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菲斯特转子秤常见故障及处理

我公司2条2500t/d熟料生产线均采用菲斯特转子秤供窑头和窑尾喂煤用,在使用过程中尤其是一线自2006年投入运行以来两台转子秤出现的故障较多,现将一些故障及处理方法总结如下,供同行参考。

1称重砝码下有油污引起跳停

1.1故障现象及检查过程

2013年6月份,一线窑头秤出现反馈波动大、经常跳停现象,在给定喂煤量6t/h时,反馈有时降到1~3t/h,甚至为0;反馈正常时,用手操器检查压力传感器的输出信号,发现信号只有8~9mV,且波动较大。

1.2故障分析与处理

在秤正常运行的情况下,压力传感器的输出信号应当在15~17mV之间,现压力传感器输出信号只有8~9mV,说明压力传感器受力小,称重砝码的位置不对。调整秤体上称重砝码的位置,使压力传感器的输出信号在16mV左右,再检查阻尼油壶的油量,发现油量偏少,补充220号润滑油。通过上述处理后,跳停现象基本上消除。但运行中发现入窑煤粉波动大,煤粉秤罗茨风机的电流有2~3A波动,说明煤粉下料量不稳定,窑内温度很难控制,影响熟料质量的稳定性。于是停窑检查,由于秤体上检修闸板轨道导向槽内有黏稠煤泥,尽管气动阀动作,但闸板无法关闭到位,因此无法进行静态标定和做零点曲线,停机时检查发现秤体压力传感器的输出信号在19mV左右,明显高于前面调整的16mV,加一个7.5kg砝码后,压力传感器的信号增加3.3mV,但是去掉砝码后传感器的输出信号变为20mV,重复性不好,在静态未开机的情况下观察压力传感器信号,有时有2~3mV的变化,这说明压力传感器受力不稳定,在外部环境有震动的情况下信号输出时大时小,这也是造成煤粉秤下料不稳定、波动大的原因。我们重点检查秤体传感器、油壶和称重砝码,压力传感器安装没有问题,固定螺栓没有松动,检查油壶,发现油量又偏小,加注适量的220号润滑油,再用0.2mm厚度的塞尺检查油壶内活塞与外壳的间隔,没有发现问题,最后检查称重砝码,发现砝码下面有很多污泥,是煤粉与油的混合物,造成砝码失去称重的作用,在外部环境震动的情况下,称重砝码有时悬空有时是压在下面污泥上,砝码不起作用,这样一来压力传感器的信号就一会大一会小,造成入窑煤粉一会多一会少,清理干净砝码下的油泥,重新调整砝码位置,开机后故障消除。

2增加缓冲仓解决转子秤经常断煤

2.1故障现象及检查过程

我公司一线从2008年开始由烧全无烟煤改为烧烟煤和无烟煤混合煤,转子秤每年到了春、夏季,天气比较潮湿的时候,转子秤断煤现象就频繁出现,经常造成自动跳闸。中控故障报警显示转子故障,但是复位后,马上可以开机,用手操器现场监控,跳闸时显示:“motorprotect”(电动机保护)。这说明春夏两季天气比较潮湿,原煤水分相对较高,煤粉的出磨水分经常大于2%,加上烟煤的流动性比无烟煤差,在煤粉仓下部锥体与检修闸板处容易结露,煤粉成泥糊状,从而造成煤粉经过下料溜管进入煤粉秤体时流动性不好,并在下料管内煤粉流动性不好形成空穴,而秤体内输送煤粉的风从上下密封板间隙中进入管内,托住煤粉仓内煤粉,两个因素叠加致使煤粉下料不畅,经常断煤引起转子秤跳闸。2008年最严重的时候,有时一天内煤粉秤跳闸十几次。对于上述问题,我们用手操器进行过长时间的监测,发现下料不稳定时,秤的反馈与负荷率会同步降低,甚至为零。但在下料稳定的时候压力传感器的输出信号波动范围很小,在1mV以内,油壶油位正常,称重砝码部位干净无油污。

2.2故障分析与处理

根据上述现象,我们分析认为:①下料不稳定、断煤,是由于煤粉不能从煤粉仓下到秤转子内,而风在煤粉仓内又托住煤粉所致。②下料不稳定、断料引起跳停,是由于转子秤采用的是闭环控制,W=k·f·v,(式中W:煤粉质量;k:比例系数;f:负荷率;v:电动机转速),当负荷率很小时,电动机的速度会很快地上升到设定的转速上限,当转子间隙偏小或有煤冲下时,电动机过载跳闸,故障显示为:“motorprotect”(电动机保护)。

针对上述问题,我们采取了一些措施:①对煤粉仓下锥体部分进行重点保温处理;②将下料管上的出风管接到一个专用的小除尘器上进行排风;③严格控制出磨煤粉的水分,保证在2%以下,但是梅雨季节很难做到;④在煤粉仓锥体上安装振动器;⑤人工敲打锥体和下料管;⑥调整转子上下密封板的间隔。通过上面的措施,取得了一定的成效,但是没有解决根本问题。2014年春节大修时对一线窑头秤进行了技术改造,即去掉原来煤粉仓检修闸板下的一段一米多长的下料管,将煤粉仓的下部锥体缩短,把检修闸板和仓体整体向上移动,在原来下料溜管的位置安装一台锁风喂料装置和一个容量为2.5t的缓冲仓,对缓冲仓仓重进行重量自动控制,保持缓冲仓的仓重在1.8~2t范围内,这样改造后效果

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