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二广高速6标水泥与外加剂适应性异常
试验报告及分析
一、试验背景
从9月开始在二广高速六标拌和站正常生产过程中,突发混凝土塌落度急剧
减小情况,为保障现场生产,将外加剂掺量由1.0%提升至1.3%,基本保证现场生
产,后续调整外加剂配方将固含量提升至**后,现场生产掺量依旧保持在1.1%,
由于当前固含量较高继续调整极易导致现场混凝土生产波动,因此不具备再调整
空间,目前使用超设计掺量生产。该问题在造成生产成本上升的同时对现场生产
稳定性影响较大,极易出现生产事故;
工地试验室技术人员进行了相关实验,找寻该问题发生原因,由于砂石骨料、
粉煤灰等材料日常进场检测严格,项目临近长江水运条件好,地材品质好质量波
动很小。结合现场实际情况(混凝土出机损失大,30min后正常)。初步分析原
因为水泥与外加剂适应性问题导致的生产异常。为后续对该问题原因进行有效监
管,以此来提升对生产现场的控制水平,保证现场生产的稳定性。通过控制单一
变量法设计对比试验,确定是不是水泥与外加剂适应性原因导致的生产波动。
设计固定外加剂以常用外加剂固含量**为基础,调整减水保坍比例为6:4,
分别使用不同水泥进行净浆试验。
二、试验原理及基本思路
(一)净浆流动度对比实验
实验原理:通过控制变量法,对比留样原材的净浆流动度情况,分析原材料
整体的稳定性;
试验仪器及环境:
原材料:现场水泥、留样水泥、留样外加剂、水;
试验环境:温度20℃,相对湿度64%;(标准要求:环境温度为18-22℃,
相对湿度不低于50%)
主要仪器设备:水泥标准稠度测定仪、电子天平、水泥净浆搅拌机、圆模,
玻璃板,刮刀,卡尺,秒表,天平,烧杯,量筒;
参考标准:水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
(GB/T1346-2011)、混凝土外加剂匀质性试验方法(GB/T8077-2012)
试验步骤:
准备工作
将玻璃板置于工作台上并保持其表面水平。用湿布把玻璃板、圈模内壁、搅
拌锅、搅拌叶片全部润湿。将圆模置于玻璃板的中间位置,并用湿布覆盖。
水泥净浆的拌制称取300g水泥,倒入搅拌锅中,再向里面加入称取好的推荐掺
量外加剂以及87g水,将搅拌锅固定在搅拌机上立即搅拌,慢搅120s,停机15s,
快搅120s。
(A)净浆配比
胶材/g水/g外加剂备注
300(42.5)871%自动搅拌
300(52.5)871%自动搅拌
测定流动度:
将锅取下,将拌好的净浆倒入置于玻璃板中间位置的圆模内。用刮刀将高出
圆模的浆体刮除并抹平,将圆模按垂直方向提起。圆模提起后,开启秒表计时,
任水泥净浆在玻璃板上流动,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向
的最大直径,取平均值得FL.
(三)试验结果
净浆试验结果:
水泥外加剂掺量0h30min60min
PO42.51.0%250255250
0h15min30min60min
PⅡ52.51.0%无流动性
PⅡ52.51.3%205185240260
试验过程图片:
水泥外加剂掺量0h30min60min
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