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抄送:事业部领导送达:事业部质量部、STA

批准:

审定:

审核:

拟稿:

第1页共2页

报告状态与D8时间保持一致,建议统一提交时间写完成

报告状态与D8时间保持一致,建议统一提交时间写完成

预警问题:欧尚项目XXX装车路试时异响(系统所录问题)

车型/机型:XXX(F102)

报告完成状态:是否完成

问题回复单位:XXX供应商

D2:问题描述与CR或QR问题故障保持一致D0现象:欧尚车型总装下线后过路试时驾乘人员发现有4辆车低速过螺纹钢路面时,有轻微异响,速度稍快不异响(问题来源)不良批次20160517、

D2:问题描述与CR或QR问题故障保持一致

D1团队:

D2问题描述:

2016年6月4日,欧尚车型过路试时驾乘人员发现有4辆车低速过螺纹钢路面时,有轻微异响,速度稍快不异响(以客户的角度和观点详细描述其所感受到的问题现象,将所遭遇的问题,以5W2H的方式体现,即:谁Who、问题的症状What、何时When、何地Where、为什么Why、在什么样的模式或状态这问题会发生

How、问题发生的程度和量况Howmuch。)不良批次2016051720160527。

D3临时处理方案

%有效率

D1:小组人员不得少于三人,涵盖技术、质量及生产

D1:小组人员不得少于三人,涵盖技术、质量及生产

1、将南京库存1651件产品退回xxx。

2、路途无在途品,xxx无库存品(无成品、无零头产品)

(定义、验证和执行临时控制行动,临时措施的确定应考虑从供应商零件库存供应商零件在途品--内部零件/材料—生产制程—仓库储存—交付在途品—客户端减少和降低/消除后果的产生,以保证在永久纠正措施实施前,将问题与内外部顾客隔离。)

100%

2016.06.13

100%

D3:验证时对批次、数量和发现进行详细描写

D3:验证时对批次、数量和发现进行详细描写(临时措施的有效性)

D3验证:对XXX批次XXX件进行分析,有无异常。

D4根本原因(发生问题的原因/问题流出的原因)

%贡献度

发生原因

1.什么问题会发生?——直接原因

100%

流道系统与铝流道在液下装配时配合错位,导致液体流动不充分,整车运动时产生冲击,造成异响。(根据鱼骨图对可能存在的原因进行分析,然后由5M1E(人机料法环测)6方面入手,分析问题直接导致原因。具体情况如下:

D4:叙述问题发生的根本原因,避免出现调试件、返工返修件、人员培训不到位及抽检

D4:叙述问题发生的根本原因,避免出现调试件、返工返修件、人员培训不到位及抽检频次少等,问题描述清楚,最好附上相应具体数据及其图片

2、机:设备维修保养记录情况

3、料:物料更改记录(主料、辅料)

4、环:温湿度记录

5、法:工艺更改记录,生产原始记录

6、测:检测条件方法人员)

2.为什么我们的体系允许问题发生——系统原因

100%

流道在液体下面进行装配,视线受影响并且无法防错。(通过统计分析、DOE验证、机理分析确定系统原因)

D4发生原因验证:经验证此原因为发生根本原因

流出原因

1.什么问题会流出?——直接原因

D4:不要出现人员疏忽、遗漏及其规范不清楚等

D4:不要出现人员疏忽、遗漏及其规范不清楚等

xxx在液下冲液完成后,无法识别流道是否错位

D5/6

D5/6:要与D4前后呼应,原因与措施描述清楚,尽量采用防错工装、在线识别及其自动线等

2.为什么我们的体系允许问题流出——系统原因

100%

产品设计、开发时未对流道错位进行有效识别

D4流出原因验证:

D5/D6选择和验证永久性措施(消除问题的措施/避免问题流出的措施)——针对发生和流出的直接原因

%有效率

实施日期

永久措施:

1、由液下装配流道更改为将流道手工装配完成后冲液,避免流道错位。

2、优化流程,增加手工安装流道工序。(针对根本原因制定措施,措施尽量具体化,必要时对已以明确的措施进行验证。)

D6:要将问题改进后的首次来件验证批次

D6:要将问题改进后的首次来件验证批次、数量及到件时间描述清楚

2016.06.17

D6验证:

流道手工装配完成后冲液,可以避免流道错位。对改次566件无不良。

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