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CO2精脱硫装置现状评估报告
王军飞吴铁
设计使用周期:2年。
实际运行时间:2年7个月。
设计脱硫指标:精脱硫塔进口硫含量≤5PPm,精脱硫出口硫含量≤0.03PPm。
装置运行数据:正常运行过程二氧化碳原料气硫含量≤3PPm,开停车以及系统波动时可能超标。
2015年7月到2016年7月精脱硫出口硫含量平均值为≤0.04PPm。
2016年7月到2017年7月精脱硫出口硫含量平均值为≤0.05PPm。2017年7月到2018年2月精脱硫出口硫含量平均值为≤0.199PPm。
其他现象及数据分析:因脱硫效果下降脱氢塔脱氢效果下降:2015年7月到2017年7月脱氢反应器出口平均氢含量≤10PPm,2017年7月到2018年2月脱氢反应器出口平均氢含量≤45PPm,此数据表明脱氢反应器触媒硫污染中毒效果下降。(注:以上数据排除特殊情况)
因脱硫效果差造成尿素解析水解工艺冷凝液电导上升:2015年7月到2017年7月工艺冷凝液电导平均值为5μs/cm,2017年7月到2018年2月工艺冷凝液电导平均值为8μs/cm。自2018年年初开始解析水解工艺冷凝液电导上升明显,经常在8~15μs/cm之间波动,通过对压缩机一段入口加空气和加蒸汽调节提高精脱硫效果,解析水解工艺冷凝液电导有明显下降,此现象可证明精脱硫塔脱硫效果下降。(注:以上数据排除特殊情况)
因精脱硫效果下降:本次系统开车过程CO2压缩机出现高压缸震动高VI-5604X由原40~42μm上涨到50~52μm,VI-5604Y由原30~32μm上涨到40~41μm,二段出口超压2.88MPa,四段流量下降现象,通过现象判断为高压缸流动堵塞。
结论:通过以上数据分析证明当前精脱硫塔脱硫效果不达标。
措施:更换CO2精脱硫塔催化剂,T103B型特种活性炭精脱硫剂63m3,Φ6惰性氧化铝瓷球8.5m3。预计总费用78万元左右。
附表:近期2018年2月精脱硫塔前后硫含量分析数据统计表:
序号
原料气硫含量PPm
C101A精脱硫塔后硫含量PPm
C101B精脱硫塔后硫含量PPm
备注
1
1.29
0.13
0.13
2
1.26
0.16
0.16
3
1.29
0.16
0.16
4
1.26
0.18
0.18
5
1.13
0.16
0.16
6
1.2
0.17
0.17
7
1.23
0.66
0.13
8
1.66
1.06
0.23
9
1.06
0.43
0.16
10
1.29
0.17
0.26
11
1.27
0.16
0.12
12
1.32
0.05
0.14
13
1.32
0.05
0.14
14
1.26
0.05
0.14
15
1.22
0.16
0.14
16
1.13
0.17
0.13
17
1.27
0.14
0.17
18
0.27
0.17
0.21
19
0.87
0.19
0.26
20
0.19
0.14
平均值
1.189
0.2305
0.1665
合成尿素工序
2018年2月25日
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