车手指口述: 2.1各部件齐全、完整紧固可靠,确认完毕。 2.2刮板链无弯曲变形、链环、U型环连接紧固,无严重磨损,确认完毕。 2.3减速器无漏油,润滑正常,排料闸板灵活可靠,确认完毕。 2.4电器操作正常,张紧装置调节正常,无飘链,确认完毕。 2.5禁启按钮复位,接到启车信号,下序设备开启,可以启车,确认完毕。 3、运行过程手指口述: 3.1检查链条、马蹄环、刮板、机头、机尾、减速机、电机部件运行稳定无异常现象,确认完毕。 3.2检查润滑部位效果良好,排料闸板调节在合理位置,确认完毕。 3.3检查煤流稳定,无杂物,设备声音、温度正常,溜槽畅通,确认完毕。 4、停车手指口述: 4.1接到停车信号,上序设备全部停稳,确认完毕。 4.2刮板机内无物料彻底拉空,确认完毕,可以停车。 ▲事故案例 例1:某矿选煤厂202#刮板机挤死雷某事故 一、事故时间:1993年4月4日八点班 二、事故地点:重介车间202#刮板机机尾 三、事故经过: 1993年4月4日8点班11:45,班长郭某开完队务会回到楼上,202#刮板机机头发生的跳链事故已处理好,就地启动试车,他看了一会儿就到电话亭通知主控集中启车,从电话亭出来,就在主控发出集中启车脉冲的同时,202#刮板机机尾又跳了链,机尾司机发现后停了车,郭来到机尾,决定用绞车拉刮板机链的方法上链,当雷某正在机尾穿绞车钢丝绳时,集中起车脉冲已由218#顺次起到202#刮板机,刮板机启动,将雷某当场挤压在机尾刮板下身亡,年仅21岁。 四、事故原因: 1、在已安排主控室发脉冲启车的情况下,又安排受害人进入刮板机作业,导致惨剧发生,这是事故发生的直接原因。 2、现场指挥人员盲目指挥,没有按正确的操作程序执行,遇到事故盲目对待,头脑不冷静,这是事故发生的重要原因。 3、干部跟班制度不落实,责任不到位,是导致惨剧发生的又一重要原因。 五、防范措施: 1、严格执行干部跟班上岗,现场组织生产、处理事故的有关制度。 2、操作回路加装闭锁开关,完善启车声光信号。 3、检修设备、处理事故,严格执行“停电挂牌”制度。 4、加强
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