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基于abaqus的发动机进气歧管
模态分析与优化设计
王雄,黄凤琴,李欣,李相旺,张志明
(东风汽车公司技术中心,湖北武汉430058)
摘要:某车型在整车试验中发现进气歧管在650Hz附近出现较明显的噪声,考虑通过增加支架的方式使进
气歧管650Hz附近的模态提高。本文针对试验中出现的问题,采用Abaqus有限元分析软件,建立发动机进
气歧管及附近零部件的有限元模型,进行模态分析。根据计算结果,对支架的布置及结构形式进行了优化
设计,得出有效的解决方案。
关键词:有限元;进气歧管;模态分析;支架优化
前言
现代社会,消费者对汽车关注的焦点开始转移到乘坐的舒适性,汽车NVH性能是影响
舒适性的主要因素之一。汽车动力总成不仅提供了汽车前进的动力,还是整车振动的主要激
励源之一。因此减小发动机振动,对提高整车NVH性能十分重要[1]。
依据传统的试验方法对发动机零部件的性能进行校核,这个过程周期长,资源消耗大,
而有限元方法则采用仿真分析的形式,能够在零部件设计阶段大幅降低设计成本,缩短研发
周期。有限元分析是利用数学近似的方法对真实物理系统进行模拟,将所分析的结构离散成
有限个单元,并在单元上指定有限个节点,单元通过节点构成整个有限元模型。模态分析是
利用有限元的方法,通过求解系统的固有频率、振型以及应变能等,初步了解系统的振动特
性,避免共振现象的发生,降低不必要的噪声,在发动机开发中具有广泛应用。
某自主研发发动机在搭载整车试验时,进气歧管在650Hz频率附近出现振动噪声峰值,
如图1所示。为降低其共振辐射噪声,本文通过仿真方法,建立进气歧管有限元模型,基于Aabqus有限元软件,进行模态分析,根据分析结果,提出相应的解决方案,优化该进气歧
管的NVH性能[2]。
图1进气歧管Y向振动
1进气歧管模态分析
1.1分析对象
建立进气歧管模态分析的有限元模型,为保证计算结果的正确性与合理性,分析模型主
要包含的零部件为进气歧管、节气门组件、缸盖罩、缸盖、螺栓及螺栓嵌件,如图2所示。
模型中各接触面建立接触对连接。
图2某发动机进气歧管有限元模型
1.2分析输入及边界
本文有限元分析前后处理软件为Hypermesh,求解器为Abaqus。网格类型为二阶四面
体单元C3D10M。因为计算类型为模态分析,对网格质量要求不高,进气歧管为考察对象,
网格尺寸为5mm,部分圆角、螺栓孔进行细化处理,缸盖罩以及缸盖等环境件平均网格尺
寸为10mm。缸盖罩和进气歧管为塑料件,缸盖为铝合金(AlSi7Mg),螺栓材料为steel,节
气门组件较复杂,进行配重处理。计算模型时只考虑材料的线弹性性能,材料属性见表1。
模型的边界条件为:约束缸盖下端面的6个自由度。
表1有限元模型材料属性
零件材料弹性模量N/mm2密度g/cm3泊松比
缸盖罩PA6634001.480.45
进气歧管PA663001.140.38
缸盖AlSi7Mg726002.650.31
螺栓Steel2120007.80.3
节气门700002.250.33
1.3分析结果
试验中发现的噪音频率为650Hz,但未给出具体振型,试验结果与仿真结果存在误差,
因此有限元分析结果需关注原方案在650附近的模态频率。经过进气歧管模型的约束模态分
析,该进气歧管接近试验测试结果650Hz的模态频率分别为544Hz和675Hz,如图3所示。
(a)4阶模态544Hz(b)5阶模态675Hz
图3模型频率及振型
根据进气歧管的位移云图可知,模态频率为544Hz的局部振动主要发生在节气门附近,
模态频率为675Hz的局部振动为歧管本身的弯曲模态。要改善进气歧管试验测试噪声问题,
应当使模态频率计算结果避开650Hz的共振频率。
2进气歧管模态改进方案
为了改善进气歧管的共振辐射噪声,本文考虑通过添加支架的方式来避开进气歧管在
650Hz附近的模态。如图4、图5所示,根据支架安装位置不同,分为两个方案,具体如下:
方案一,支架位于进气歧管尾端,考察支架厚度(2mm,3mm)对模态频率的影响。
方案二,支架位于进气歧管中部,考察支架厚度(2mm,3mm)对模态频率的影响。
图4方案一:尾端支架连接
图5方案二:中部支架连接
2.1改进方案分析
两种方案的模态频率计算结果如表2所示,对比650Hz频率附近振型相同的模态,方
案二对模态频率并没有明显改善,方案一相对方案二提升效果更显著。比较方案一不同支架
厚度的计算结果,3mm厚度的支架方案优于2mm厚度的方案。因此,选取进气歧管尾部增
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