板坯连铸机拉矫反馈定尺切割研究和应用.docVIP

板坯连铸机拉矫反馈定尺切割研究和应用.doc

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
板坯连铸机拉矫反馈定尺切割的研究和应用 摘要: 在坯连铸机生产应用中一般用一套独立的测速辊装置来进行铸坯的定尺切割,本文提出的拉矫反馈定尺切割系统,利用拉矫驱动自带的编码器反馈通过plc控制系统编程,实现了铸坯高精度切割,在板坯连铸机的生产中具有广泛的应用前景。 关键词:连铸plc 驱动反馈 abstract: in the continuous casting machine production application in general slab with a set of independent speed roller to slab cutting the scale, the proposed by feedback and scale cutting system, by using pull to own encoder feedback through driver programming plc control system, realized the high precision cutting slab, the slab caster in the production has a broad prospect of application. keywords: continuous casting plc drive feedback 中图分类号:tf777.1文献标识码:a 文章编号: 0 前言 唐山不锈钢有限责任公司板坯连铸机测速辊切割定尺装置自正式投产以来,频繁出现测速辊卡死或定尺不准的现象,在此条件下,通过对测速辊定尺系统的改造,利用拉矫驱动自带的编码器反馈修正算出定尺发送给火焰切割系统切割信号。本系统的成功应用一方面避免了原有测速辊定尺系统中机械接触测量带来的误差和较高的故障率,完全替代了测速辊装置的功能,不仅降低了维修备件成本,同时也大大的减轻了设备维护的劳动强度。另一方面本系统通过plc之间的ethernet 网络进行通信传送切割信号,降低了硬线连接带来的故障率和维护强度增强了它的稳定性。它的应用大大提高了铸坯的合格率。 1 驱动装置反馈定尺切割系统的自动控制原理 1.1驱动装置反馈定尺切割系统的硬件 测速辊装置设计用一个轮盘沿铸坯同步转动,轮盘轴的另一端装有绝对值型脉冲编码器反馈来计算铸坯长度发出定尺信号。本系统利用连铸机自身所具有的硬件进行关联实现定尺功能,涉及到的硬件包括连铸机铸流s7-400plc控制系统,工业ethernet网络设备(交换机、光纤等)驱动电机脉冲编码器、执行设备(火焰切割机系统)等,需要火焰切割机s7-300plc控制系统与铸流s7-400plc控制系统建立通讯连接,把驱动编码器采集的经铸流plc计算出的定尺信号通过以太网传送给火焰切割机plc,通过火焰切割机的do模块发出命令,使火切机开始一个切割过程,并同时把火切机的位置状态及压头动作信号通过以太网传送给铸流plc以进行时时的计算。 如图1为本系统的原理方框图: 图1本系统的原理方框图 图2本系统切割定尺长度设定画面 1.2驱动装置反馈切割定尺系统的软件实现 驱动装置反馈切割定尺系统直接利用连铸机铸流西门子s7-400控制系统采集的铸坯长度并综合火焰切割机西门子s7-300控制系统的主压信号和大车位置信号等计算出铸坯行程从而发出切割信号控制火焰切割机系统完成铸坯切割。控制过程需要在铸流plc系统和火焰切割机plc系统中完成,编程语言step7使用、操作及监控画面在铸流工控机(使用wincc6.0)上完成。无需额外设备,具体工作原理如下: ⑴ 数据采集 由于连铸机设计有动态软压下和动态二冷配水,为了满足上述需要铸流控制系统已将铸坯长度采集并存储,其过程如下: 通过s7-400高速记数模块采集到拉矫驱动辊的转速,根据以下公式计算出铸坯的长度: s=vt v=v'πd v':拉矫驱动辊转速; s:铸坯实际总长度; v:拉矫驱动辊线速度; t:拉矫辊驱动运行时间。 在拉矫辊不打滑的情况下,铸坯长度s与实际铸坯长度应该是相等的,铸坯长度s在原铸流plc中已经存储在编程时可随时调用。 ⑵ 数据处理 在程序中综合火焰切割机的主压信号和大车位置信号进行数据处理,并根据铸流控制系统主控画面上设定的铸坯定尺尺寸进行比较控制,依据公式处理如下: s2 =q(s-s1) s2:在铸流控制系统主主控画面上设定的铸坯定尺长度; q:与实际公况精细比较得出的补偿系数; s:铸坯实际总长度; s1:每次火焰切割机主压压下时铸坯瞬时总长度。 当程序数据满足上述公式时,火焰切割系统便得到切割信号,开始执行切割动作,切割机主压压下的同时,程序将s2所对应的数据块清零。 ⑶ 控制动作 铸坯总长度和定尺设定长度通过以太网通信传送给火焰切割系统,

文档评论(0)

nnh91 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档