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影响混凝土拌合站生产能力因素的分析

摘要:本文对混凝土拌合站生产过程中影响生产能力的因素进行了分析,制定整改措施,满足了滑模摊铺施

工混凝土量的需求。

关键词:混凝土拌合站生产能力工艺流程

1工程简介及配套设备

我公司于2001年承建广西自治区兴业到六景高速公路的L1、L2联线合同段,该项目的路面全部采用水

泥混凝土,其中L1的总长为18。44km,混凝土量为10。52万m3;单侧单幅宽度为11m,厚度为0。

26m,施工要求使用滑模摊铺机一次摊铺完成。根据上述工程量,工期和施工技术要求,主要配备了:12m

摊铺宽度的滑模混凝土摊铺机一台,HZS120间歇式双卧轴强制式拌合站两套、自卸车、轮式装载机及附

属设备等。

2水泥混凝土拌合站

2。1配套拌合站生产能力的确定

在高速公路混凝土路面施工中,对拌合生产能力的确定通常是根据路面宽度,厚度和滑模摊铺机的作业速度

来确定:

Q=BHV

Q—-拌合站的生产能力m3/h

B——摊铺路面宽m

H——摊铺路面的厚度m

V-—滑模摊铺机的作业速度m/h

已知B=11m,H=0。26m,根据实际经验,并充分考虑一般性干扰,保证达到质量要求的前提下,V选

定为60m/h,则:Q=11×0。26×60=171.6m3/h。

2.2混凝土拌合站的选型

高速公路混凝土路面的混凝土是超干硬混凝土,生产此类混凝土其拌合站的生产能力仅能达到70%~

80%左右。拌合站的理论生产能力若按70%的

利用率计算应达到245m3/h,从实际情况来看,若购置一台达245m3/h生产能力的拌合站不太合适,

原因是存在诸多不便。如机器体积结构过大,相应安装占地面积也大。选用2台120m3/h的站,拌合站

的结构、体积等具有优势,若一台出现故障,而另一台仍能维持生产,综合利用率高,今后运输转移工地

等方面,更适应企业的施工发展需要。所以最终选购2台山东方圆集团生产的HZS120型全封闭环保型

拌合站.

该拌合站的特点如下:

采用快装式PLD3200-2型混凝土配料机,可根据施工技术设计的不同配合比自动完成三种物料的配料程

序;配套的主机是JS2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,采用机械传动,用2台功率37kW电动驱动

搅拌轴转速为23r/min,搅拌筒内衬板和叶片采用耐磨铸钢制造,并经特殊处理,具有耐麻特性,非常适

合搅拌干硬混凝土.工作过程是由轮式装载机上粒,电子秤计量;配完的骨料由皮带输送机送到搅拌上方的

储料斗,再由储料斗卸入搅拌筒中进行搅拌;水泥(含粉煤灰)由水泥仓储存,螺旋机输送,水泥秤计量;

水由水箱储存,水泵供水,水秤计量;液体外加剂在外加剂储存箱中搅拌均匀后,由不锈钢耐蚀泵送入外加

剂秤进行计量。整个配料与搅拌全过程由工控机和PLC组成的控制系统自动完成(也可进行手动控制),

针对混凝土路面的混凝土特性选配了进口砂含水率测试仪。

2。3混凝土拌合站生产工艺流程

3实例分析

3.1影响混凝土生产能力的因素

L2联线的混凝土路面施工是从2002年10月初正式开始,到11月初拌合站的产量在40~50m3/h,一

时难以满足滑模摊铺机的施工需要,施工进度滞后.如11月1日,1号拌合站从晚上19点17分开盘生

产到2日早晨8点15分结束,用时12小时58分,在这一生产时段里,因电压过低停机4次,耗时42分;

大堆料中含大石料致使料门故障,清除石料耗时79分;滑模摊铺机更换振捣棒停产30分;水泥仓水泥供

应不畅,水供应不足等造成停机45分;修理料门电磁阀停机32分;施工现场因故停38分,无车待机114

分,拌合站的实际工作时间只有7。43小时,只占工作总时间的59%;通过现场的实际生产过程观察和原

始数据记录看出,影响生产量的因素归纳如下:

3.1。1混凝土拌合站的因素:

(1)大堆料含大石料(指级配碎石、砂中含有大石料);

(2)水泥供应不畅;

(3)使用干粉外加剂;

(4)电力电

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