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QC成果报告

提高石油苯收率

目录

TOC\o1-2\h\z\u8370一、小组概况 1

18368二、选题理由 2

3305三、现状介绍 2

28193四、活动目标及目标值 4

22863五、原因分析 5

18548六、确定主要原因 7

4456七、制定对策 8

14869八、实施对策 9

8544九、效果检查 10

17338十、巩固措施及合理化建议 11

8039十一、体会及下步打算 11

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一、小组概况

中石油大庆石化分公司炼油厂120万吨/年连续重整装置由中国石油华东设计院承担工程设计,中石油第六建设公司承担工程建设,占地约为31110m2。本装置由石脑油加氢部分、连续重整部分、催化剂再生部分、芳烃抽提部分、变压吸附(PSA)部分五个单元及相应的公用工程部分组成。本装置以直馏石脑油、加氢裂化重石脑油、汽柴油加氢重石脑油、乙烯裂解汽油为原料,装置主要产品为高辛烷值汽油调合组分、苯、甲苯、混合二甲苯,副产品轻石脑油、戊烷油、异戊烷油、氢气、解吸气、液化气和重芳烃.

炼油厂催化重整车间重整第二QC小组成立于2021年2月,小组成员包括车间生产技术骨干、年轻富有创造力的大学生和具有丰富经验的装置班组长,本小组立足生产现场,优化生产操作,实现装置挖潜增效。

表1重整第二QC小组成员及情况

小组名称

重整第二QC小组

注册编号

DQSHLYC01-2021

课题名称

提高石油苯收率

成立时间

2021年2月

课题类型

问题解决型课题

活动时间

2021年2月-2021年10月

小组人数

(≤10人)

10

当年

活动次数

2次/月,出勤率100%

序号

成员姓名

年龄

文化程度

职务

组内分工

电话

1

2

3

4

5

二、选题理由

随着科技进步和社会的不断发展,对苯、甲苯等化工产品的需求量不断增大,在炼油工艺中,主要通过催化重整工艺生产苯、甲苯等产品,2021年初,化工产品市场价格有较大变化,其中石油苯价格大幅上涨,已经成为炼油厂最具经济效益的产品之一。而连续重整装置抽余油中苯含量较高,未能充分回收利用。如果能增加重整生成油的苯含量,同时提高芳烃抽提的苯收率,就能实现石油苯产量的增加,创造更多的效益。

现状介绍

1、工艺原理

120万吨/年连续重整装置分为石脑油加氢、重整、催化剂再生、芳烃抽提和PSA共计5个单元。

作为装置原料的混合石脑油进入石脑油加氢单元,经石脑油加氢-汽提-预分馏后脱除有害杂质,并对组成进行预切割,以满足重整装置对进料的要求,精制石脑油与加裂重石脑油混合后进入重整反应器进行反应,重整生成油通过脱戊烷塔进入重整油分馏塔,塔顶C6~C7组分进入芳烃抽提系统得到苯、甲苯和非芳烃,塔底C8+组分经二甲苯塔得到二甲苯和重芳烃。

而芳烃抽提的任务就是分离芳烃,在芳烃抽提原料中,同时含有烷烃、环烷烃和烯烃等非芳烃,这些非芳烃和目的产品——芳烃不仅沸点接近,而且能够形成共沸物,在工业上普通的蒸馏方法不能得到高纯度的芳烃。因此,芳烃抽提的主要任务就是采用不同与普通装置的特殊手段,将原料中的非芳烃(烷烃、环烷烃、烯烃)于芳烃产品加以分离。

本装置采用UOP公司专利抽提蒸馏工艺,以环丁砜作为溶剂,利用环丁砜对芳烃的选择性溶解对芳烃和非芳烃进行分离。分离后的混合芳烃送至苯-甲苯分离单元,最终得到纯度符合要求的苯、甲苯产品。

其中装置主要操作条件见下表。

表2装置主要操作条件

操作条件

数值

石脑油加氢反应温度/℃

280~320

重整反应温度/℃

531

重整进料量/(t/h)

86~158

抽提进料量/(t/h)

43~79

抽提溶剂比

4.03~4.58

2、现状调查

120万吨/年连续重整装置自2020年10月份开工以来,石油苯的收率低于设计值(设计石油苯收率7.55%),产量也未能达到预期。2020年11月至2021年1月石油苯产量及收率详见下表

表3石油苯产量和收率

月份

产量(t)

收率(%)

2020年11月

1758

2.68

2020年12月

1811

2.70

2021年1月

1929

2.88

同时查阅化验分析数据,同时期抽余油中苯含量最高可达9.54%(设计值为≤1%),可见有相当的苯随抽余油跑损,这可能是导致连续重整装置石油苯的收率偏低的原因之一。

活动目标及目标值

根据国内兄弟单位的操作经验,并结合自身工艺运行条件,我们设定的活动目标为降低抽余油中苯含量,提高芳烃抽提单元石油苯收率。其中抽余油中苯含量控制目标是≤1%,石油苯收率提高目标为≥7%。

原因分析

2021年3月起,QC小组成员在车间会议室进行集体

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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