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解决方案
SOLUTioN工艺/工装/模具/诊断/检测/维修/改造
沙湾水电站水轮机导叶接力器拉缸故障处理
刘宏,刘高
(四川圣达水电开发有限公司,四川乐山614900)
摘要:针对沙湾水电站1号水轮机接力器缸体活塞密封损毁和缸体拉伤的具体问题,探讨和分析了故障的原因,介绍了故障现场处理及改造的整个过程。
关键词:沙湾电站;接力器;拉缸;故障处理
中图分类号:TK730.3文献标识码:B文章编号:1002-2333(2013)11-0160-02
1引言致。将事故配压阀投入振动后异响消除,油泵启动频繁未
沙湾水电站位于四川省乐山市沙湾区葫芦镇河段,消除,在回油箱内检查回油管持续有大量的回油。
为大渡河干流下游河段梯级开发的第一级水电站,上游3故障原因分析
梯级为已建的铜街子水电站,下游梯级为在建的安谷水通过检查,分析导叶接力器存在窜油现象,2个导叶
电站。电站安装4台单机容量120MW的轴流转桨式水轮接力器中,温度高的导叶接力器为窜油接力器,周向温度
发电机组,装机总容量480MW,多年平均年发电量24.07高的部位为窜油点。窜油主要为导叶接力器活塞密封损
亿kW·h。水轮机型号ZZD345E-LH-850,导叶接力器共毁和缸体拉伤引起。
2个,直径φ650mm,行程1315mm,为直缸摇摆式,额定3.1设计原因分析
操作油压为4.0MPa,布置在机坑内壁。为减小导叶空载沙湾水电站水轮机导叶接力器属整体摇摆式接力
开度以下的关闭速度,接力器设置可调整的关闭缓冲装器,总重6170kg,前后支点距离为4149mm,接力器行程
置,防止产生直接水锤。关闭缓冲装置不限制接力器在空1315mm。由于重量大,行程长,前后支点距离大,而且活
载至满载之间的开启速度。塞与接力器缸的间隙较大(约1mm),导致整个接力器呈
2故障发生过程和现象弯曲形,活塞上的密封材料是聚四氟乙烯和聚氨酯,不能
2010年08月25日,沙湾水电站运行人员发现1号将活塞支撑住,活塞与接力器缸必然会接触,两者材料均
机组运行过程中调速器油压装置油泵启动间隔时间减为20SiMn,性能相同,在摩擦过程中必然将缸拉坏。导叶
小,油温明显升高,机组停机状态,事故配压阀异常振动接力器装配图见图1。
和异响。采用红外线测温仪检查两个导叶接力器缸壁活3.2安装原因分析
塞位置周向的温度,两个接力器所测部位温度不一致,且进行导叶接力器水平度检查,导叶接力器水平仪测
温度差在3℃~5℃,其中一个接力器周向检测温度也不一量位置图见图2。
1601机械工程师2013年第11期
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解决方案工艺/工装/模具/诊断/检测/维修/改造SOLUTION
右接力器水平度(缸套处测得):全关A=0.35mm/m,中间位置A=0.40mm/m,全开位置A=0.43mm/m。
右接力器水平度(活塞杆处测得):全关
B=0.50mm/m,中间位置B=0.57mm/m,全开位置B=0.60mm/m。
水平度均超过规范要求的0.10mm/m。
以上原因均可能造成接力器拉缸,但接力器活塞与缸体材质相同是造成接力器拉缸的重要原因。
4处理及改造过程
4.1处理及改造方案
将拉缸接力器返厂修复,更换新的接力器缸体。改造接力器活塞:将活塞外圆前后两段车小,增加耐磨材料(镶焊铜合金材料),由于活塞与接力器缸的接触,摩擦是不可避免的,在活塞上增加与钢材料性能不同的耐磨材料能有效地避免拉缸。接力器活塞轴、前后缸盖继续使用,由于后缸盖与基础支座连接在一起,分解拆除、安装受吊装条件所限,难度大,工作量大,后缸盖不返厂,厂内加工工装代替进行打压试验。将调速系统相关的油管分解、清扫,更换新的透平油,油压装置回油箱清扫,重新调整接力器的水平。
4.2处理及改造工序
(1)处理准备:材料、工器具、人员准备;(2)检修作业指导书准备;(3)办理工作票;(4)做安全措施;(5)用测杆测量耳柄销孔内边至活塞杆的距离并记录数据;(6)拔出活塞杆耳柄与控制环连接的定位销,用调速器手动开启导叶,使控制环与接力器分离;(7)油压系统和接力器排油;(8)用手拉葫
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我的文档主要集中的行业是石油化工和安全生产,从事石油化工行业并且取得了中级注册安全工程资格。精通炼油工艺方面的工艺、安全、设备。希望通过平台共享自己的知识和经验。
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