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运用价值工程理论改进医用玻璃制品生产工艺

摘要:本设计通过对医用玻璃制品的生产工艺进行了统计和分

析,找出了影响生产成本的“瓶颈”工序,应用价值工程(ve)的

原理、程序和方法对生产工艺进行了价值分析和功能评价,选择了

ve改造对象,制定了可行的改造方案,并进行了有效的技术经济评

价,从而降低了医用玻璃制品的生产成本,取得了可观的经济效益。

关键词:价值工程;瓶颈工序;医用玻璃制品;玻璃酸化剂

某玻璃总厂是具有四十多年玻璃瓶罐生产历史的国家大型二级

企业,其主导产品是日用玻璃制品和医用玻璃制品,产品远销全国

各地。

近年来,该厂逐步把现代化管理方法与传统的管理方法有机结合

起来,不断运用价值工程等理论来降低产品成本、改进生产工艺和

流程,来提高综合经济效益,促进企业长足发展。

ve对象的选择:本厂主要产品是日用玻璃制品和医用玻璃制品,

各类日用酒瓶对ph值的要求较低,而医用的药瓶对ph值的要求则

较严格:要求其成品的内在ph值约为7即呈现中性。这就导致了

两类产品从原料配方、熔化温度、制品成型过程等工艺过程有所不

同,从而使两类产品的成本差异较大。

经过对两种玻璃制品生产工艺过程的分析后,我们发现因在原料

中加了改善ph值的玻璃酸化剂,使医用玻璃制品熔化工序的熔化

温度较日用玻璃制品提高了60℃,这造成了如下不良影响:(1)熔

化温度提高,使煤的用量增加,增加了生产成本;(2)由于温度升

高,加剧了玻璃液和火焰对玻璃窑炉的侵蚀,增加了维护费用。(3)

同时,由于玻璃酸化剂是在原始料中加入的,因而其用量较大,且

因其价格较贵,导致医用玻璃制品原料单位吨成本增加。综上所述,

我们选择医用玻璃制品玻璃原始配合料加入的工艺过程来进行价

值分析。

在确定了ve对象以后,围绕着ve对象,我们着重收集了以下几

方面的情报:

(1)本厂生产的医用玻璃制品,主要为盐水瓶和西林瓶,用途

主要是盛装各种药物,由于用途特殊,要求瓶子表面的ph值呈中

性。

(2)现场使用资料如下:生产医用玻璃制品的车间,每个车间

有2条生产线,每条生产线都采用qd-6型六段单滴行列式制瓶机

进行生产,车间工作方式采用三班四运转制。单位车间全年产量为

4447.33万个;单位车间全年用料量为7413吨。

(3)成本资料:a.现医用玻璃原料成本为484.71元/吨,其中

玻璃酸化剂成本为106.7元;b.医用玻璃制品熔化温度较日用玻璃

制品高60℃,导致全年共多用煤8.76万元。

本设计采用功能成本法来进行功能评价,其功能评价过程如下

为:先将功能换算为实现这一功能的现实成本,并寻求实现这一功

能的最低成本,进而求出它们的价值v和成本降低幅度ca,选择功

能价值低或成本降低幅度大的功能区域作为ve重点对象。

功能评价:根据功能价值的公式:v(功能价值)=功能的最低成

本(功能评价值)/功能的现实成本和成本降低幅度ca=c-f,求出

各功能的功能价值和成本降低幅列出各种功能的价值评价系数。通

过利用功能价值的公式对这10种原料进行计算分析,选出功能价

值最低成本、降低幅度最大的玻璃酸化剂作为ve改进的对象。

在确定ve改进对象以后,经qc小组共同研究讨论,确定了以下

改善要点:将用于改善ph值的玻璃酸化剂从原料加入工序中剥离,

改在制瓶机与退火窑两工序间单独加入,将原来的玻璃原料整体ph

值改善改为局部改善瓶子内表面ph值。这样一方面大大减小了玻

璃酸化剂的用量,降低了成本,同时也可降低熔化工序的熔化温度,

减少高温对玻璃窑炉寿命的损害。具体改进方案是:在每条生产线

的制瓶行列机和退火窑两个工序之间的传送带上加装两台投粉机。

当每个医用瓶经过时,投粉机的电磁阀都将动作,将漏斗内的约2g

左右的玻璃酸化剂投入瓶内,使其与瓶子内表面迅速反应,以达到

改善瓶子内表面ph值的目的。

方案确定以后,我们利用价值工程的理论进行相关的评价。

1技术评价:采用强制确定法(fd法)0-4评分方式,对评价因

素进行评价并确定其权重。根据评价标准,评价因素及权重,对两

个方案进行技术评价。经评价,得出两个方案的技术评价如下:

按性能a(权重0.2)、可靠性b(权重0.2)、维修c

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