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汽轮机阀门流量特性试验及参数优化

摘要]:汽轮机高压缸进汽调节阀特性直接影响着机组AGC及一次调频性能,DEH系统中需要对高调阀流量非线性特性进行修正,保证综合阀位指令同汽轮机进汽流量之间呈现平滑的、线性的关系。

???????[关键词]:汽轮机;阀门流量;优化

???????0引言

???????汽轮机调节汽门作为DEH系统的主要执行机构,其流量特性偏差过大会导致节流损失加大、一次调频的响应负荷不足或者过大、AGC响应变慢、阀门切换负荷波动等,最终影响机组的安全稳定运行。经过阀门流量特性试验及曲线校正后,机组一次调频及AGC响应均有所改善,可以达到运行要求。

???????1.流量特性试验

???????1.1试验条件确认

???????机组需要退出AGC、退出一次调频、退出协调控制状态。协调控制汽轮机侧必须退出自动。锅炉侧最好退出自动,试验过程中保持总燃料量不变。特殊情况下锅炉侧可以投入自动,优先选择投入炉调功方式自动。

???????需要DEH侧将汽轮机2个主汽阀、4个高调阀全部切为手动状态。试验过程中主汽阀保持全开;高调阀2个保持全开,1个保持全关,另外一个开度由0%开大至100%或者由100%关小至0%;在阀门切换过程中做一次4阀全开工况试验。

???????锅炉侧、汽轮机侧主要控制系统能够投入自动。试验过程中需要保持主要参数维持不变。特别是:过热蒸汽温度、再热蒸汽温度(再热蒸汽温度最好不依赖减温水调节)、各高加出口温度、机组背压。锅炉侧保持主蒸汽流量不变。

???????1.2试验工况点确认

???????需要确认机组负荷-压力工况点。试验时发电负荷基本不变,机前压力将随高调门开度变化而变化。确定发电负荷工况点时要求:

???????(1)发电负荷一般在额定发电负荷的65%~85%之间。

???????(2)高调阀2个全开,2个全关时,机前压力达到试验过程中的最大值,机前压力应低于额定压力,建议低于额定压力0.5~1.5MPa左右。

???????(3)高调阀4个全开时,机前压力达到试验过程中的最小值,但应高于机组最低定压运行值。

???????1.3阀门最大、最小开度指令确认

???????由于阀门可能存在卡涩的情况。阀门全开状态指令应该在100%附近,但可能高于100%,也可能低于100%。同理,阀门全关状态指令应该在0%附近,但可能高于0%,也可能低于0%。

???????最大开度确认:运行或热工人员应根据阀门实际情况,在开阀门过程中,接近阀门全开点时,以0.5%或更小的间隔增加阀门开度指令,观察阀门开度反馈,当阀门开度反馈变化幅度明显不跟随阀门开度指令时,确认为阀门最大开度点。例如:估计2号阀的最大开度点为99%,阀门开度指令达到97%时,施加指令和位反情况见下表,则确认第5点阀门达到最大开度。最大开度指令取99.2%。

???????最小开度确认:运行或热工人员应根据阀门实际情况,在关阀门过程中,接近阀门全关点时,以0.2%或更小的间隔减小阀门开度指令,观察阀门开度反馈,当阀门开度反馈变化幅度明显不跟随阀门开度指令时,确认为阀门最小开度点。

???????1.5试验过程

???????完成确认和准备工作后,开始试验。

???????(1)退出AGC和一次调频。

???????(2)通过修改机组发电负荷定值,将发电负荷控制在试验负荷点。修改压力定值,恰好使高调阀处于3个全开1个全关的位置。等待机组发电负荷和机前压力稳定。

???????(3)退出协调控制方式。保持锅炉侧总燃料量不变,尽量保持主蒸汽流量、过热汽温、再热汽温稳定。

???????(4)DEH侧主汽阀、高调阀均切为手动控制。手动将主汽阀指令增加到最大,手动将高调阀3个全开,1个全关。全开应达到阀门的最大开度,全关应达到阀门的最小开度。

???????(5)对试验阀门进行操作。在最大开度基础上,迭加以下开度间隔,逐渐减小试验阀门的开度。待机前压力、一级温度稳定后,记录试验数据。直至达到最小开度。一般情况下,2分钟可完成一个点的记录。

???????(6)对试验阀门进行操作。在最小开度基础上,迭加上述开度间隔,逐渐增加试验阀门的开度。待机前压力、一级温度稳定后,记录试验数据。直至达到最大开度。

???????(7)针对不同的试验阀门,参考阀门动作顺序,完成所有阀门试验。

???????(8)确认系统正常后,投入协调控制方式。

???????(9)投入AGC和一次调频。

???????2.调节阀流量特性校正

???????下面以某600MW机组的阀门流量特性试验数据处理为例进行详

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