中国石化集输工技师年终总结.pptxVIP

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中国石化集输工技师年终总结

演讲人:XXX

01

年度工作回顾

02

绩效成果展示

03

问题与挑战分析

04

技能提升进展

05

团队协作评估

06

未来工作计划

01

年度工作回顾

关键任务执行情况

原油集输系统优化

完成原油输送管线的压力平衡调整,优化泵站运行参数,降低能耗并提升输送效率,确保全年无重大波动事件发生。

03

02

01

紧急事件响应与处理

针对突发管线泄漏事件,迅速启动应急预案,组织团队完成抢修及环境清理,未造成生产中断或环境污染事故。

新工艺技术应用

成功试点智能监测系统,实时采集管线温度、压力数据,通过数据分析提前预警潜在故障,减少人工巡检频次。

设备运行维护总结

关键设备预防性维护

按计划完成离心泵、换热器等核心设备的拆检保养,更换磨损密封件与轴承,设备故障率同比下降30%。

备件库存管理优化

建立动态备件台账,通过数据分析合理控制库存量,减少资金占用,同时确保紧急维修时备件供应充足。

自动化系统校准

对PLC控制系统进行周期性校准与参数复核,解决传感器信号漂移问题,提升系统控制精度至±0.5%以内。

日常操作流程复盘

标准化操作强化

修订集输工操作手册,新增高风险作业(如清管作业)的步骤图示与安全警示,班组培训覆盖率达100%。

能耗监控精细化

引入分时段能耗统计工具,识别高峰用电时段并调整泵机运行策略,单月电费成本降低约8%。

交接班信息整合

推行电子交接班日志系统,实现生产数据、故障记录跨班组无缝传递,减少信息遗漏导致的误操作。

02

绩效成果展示

工艺流程优化

实施预防性维护计划,关键设备故障率同比下降23%,平均维修响应时间缩短至2小时内,保障连续生产运行。

设备运行稳定性增强

能耗管理改进

采用变频调速技术和余热回收装置,单位能耗降低12%,年节约电力消耗约80万千瓦时,达到行业领先水平。

通过引入自动化控制系统和优化操作流程,集输站单日处理能力提升15%,显著缩短原油脱水与分离周期,降低人工干预频率。

效率提升指标分析

废料回收再利用

推行含油污泥资源化处理技术,回收原油120吨,创效60万元,实现环保与经济效益双赢。

材料消耗精准管控

通过建立动态库存管理系统和标准化领用流程,全年化学药剂消耗减少18%,节省采购成本超50万元。

外包费用压缩

自主完成3项原计划外包的管线改造项目,减少外包服务支出35万元,同时提升团队技术能力。

成本控制成效评估

安全记录达标情况

隐患排查治理

全年开展专项安全检查28次,整改隐患156项,重大风险源管控达标率100%,未发生等级以上安全事故。

03

问题与挑战分析

高压管道密封性维护

油气水混合介质的分离工艺参数(如温度、压力、流速)需动态调整,操作人员需具备丰富经验以应对组分波动带来的分离效率下降问题。

多相流介质分离调控

自动化系统人机协同

新型集输系统集成DCS控制与手动操作切换,操作员需熟练掌握界面交互逻辑,防止误触引发连锁停机故障。

高压环境下管道密封技术要求极高,需精准控制法兰螺栓预紧力与密封垫片选型,避免因微小偏差导致介质泄漏或设备损坏。

操作难点总结

设备故障原因排查

离心泵轴承异常磨损

阀门内漏与卡涩

长期运行后轴承润滑失效或轴对中偏差是主因,需定期检查润滑油品质并采用激光对中仪校准,避免非计划性停机。

加热炉热效率下降

积碳、燃烧器结焦及换热管结垢会降低热传导效率,需通过红外热成像检测与化学清洗相结合的方式恢复性能。

阀座密封面冲蚀或执行机构传动部件锈蚀可能导致内漏,需采用氦质谱检漏技术定位泄漏点并更换耐蚀合金阀芯。

低洼区域或密闭空间易积聚硫化氢,需配置固定式气体检测仪与正压式空气呼吸器,严格执行作业前气体检测流程。

风险隐患识别

硫化氢聚集风险

输油管道流速过快或防静电接地装置失效可能产生静电火花,需控制介质流速并定期测试接地电阻值(≤10Ω)。

静电放电引发燃爆

外部单位交叉作业可能误伤埋地管道,需强化管线标识管理与施工前地下管线交底制度。

第三方施工破坏管线

04

技能提升进展

培训参与与应用

完成集输工艺优化、设备维护等专项培训课程,掌握新型分离器操作原理及故障诊断方法,并成功应用于现场管线压力异常问题解决。

系统化培训课程学习

通过SCADA系统操作培训,实现远程监控与数据采集效率提升,优化了原油输送过程中的能耗控制策略。

数字化工具实践应用

参与高危作业应急演练,熟练应用HAZOP分析法识别集输站场潜在风险,制定针对性防控措施。

安全规程强化训练

新工艺掌握程度

主导完成轻烃回收装置改造项目,掌握低温分离工艺参数调整技巧,使轻烃收率提升12%以上。

低温分离技术应用

学习并应用基于AI的管道清管器定位系统,显著降低管道沉积物检测误差,延长管线维护周期。

智能清管技术实践

掌握含硫污水汽提塔的节能改造技术,通过热耦合

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