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集气队供水末站供气阀组埋地弯头腐蚀失效分析报告.pdf

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集气队供水末站供气阀组埋地

弯头腐蚀失效分析报告

目录

汇一事故概况

报二失效原因分析

三经验教训

第一部分:事故概况

2023年3月3日在巡检中发现供水末站供气阀组进站管线有

可燃气体泄露,集气队组织维修班对埋地管段进行开挖,经排查

发现埋地弯头下游焊缝9、12点钟方向有两处点蚀刺漏孔,

整个弯头及部分直管段外表面布满铁锈且坑洼不平,表明外腐蚀

严重。

目录

汇一事故概况

报二失效原因分析

三经验教训

第二部分:失效原因分析

一、失效原因分析

埋地燃气管道腐蚀泄漏具有隐蔽性和延时性两个特点。一般泄漏量小而不

易被察,觉随着时间推移燃气沿着土层裂缝等“泄漏路径”富集,进而延缓从

管道中泄露再到地面时间的,因此发生燃烧或爆炸的事故具有突发性。

第二部分:失效原因分析

1、外腐蚀

①由于该阀组埋地管段未进行全面检验和定期检验,因此无法得到土壤电阻率、土壤PH值、

土壤氧化还原电位、土壤氯离子含量和盐含量的准确数据。但通过外观检查发现土壤颜色较深、管道

外表面布满锈迹表明含水较高,且该弯头未做外防腐,上述两因素导致焊缝腐蚀刺漏。

通过查阅相关文献发现在焊接区域的腐蚀有两种形态:第一是距焊接熔敷金属10mm左右区

域母材金属出现明显加速腐蚀,形成腐蚀沟槽;第二是焊接熔敷金属被明显加速腐蚀。由于燃气管

线(20#、低碳钢)焊接均以氩弧焊(不锈钢)打底进行异种钢焊接,存在电偶腐蚀,导致焊缝失效。

第二部分:失效原因分析

2、内腐蚀

①根据轻烃厂提供气质报的告,结合天然气中CO2含量、O2含量和水露

点数值(-12℃),判定改管线存在内腐蚀环境,具体的腐蚀速率建议每半年

在定点进行壁厚检测来量化该数值。由于管线未发生腐蚀穿孔现象,故条件不

成立。

②结合供气阀组5家用户的日用气量,推算管线中的燃气流速,发现流速

均小于为1.7m/s对管线冲蚀影响较小。1.8

1.7

1.6

1

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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