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实例3滑轮轴承跑内圆

症状滑轮轴承转动受阻后,轴承内圈在轴上转动。检查游动系统下放速度减慢,观察天车滑轮组时,发现一只滑轮的轮槽拉出伤痕,轴承附近已高温变色。分析由于轴承损坏,致使滑轮转动困难,引起滑轮轮槽损伤。排除更换天车,进厂拆检后发现轴承因缺油已烧损卡死。由于轴承内圈与轴过盈量较小,造成跑内圈,以致磨损轴表面。该天车轴若磨损量较小,可喷涂修复;此外,还应检查轮槽的磨损量,若磨损量较大应更换滑轮组滑轮窜动

现象滑轮沿轴承外圈表面来回移动原因(1)滑轮轴承由于缺油卡死,导致轴承跑外圆和轴向窜动。(2)轴承与滑轮孔配合过松,造成滑轮轴向窜动。实例1滑轮轴承卡阻

症状滑轮轴承不能正常转动,而在轴承外圈上旋转。检查滑轮在转动时,用肉眼可看出滑轮窜动。分析滑轮孔与轴承外圈采用的是过渡配合,若加工轮孔时尺寸误差偏向上偏差,轴承外圈尺寸偏向下偏差,就很容易出现间隙配合,在这种情况下若轴承出现问题,将会引起滑轮跑外圆。另外,若轴承损坏,即使在正常的过渡配合下也会出现滑轮跑外圆现象。排除拆下滑轮,若轮孔超差不严重,可采用喷涂的方法进行修复,若轮孔超差严重应予以更换。实例2轴承与轮孔配合较松

症状滑轮同轴承一起旋转时,出现轴向窜动。这种窜动发生在滑轮孔与轴承外圈表面上,当滑轮沿轴承来回移动到一定程度后,便会出现少量的相对转动。检查天车在井上使用约一年时间,运转4200小时,起下钻时,滑轮出现了轴向窜动,并沿轴承外圈转动。该轴承润滑油道畅通、润滑良好,轴承没有卡阻现象。分析滑轮轴承外圆与轮孔配合较松,在使用过程中,滑轮在钢丝绳产生的轴向力作用下来回窜动,这种移动经过一段时间后,轮孔越磨越大,最后出现滑轮与轴承外圈之间相对的转动。排除遇到上述情况,可不必立即更换天车,在完井后进厂修复,在使用中注意天车的保养,及时向轴承加油。钢丝绳跳槽

现象提升系统钢丝绳跳出天车滑轮槽外。原因(1)挡绳装置损坏,造成钢丝绳跳出槽外。(2)挡绳装置固定螺栓松脱,造成钢丝绳跳出槽外。实例1挡绳装置损坏

症状挡绳装置变形使其与滑轮外缘的间隙大于钢丝直径,在钢丝绳弹跳的情况下跳出滑轮槽外。检查在处理井下事故时,由于快速下放游动系统,并急速刹车,引起提升系统钢丝绳急剧跳动,将挡绳杆击变形后跳出槽外,落入两滑轮之间。分析由于国产天车挡绳装置不够坚固,与美国和罗马尼亚生产的在用天车挡绳装置相比,所选材料强度较小,因此,较易被损坏,而进口设置在使用中却很少出现故障。排除用一根细钢丝绳(一般10毫米左右)做成绳套,并套在轮间的提升系统钢丝绳上,用撬杠撬动细钢丝绳套,以便将提升系统的钢丝绳带出。此外,也可根据具体情况将卡住的钢丝绳提出。若均未成功,只得用电焊将其割开。鉴于以上情况,对用户而言,在日常工作中,应注意检查装置保证完好,对生产厂家应改进挡绳装置设计。绞车

绞车刹车鼓裂现象刹车鼓出现微裂纹或深度裂纹。原因(1)刹车鼓材质和热处理问题。(2)冷动水使用不合理。实例1冷动水使用不合理

症状刹车鼓表面除出现龟裂外,还有很大、很深的裂纹。检查拆下刹车鼓附近的绞车护罩后,缓慢转动滚筒,发现刹车鼓表面有许多细小的裂纹,此外有两道裂纹沿整个刹车鼓宽度,一直裂到刹车鼓固定螺栓孔处,而且裂纹宽度最大为5毫米。分析绞车在使用过程中,主要在下钻到一定深度后,刹车鼓与刹带摩擦产生很高温度。在这种情况下如果用冷动水冷动很容易使刹车鼓出现上述问题,造成严重损坏。排除出现上述情况后,如果正钻井且已快完钻,可用电焊进行现场补焊。环境温度较低时,在补焊后,应注意焊缝的保温,等焊缝温度降低后,用砂轮机将其打磨平。这种做法只是应急,待完井后进厂更换刹车鼓。如果需要很长时间才完井,也可现场更换刹车鼓。在使用时,一下钻就应通冷动水,并合理配合水刹车的使用,以减少刹车鼓和刹带的磨损。绞车振动严重

绞车振动严重现象绞车在使用过程中产生的振动,明显大于通常情况下产生的振动。原因(1)绞车底座固定螺栓松动。(2)链条与链齿节距相差太大。(3)绞车轴弯曲。(4)较车支架变形。(5)三大轴固定螺栓松动。(6)绞车爬坡链条过长。实例1绞车底座固定螺栓松动

症状当挂合绞车低、高速气胎离合器时,整个绞车出现较大的短时振动,匀速提升钻具后,振动强度明显减弱。检查绞车在安装使用一段时间后,挂合绞车低速气胎离合器或换高速气胎离合器起钻的瞬间,绞车出现剧烈的颤动,而后振动又减弱,而且无论用哪个档提升钻具都是这样。挂合空游车时,也同样出现振动,但振动强度较小。检查绞车底座固定螺栓,发现已经松动。分析绞车在使用过程中,底座固定螺栓被振松或原安装

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